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Φ 3m×20m烘干机配用LFEF袋式除尘器的效果 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 12-10-22

1  引言
    在水泥的生产工艺中,烘干机排出的废气一般使用电除尘器除尘。由于烘干机排出的废气具有温度高、湿度大、腐蚀性强等特点,电除尘器使用一段时间(约一年半左右)后,因极板和极丝的锈蚀,影响了除尘效果,致使粉尘排放超标,污染环境。根据烘干机废气的特点,选择长期运行有效的除尘设备,是水泥工作者要解决的问题。在我公司大型Φ3m×20m烘干机新生产线中,选用了大型LFEF袋式除尘器,两年多来的运行情况表明,效果较好,开创了大型袋式除尘器在大型烘干机上应用的实例。
2   工艺流程及主要设备
工艺流程见图1。主要设备见表1。
烘干机工艺流程图烘干机主要设备
3.2  设计操作要点
    新建烘干机生产线,主要用于烘干粉磨水泥用的混合材料(如:粒化高炉矿渣、沸腾炉渣、页岩渣等),为保证此烘干机新生产线的正常运行,操作中应注意以下几点:
    (1)要确保煤粉的完全燃烧。设计采用的煤粉燃烧室具有燃烧速度快,热效率高,烟气温度高和运转可靠等优点。新建的煤粉燃烧室,在老生产线燃烧室的基础上作了如下改进:①加高燃烧室1 m左右,增大了燃烧空间;②改侧面喷煤燃烧为顶部喷煤燃烧,使燃烧更充分,燃烧效果更好。
    (2)在料仓下应用鳞板输送机,避免了湿矿渣堵塞料仓下料管的现象。原烘干机料仓下为皮带机,其宽度为500 mm,常发生湿矿渣堵塞料仓下料管现象。新生产线采用鳞板输送机,因鳞板输送机宽度达1000 mm,下料口大,避免了湿料堵塞下料管的现象,使下料顺畅。
    (3)控制好入烘干机物料的水分。无论是粒化高炉矿渣,还是沸腾炉渣等,应尽量保证入烘干机的物料水分≤20%,最高不超过25%;如果入机水分过高,应考虑适当减少喂料量、或适当提高入烘干机烟气温度,加大排风量等,以保迁出烘干机物料水分≤2%,避免出烘干机气体湿度过大而影响I}FEF袋式收尘器的运行。
   (4)避免LFEF袋式收尘器结露糊袋和烧袋。新建烘干机收尘系统采用二级收尘,第一级为单管旋风除尘器,第二级为LFEF袋式除尘器。当出烘干机的废气温度较低,入LFEF袋式除尘器的废气温度小于55~66 ℃(露点)时,I}FEF袋式除尘器就会出现糊袋堵塞现象,I/FEF袋式除尘器通气不良,降低了除尘效率;另一方面,由于LFEF袋式除尘器使用的滤料材质为玻纤滤袋,其最高使用温度要求<280 ℃,入I}FEF袋式除尘器废气温度不能过高,以避免烧袋现象的发生。因此,要求LFEF袋式除尘器进口温度≥80 ℃,最高不能≥250'C,出口温度≥70 ℃为佳。
    (5)做好除尘设备及热风管道的保温和密封工作。保温和密封的好坏直接影响到烘干机的烘干效果和LFEF袋式除尘器的正常运行,在操作运行中,一旦出现保温层脱落及漏风现象,应及早处理。
4   使用效果
    我公司烘干机新生产线自1998年底投产以来,运行状况令人满意,效果如下:
    (1)当入烘干机物料的水分≤20%,出烘干机物料的水分≤2%时,烘干机的产量达到了28.6 t/h。
    (2)采用二级收尘,出LFEF袋式除尘器的废气含尘浓度远低于国家标准。表3为南宁地区环境监测站的测定数据,从表3可知,I}FEF袋式除尘器的收尘效率达到了99. 32%,出口废气含尘浓度为86mg/m3,效果较好。
监测点 废气量/(m3·h—1 废气含尘浓度(mg·m-3 排放量/(KG/h) 收成率/%
单管旋管除尘器除尘前 40118 51027 2047.00 /
单管旋风除尘器除尘后 49876 12737 635.29 68.96
LFEF袋式除尘器除尘后 50249 86 4.32 99.32
    (3)投产运行两年多来,烘干机收尘系统尚未发现机体及机件腐蚀现象,可见,LFEF袋式除尘器可实现长期有效的运行。

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