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高压开关柜检修实例 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 13-03-30

    某车间大二破电动机为1台6kV、280kW高压电动机,型号为JSQ - 1410 -8,高压开关柜型号为GG - 1A型,内置SN10 - 10型高压少油断路器,断路器配用CD10Ⅱ型直流电磁操动机构。因破碎机为重载起动设备,采用直接起动方式,虽然破碎机每天要起动两三次,但由于操动机构动作迅速有力,起动情况一直很好,从未发生过起动跳闸现象。每年只需对开关柜进行一到两次例行检修,断路器的动、静触头及绝缘油都很正常。
    1996年5月曾突然发生起车跳闸现象,A、C两相断路器绝缘油颜色变黑,将断路器拆开后发现动、静触头端部均有明显烧灼痕迹,绝缘油过热碳化。我们对触头进行处理后又换了新绝缘油,重新安装完毕。稍作检查后我们怀疑各断路器动作的同期性不好,重新调整了各绝缘拉杆的长度,使各断路器动作一致,起动试车,情况尚可。
    但是当天下午前开车时又发生了严重的跳闸现象,三个断路器内的绝缘油皆由黄变黑,并从其上部气孔冒出黑烟。重新对断路器进行处理后,我们对整个开关柜进行了彻底大检查,首先检查了断路器传动部分及操作机构电气部分,没有发现问题。检查到操动机构的主轴时,发现主轴与操动机构拉杆之间是由一段连接轴相连接,主轴与此连接轴轴套之间通过销钉铆合轴向连接,由于该连接处位置比较隐敝,不易引人注意。检查中我们发现销钉的一端己折断,另一端轴套上的销孔也已豁开。由此可见,两轴间存在径向相对运动。分析认为,由于破碎机起动时间比较长且频繁,使两轴的连接销钉在起车时受到很大的径向剪切力的作用,以致销孔豁开,甚而剪断销钉,使主轴不能带动断路器合闸到位,因而动静触头接触面不够,才会发生起动电流过大、速断跳闸现象。
为保证以后不再发生类似的事故,我们在机构不动作的情况下将两轴定好位,采用电焊焊接的方式将两轴牢牢地焊接在一起,使其不再发生相对运动。各部分准备就绪后,重新试车,起车状况完好如初,彻底解决了问题,保证了正常生产。
    三门峡富通新能源科技有限公司可以根据用户的需求订做各种类型的高低压配电柜。

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