1 原因分析
1.1 CI-含量偏高
生料采用石灰石、砂岩、铁粉和粉煤灰四组分配料,配料方案见表1。由表1可知,我厂采用的是适合大型新型干法回转窑的“两高一中”配料方案,即高硅率2.6±0.1.高铝率1.6±0.1,中饱合比0.9±0.02。物料的耐火度高,与大型新型干法回转窑火焰热力强度的特点相适应。但我厂原料(特别是石灰石)中Cl含量偏高,达0.034%.远远超过0.015%的工艺要水。同时高于有害成分在窑内的循环富集,导致Cl-含量更高。大量的Cl-在窑内极易与碱结合,生成氯化钾和氯化钠(结圈中的白色晶体即是氯化物),大量氯化物的存在,一方面大大降低生料共熔温度,使液相提前出现:另一方面,挥发分组分主要是氯化物,形成的熔体会在生料和耐火砖表面铺展开来,形成结圈;再次,由于氯化物的存在,可促进硅方解石形成,在1180~1220C时出现液相。由上所述,我们认为Cl-含量过高是引起我厂回转窑结圈的主要原因。
表1投产初期生料与熟料化学成分及率值一览表
化学成分 | 率值 | |||||||||||
烧矢量 | SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl-1 | KH | n | P |
35.35 | 23.75 | 3.2 | 1.94 | 42.12 | 1.53 | 0.35 | 0.11 | 0.101 | 0.034 | 0.94 | 2.68 | 1.65 |
0.26 | 21.70 | 5.14 | 3.21 | 64.30 | 2.35 | 0.54 | 0.17 | 0.189 | 0.052 | 0.90 | 2.60 | 1.60 |
气体成分 浏览次数 |
O2 | CO | CO2 | SO2 | NOX |
第一次 | 0.01 | 0.93 | 16.30 | 0 | 0.2 |
第二次 | 0 | 1.4 | 15.2 | 0.001 | 0.15 |
第三次 | 0.01 | 1.1 | 15.8 | 0.004 | 0.21 |
措施实施前(三个月) | 措施实施后(三个月) | ||||||||||||
产量/(t/d) | 28d强度/MPa | 结圈次数/次 | 运转率/% | 电耗/(KWH) | 煤耗(kg/t) | 砖耗 | 产量/(t/d) | 28d强度/MPa | 结圈次数/次 | 运转率/% | 电耗/(KWH) | 煤耗(kg/t) | 砖耗 |
2300~2400 | 56~58 | 60 | 70 | 80 | 130 | 三个月过度带烧成带换砖 | 2600~2750 | 59~62 | 2 | 91 | 72 | 108 | 12个月未换砖 |
由于我厂原煤水分较高,投产初期,煤磨烘干效果不好,导致煤粉水分偏高,平均3%~4%.有时高达7%,煤粉不易着火,黑火头较长,煤粉不完全燃烧,窑内出现还原气氛。窑尾气体成分分析见表2。在还原气氛下,物料中Fe203被还原成Fe0,形成低熔点化合物(FeO ·Si02),而FeO - Si02液相在11OO℃时能促进硅方解石的形成,而硅方解石在1180—1220℃时形成液相,使烧成带液相提前出现,将未熔的物料黏结在一起,形成结圈。这也是造成我厂回转窑结后圈的原因之一。
1.3喂料量与窑速不匹配
投产初期,喂料量与窑速不匹配,喂料量多,窑速慢,使物料在窑内停留时间较长,料层较厚,传热效率低,料与料,料与窑衬温差大,为结圈的形成创造了条件。同时由于窑速慢,使物料中煤灰的掺入量增多,改变了熟料的三率值,也易引起结圈。
2采取措施
2.1 严格控制有害成分含量
加强进厂原料检验,采取高、低品位原料搭配制度,加强原、生料均化,保证人窑生料Ca0标准偏差≤±0.20%,有害成分R20≤1.0%,Cl-≤0.015%,S/R20<1,S<2.0%(燃料中S<3.5%)。
2.2采取措施,降低煤粉水分。
为提高煤粉质量,保证煤磨安全,对煤磨进行改造:(1)在入磨的热风管道与篦冷机之间加沉降室,防止粉状熟料进入磨机。(2)把磨机的进料螺旋加高2cm并打浇注料,防止煤粉沉积。(3)加强系统的密封,减少漏风。通过以上措施煤磨的入口湿度从230℃提高到260℃,磨机出口温度从60℃提高到65℃,煤粉的水分在1%~1.5%左右,保证了煤粉在窑内的完全燃烧。
2.3安装气体分析仪,增强控制手段
在窑尾烟室和预热器出口安装气体分析仪,严格控制窑尾烟室02含量2%~3%,CO含量<0.5%,如发现超标,立即查找原因并进行调整。
2.4严格执行薄料快转制度
三班统一操作,严格执行薄料快转制度,严禁慢窑大料、顶火逼烧。薄料快转,使物料在窑内的翻滚次数增加,有利于熟料的烧成;窑内物料较薄,有利于窑内的通风;窑速较快,物料不容易黏附。为此,在正常产量时,我们把窑速由原来的3.3~3.5r/min提高到3.7~3.9r/min。另外,投料时在保证熟料烧成的前提下,尽量要快,我公司在窑保温时,从投料到正常运转大约用30min,避免了投料期间由于时间长、窑速慢,风、煤、料匹配不合理引起的结圈。
3效果
通过以上措施的实施,我厂结圈现象基本上消除了,热工制度趋于稳定,回转窑产、质量均超过设计指标,电耗、煤耗、砖耗均达到国内先进水平。
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