粘土烘干系统电除尘器出口原离心引风机22kW,全厂综合技改以后,生产能力增加,离心风机改成30kW。由于风机体积大,工期紧,未浇注水泥基础,只焊接整体槽钢底座。技改初期风机使用情况尚好,随着时间的推移,风机振动日益明显,电动机电流也极不稳定,围绕着风机振动可能会出现的原因进行了如下检查:
1)加固风机的槽钢基础,焊加强筋,打三角撑;槽钢基础加减振块。
2)校验两皮带轮的同侧端面是否在同一竖直平面内,井稍作调整,见图1。
3)检查风机过桥轴承。轴承1更换过3次,效果不大,轴承2没有换过。但轴承2径向游隙比轴承l还小,基本排除振动由轴承2引起。
4)风机风叶做简单的静平衡试验,风叶静止之后不固定地停留在任一位置,表明风叶的静平衡良好。
如此之后,风机振动仍然厉害,而且随风门开大,振动愈厉害,风门处振动明显,电动机底脚基础振断,风机槽钢处振裂。
我们叉割开进风管检查风叶,发现风叶上落灰较多,风叶状况较好,进风管积土较多,进风管中风门和电除尘器出口1. 2m的距离,积土深度约占进风管直径的一半,土板结,较潮湿,全部清灰之后组装焊接,振动即消除。
分析原因,认为雨天土流量大,土在进风管沉积,由于进风管较短,直径又大,造成风机的进风负载不平衡。因此雨天适当控制流量,提高烘干沸腾炉温度,定期彻底清除进风管积灰。系统停机之后,引风机再多开20min,保证进风管、风叶不积灰。处理之后,风机的运行状况一直比较好。
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