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DCFP1200复合式破碎机的改造

发布时间:2013-03-09 11:26    来源:未知

    2002年1月某公司对石膏、混合材、石灰石破碎系统改造时,购置一台DCFP1200复合式破碎机替代原PEF400x600颚式破碎机。该机在试运行中出现的问题有:锤头断裂,锤头销轴松动,销轴、小压盖连接螺栓被剪断,上壳体衬板螺栓易松动等。
1、锤头断裂原因及处理
    锤柄与锤头的过渡圆角R20较小,存在应力集中,锤头很容易从此处断裂。另外,锤柄内部沙眼孔及铸造缺陷的存在、铸件铸态组织结构疏松也是造成锤头断裂的重要原因。
    针对锤头的不合理之处,我们改进了设计:
    1)将锤头与锤柄处的过渡圆角由R20增加到R80,减小该处的应力集中;
    2)将锤头工作截面由梯形改为矩形,以消除锤头工作中对其两端的耐磨钢棒(隔开粗碎腔与细碎腔)的接触撞击。锤头结构改进前后见图1。破碎机锤头
    3)锤头材质原为ZGMn13,由于破碎的是石膏、石灰石等中低硬度材料,ZCMn13在中低冲击应力的作用下,产生加工硬化的程度很少,锤头工作表面硬度不高,其工作条件基本属于低应力多冲击凿削式磨料磨损,磨损较快。因此,我们将锤头材质改为ZG30Cr5MoRe,提高了其硬度。
     三门峡富通新能源生产销售的破碎机、颚式破碎机如下图所示: 2、锤头销轴松动的原因及处理
    锤头用销轴连接在锤盘上,销轴一端有小压盖限制销轴的轴向窜动;小压盖与销轴连接采用2条Ml0内六角螺栓,小压盖与锤盘孔无配合。
    原设计小压盖有一部分在锤盘外,小压盖也受到物料的作用力。因此小压盖与销轴连接的2条螺栓受到销轴轴向窜动力及物料冲击作用,频繁被切断,销轴失去定位,导致松动,从锤盘孔中窜出。而原有小压盖、销轴的尺寸又限制了采用更大规格的内六角螺栓。
    针对上述情况,结合破碎机锤盘的特点,重新设计销轴与锤盘,取消了原有的小压盖,重新设计销轴,销轴的大端加厚,使其厚度与锤盘凹槽孔的深度相同,安装后销轴大端一面和锤盘接触,另一面和压板接触。增加4块圆周方向的压板,每块压板用2个M30的螺栓压紧一条销轴,限制销轴的轴向窜动。销轴与锤盘销轴孔加工制作时,保证锤盘销轴孔的∮45+0.15+0.05,和销轴∮450-0.05,使销轴在安装后即处于较紧的配合状态,限制销轴的径向窜动。改进后的锤盘两侧均带有螺丝孔,可以使压板安装在锤盘任意一侧,方便销轴的拆装、更换。改进前后的销轴与锤盘结构形式如图2所示。破碎机
3、上壳体衬板螺栓松动的原因及处理
    破碎机粗碎腔与细碎腔上壳体钢板较薄,破碎机工作时,上壳体钢板颤动,导致连接衬板与壳体的螺栓松动。
    为增加上壳体的刚性,采取以下措施:上壳体焊接 “字型加强筋,加强筋用厚20mm、宽45mm钢板制作,增加壳体的刚性;在壳体螺栓孔处,焊接中60mm、厚16mm的圆板,进一步增强上壳体螺栓孔处的刚性,防止该处的颤动,使紧固后的螺母不再松动。改进后的上壳体衬板连接如图3。破碎机
    锤头断裂,造成细碎腔壳体衬板断裂。因无备件,采用厚30mm的低碳合金结构钢16Mn制作壳体衬板。
    DCFP破碎机改进后3年多的运转情况表明,锤头外型及材质的改进,有效防止了锤头的断裂,延长了锤头的使用寿命;销轴及锤盘的改进,防止了销轴的轴向及径向窜动,保障了破碎机的安全运行;上壳体经特殊处理,增强了壳体的刚性,衬板螺栓一次紧固不再松动;利用16Mn钢板制作的上壳体衬板,使用至今,仅正常磨损,未发现其他异常,预计使用寿命至少为5年。

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