1、联合粉磨系统工艺流程
1.1系统流程见图1
1.2系统主要设备见表l
2辊压机系统存在问题及故障分析
2.1辊压机系统下料溜子磨损快
辊压机系统下料溜子经过一段生产时间,磨损严重且磨损很快,跑冒现象较多,时常停车处理,影响了系统运转率的提高,富通新能源销售球磨机、雷蒙磨粉机等磨机机械设备。
2.2稳流仓入辊压机的溜子时常被大块物料堵住
在使用冬储熟料时,有部分硬结的大块物料将稳流仓入辊压机的溜子堵住而不下料,造成辊压机跳停,同时堵塞的物料将稳流仓上方的V型选粉机堵住,使物料被直接抽入双旋风筒分离入磨,增大了入磨粒度,严重时大块物料还会堵塞磨内筛板,降低了磨机粉磨效率。
2.3金属时常进入辊压机
某厂在入V型选粉机的喂料皮带上安装了永磁除铁器,除去皮带上部的铁物,皮带下料端滚筒为电磁滚筒,将贴近皮带的下部物料中的小铁渣吸住,刮入磨内。由于使用含铁渣量较大的矿渣作为混合材,喂料皮带上的物料层又较厚,除铁装置不能很好地除去内层物料中的铁渣,一旦铁物稍大些,就很难及时被除铁器吸上。运行不到一年,就发现有一台辊压机的辊面被磕出坑,最大处约100mmx80mm。
2.4挤压效果较差
我厂入磨细粉平均比面积仅为l65m2/kg,0.08mm方孔筛筛余为28%,增加了磨机粉磨负担。由于物料在磨内粉磨时间有限,使出磨物料较粗,0.08mm方孔筛筛余为17%,细粉含量少,比面积较小,仅达193m2/kg.磨机回粉量多,影响了磨机下料量的增加。为弥补辊压机的挤压效果,改善入磨物料质量,现场将V型选粉机的选粉风速微调叶栅全部打开,以减缓选粉风速,使进双旋风筒的细粉更细些,从而提高入磨细粉的比面积,但实际效果并不明显。
2.5辊压机作业现场粉尘大
辊压机现场粉尘大,收尘效果不好,作业环境差,特别是辊压机出料至皮带处粉尘格外大,而且收尘回灰管道时常堵塞,需要巡检工敲砸疏通,严重时需停机处理。
3、改进措施
3.1改进系统下料溜子
将辊压机系统所有的下料溜子改成阶梯形,从而形成料垫耐磨层,经过后期生产证明,效果较好,明显降低了下料溜子的磨损,使用周期得以延长,不再为此频繁停车处理。
3.2保证辊压机的喂料粒度
在兑入冬储熟料的下料口上,安装了筛孔为70mm的筛子,将大块物料阻隔在外,保证了辊压机的喂料粒度,有效防止了大块物料堵塞喂料溜子。大块物料集中后,运至石膏破碎机处经粉碎后再入辊压机。
3,3进一步清除物料中的铁物
在矿渣入水泥磨配料站的皮带下料端安装了电磁滚筒,将矿渣中的铁渣及时吸住,再经刮板刮出,有效清除了矿渣中的铁渣。同时在出水泥磨配料站的皮带上增设了除铁器,进一步提高了除铁效果,避免铁物进入辊压机而损伤辊面。
3.4调整辊压机合理的工作压力
由于挤压粉碎力来自液压系统对压辊施加的压力,它是决定辊压机挤压粉碎效果的最基本参数。调节合理的工作压力,能增加物料中的细粉含量,改变物料性能,使颗粒破碎、裂纹多而长,提高物料的易磨性,给后续粉磨创造良好的条件。根据两台辊压机的实际工作状况,将l#辊压机工作压力由9.0MPa调整为10 MPa,2#辊压机工作压力由9,OMPa调整为9.5 MPa,使经V型选粉机入磨细粉的比面积得到有效提高,降低了入磨粒度,减轻了磨机粉磨负担,为提高磨机粉磨能力提供可靠保障。
3.5调整合理的辊压机工作电流
调整好辊压机进料装置的电动流量控制阀0~100%的位置,保证现场能开到位。在投料运行中将流量挡板尽量开大,使辊压机的主电机电流在42A以上(额定电流60A),最佳在45~50A,也就是辊压机实际做功在70-80%,这样可以提高辊压机的通过量和挤压效果,充分发挥辊压机的做功能力,提高入磨物料的比面积。
3.6控制好喂流仓的稳定料面
保持喂料仓(稳流仓)的料面(仓重)稳定,使给料量稳定连续均匀,保证过饱和喂料,保证辊压机高效稳定运行。经实践检验,控制满仓30t的仓重在12t-15t较为理想,这样能够给出辊压机系统跳停后稳流仓内足够的存料空间。虽然辊压机跳停后,水泥配料站立即停止下料,但辊压机出料皮带至循环提升机和入V型选粉机的皮带上仍有物料,进入稳流仓内须有足够的存料空间,防止料位过高堵塞至V型选粉机而将粗颗粒抽进双旋风筒进入磨内。同时定期标定仓重,确保稳流仓仓重显示的准确性,为中控操作提供很好的依据。
3.7合理调整V型选粉机的选粉效果
合理调整循环风机的三个风阀开度,当辊压机投料后,逐渐加大循环风机入口阀门开度,每次以5%的开度量往上加至30-35%,出口阀门开度控制在30%、冷风阀控制在40%,放风收尘阀门95%以上,V型选粉机进出口压差保持700-800Pa、不超过1000 Pa为宜。及时调整选粉风速微调叶栅角度,保证合理的风速。及时更换V型选粉机内磨损的打散格栅,确保物料被充分地打散、细物料被及时选出,减少辊压机喂料中的细粉含量,避免过多的细粉将气体带进物料喂入辊压机引起辊压机振动、瞬时电流波动增大而导致辊压机跳停。
3.8加强对辊压机的检查处理
日常巡检要监听辊压机开车、停车和运行中的声音,及时发现进入循环物料中的金属,减少对辊压机的损伤。坚持利用停车时机检查辊压机辊面,及时修复辊压机辊面,保证挤压效果,其中09年6月大修堆焊了1#辊压机辊面,09年10月局部补焊了24辊压机辊面。还要经常检查辊压机侧挡板与辊端的间隙,用轴向调节螺栓调整将其控制在2-3mm,发现磨损,要及时更换,减少未被挤压的物料含量,提高辊压机运行的平稳性。
3.9增加收尘能力
经分析论证,原辊压机系统只有一台处理风量为lll60ni3/Il的袋收尘器,带现场六个扬尘点,处理能力不够。现增加一台处理风量为15000m3/h袋收尘器,将辊压机出料至皮带的下料罩处作为一个收尘点,有效地清洁了作业现场。
3.10提高辊压机的技术管理和操作技能水平
对于老企业后建的新型干法生产线,大多数员工对辊压机这一新的粉磨工艺设备,相比于传统单一的球磨机粉磨工艺,还是比较陌生的。所以,要在提高员工的技术管理和操作水平上下足工夫,努力提升员工的业务技能素质,同时还要强化员工的责任心,加强中控操作员和现场巡检工的密切配合,及时根据外部工艺条件变化,合理调整各种参数,处理好出现的各种问题,确保辊压机功效的最大发挥。
4、效果
经过近两年的运行和不断整改,该辊压机系统入磨产品的比表面积和筛余得到有效改善,减轻了磨机的粉磨负担,为磨机粉磨能力的提高提供了可靠保障,具体效果见表2。
系统电耗也得到了有效降低,以09年为例,生产P.042.5水泥时,改前为38.78kWh/t,改后为34.91 kWh/t:生产P.042.5R水泥时,改前为41.38 kWh/t,改后为38.62 kWh/t,效果明显。
5、结束语
在辊压机和球磨机组成的联合粉磨系统工艺中,经过对辊压机系统不断改进调整,使其更好地发挥了挤压粉碎作用,提高了后续磨机生产的能力和降低了系统粉磨电耗。在实际生产中,还要不断地根据外部工艺条件的变化,适时进行工艺、设备特别是自动控制系统的完善,以更好地实现辊压机系统高效稳定运行。由于联合粉磨系统中,辊压机已经起着传统球磨机粗磨仓的作用,后续水泥磨只承担着细磨仓的作用,随着辊压机系统的改进,水泥磨的技术和操作控制参数也要随之改变,使二者相互匹配,这样才能更好地提高整个系统的效能。