湖南某公司钛白粉厂从2001年开始对雷蒙磨的粉碎工艺逐台进行改造,目前全部使用了负压操作,运行情况非常好,现将有关经验进行介绍,供国内同行业参考。
1、改造前工艺
1.1改造前工艺流程图
湖南某公司钛白粉厂雷蒙磨粉碎钛白粉改造前工艺流程图见图1,粉碎用的雷蒙磨为4R3216(其中一台为3R进口磨)。
1.2工艺流程简介
由冷却窑出来的落窑品用料斗吊入落窑品料仓后,由给料机进入雷蒙磨中,粉碎后的钛白粉通过风机的风压往上吹,细度合格的钛白粉由分级机进入旋风分离器,经旋风分离器分离出来的钛白粉通过锁气阀放至成品料仓中,旋风分离器中的气体由风机抽出,部分进入雷蒙磨中,部分送至布袋除尘。
1.3该流程存在的问题
该流程自1991年投产运行后,虽经过整改,但仍存在以下几方面问题:
(1)风机内经常有积料,造成风机启动负荷相当大,有时烧毁电机;
(2)由于正压操作,粉碎现场粉尘相当大,粉尘落入已包装好的成品袋中,造成细度不合格,此外,工作环境差,物料浪费大;
(3)雷蒙磨检修频率高,特别是辊子的更换频率相当大,每天要更换一个辊子,且一个月要大修一次,五台磨都不能满足生产要求。不仅维修费用高(每月维修费高达10万元),几乎天天要检修雷蒙磨;
(4)雷蒙磨的噪音非常大。
2、改造后的工艺
针对上述情况,我们对雷蒙磨粉碎系统进行了分析,认为主要是风的循环量过大,造成磨室内温度过高,致使辊子易损坏;此外,由于旋风分离器过小,分离不完全,风中含有部分粉尘,停车时势必造成风机中有粉碎沉积。因此,我们对雷蒙磨粉碎工艺进行了以下改造。
旋风分离器出来的气体首先经布袋除尘器除尘后,再进入主风机,由散风管排出,将磨机与主风机间翻板阀关小,将磨室下的门全部敞开,用以补充新鲜空气,磨内粉碎的钛白粉由负压抽走,合格的钛白粉经分级机进入旋风分离器,整个系统形成了负压操作,同时将进雷蒙磨的给料机改为插板阀,旋风分离器与成品料仓阀的锁气阀取消,改进后的工艺流程图见图2。
3、改造后的效果
(1)3#磨自去年4月份经过改造后,5月份生产金红石,一直运行到今年年初都未进行过大修,运行效果非常好,目前基本上只开两台磨,一台备用,另两台计划拆除;
(2)维修费用大大降低,有时每月只需要更换两个辊子,磨的维修费用每月2万元左右;
(3)单机产量大大提高,4R磨班产量由原来的7~8t,提高到平均10t以上,最高达到15 t多;
(4)工作环境大为改善,粉碎现场基本上没有粉尘;
(5)雷蒙磨的噪音也大大降低了。