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5000t/d生产线两次预热器塌顶事故的分析
发布时间:2013-01-21 15:35 来源:未知
我省南部某厂5000t/d生产线,其窑尾预热器系统为双系列五级旋风预热器(C1:4-Ø4500mm;C2:2-Ø6400mm;C3:2-Q6 600mm;C4:2 -Ø6 600mrn;Cs:2-Ø6800mm)带TDF型分解炉(m7 400mm),回转窑烘干机规格为Ø4.8mx72m。2005年5月点火投产,当年达产达标,生产正常。但在2007年元月份和2008年元月份,发生两次预热器塌顶事故。
1、两次事故的共性
1)两次事故均发生在冬季,雨雪天气。
2)检修后点火升温,升温8h后投料,投料后不久即发生预热器堵塞,止料后处理堵塞,发现C4、C5顶部浇注料大面积脱落。
3)在脱落的物料中夹杂有未燃尽的煤粉颗粒。
4)点火升温过程中,中控操作在柴油点火后不久(窑尾温度不到200aC,甚至更低时),即开始启动窑头喂煤系统,少量喷入煤粉,个别时候撤油过早,造成熄火,升温有反复。
5)2007年元月份大修时,对预热器系统的浇注料、耐火砖等状况检查不到位;2008年这次检修,停机16h,时间短,没有进行详细检查。
6)C4、C5温度一直较高,浇注料长期在高温下烘烤,被高压风冼涮,内部扒钉等支撑结构老化变形,浇注料失去依托,易脱落。
2、事故的主要原因
1)预热器系统内外温差大,升温过快,造成浇注料受热不均,特别是出现熄火,不能连续升温。
2)煤粉喷入过早,存在不完全燃烧现象,当未燃尽煤粉积累到一定量时,突然出现爆燃,受强烈的爆炸冲击波作用,浇注料脱落。
3)可能在升温前,浇注料及内部支撑结构已老化,出现裂纹、小面积脱落现象,但未发现,没有及时进行修补。
3、预防措施
1)要高度重视预热器系统的升温、降温过程。严格按升温曲线操作,升温不回头,切忌出现熄火现象。升温时间长短要根据停窑时间长短、环境温度与预热器系统内外温差大小等因素,综合考虑,不可操之过急,要等到系统均匀受热蓄有足够的热量时才能投料操作。系统要缓慢降温,不可过急,尽量不用高温风机、尾排风机拉风降温,否则,也易出现浇注料等冷热剧变,温差过大而炸裂。
2)停窑后,如有可能,一定要对预热器系统安排专人进行认真检查,发现问题及时进行处理。
3)控制窑尾烟室温度,煤粉能够完全燃烧时,开始喂煤,防止因煤粉不完全燃烧出现的爆燃现象。