颗粒机生产线设备
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S4270C滚筒破碎筛砂机技术改造
发布时间:2013-04-04 09:08 来源:未知
前言
广西玉柴机器股份有限公司铸造厂机体车和缸盖车间各有一台S4270C滚筒破碎筛砂机,主要用于高压造型旧砂的破碎筛分。这两台设备由于原设计采用摩擦传动,存在零件易磨损,易变形等缺点,致使设备故障非常频繁,达不到原技术要求,远远不能满足公司生产的需要。
1、S4270C滚筒破碎筛砂机存在的问题
S4270C滚筒破碎筛砂机传动原理如图1所示:由行星摆线针轮减速机1经弹性联轴器2带动主动辊3及托辊4(两托辊通过键联接在主动辊两端,从动辊两端也安装有托辊)、滚筒5及从动辊7作旋转运动,从而实现旧砂在滚筒内的破碎及筛分:由于是采取摩擦传动,传动件间为刚性接触,设备在运行中故障频繁,平均每月不得不停机修理3次以上,每次少则需修理二三个小时,多则二三天,该设备存在有如下问题:
1.1滚筒转速为:24r/min,生产率为:70m3/h。转速及生产效率偏低,破碎效果差,不能满足玉柴的生产需要。
1.2两条辊道间的同轴度超差,与托辊接触不好。由于定位不好,引起主动辊、从动辊的平行度非常难以调整,传动不平稳,且托辊铸胶层极易磨损,平均每月需更换托辊(无单独的托辊胶备件)4次。
1.3原设备制造精度较低,主动辊及传动辊的同轴
度均超差严重,致使传动不平稳引起联轴器、轴承、主动辊、从动辊、容易变形损坏。平均每月需更换联轴器、轴承1次,每两月更换主动辊、从动辊1次。
1.4滚筒间隙较大,容易变形,与托辊接触不好,噪音大,传动不平稳。
1.5过筛细料口开口较小,易造成堵料现象;卸块
废料口的连接溜管中心与水平线角度偏小,造成废料在输出过程中容易堆堵。
1.6顶部吸尘口尺寸较小,致使通风效果不佳,降低了型砂质量。
1.7 因工艺布置需要,S4270C滚筒破碎筛砂机均是安装在三楼,设备周围场地狭窄,维修很不方便,因主动辊、从动辊的长度均在3m以上,在更换时均需使用吊车且需多人配合方能安装妥当,因频繁更换,造成费时费力,维修困难。
1.8因故障频繁,经常需更换零件,维修费用呈直线上升趋势,表1为部份零件的价格及年需更换数量。
从表1可知,如不及时进行技术改造,每年每台S4270C滚筒破碎筛砂机单单更换零件的费用就需6.8万元,再加上人工工时费用,每台滚筒破碎筛砂机的维修费用将达8万元之多。而一台滚筒破碎筛砂机的原值也只是近13万元而已。
2 S4270C滚筒破碎筛砂机的技术改造方案及实施
2.1 首先改变传动方式,将原摩擦传动改为链传动,其结构简图如图2所示。设计制作两法兰盘5,在法兰盘上均匀焊接六条螺杆4,一端通过螺母与滚筒10联接,两法兰盘则分别联接在中心轴6(中心轴以原主动辊替代)两端,这样即将主动辊移到滚筒体中心;设计制作大链轮3、小链轮2分别安装在中心轴6及减速机输出轴上。由摆线针轮减速机1通过大、小链轮带动中心轴及滚筒作旋转运动。这样即实现从摩擦传动到链传动的改造。
2.2将原来的BWD13 - 11 -5. 5kW的行星摆线针轮减速机换成BWD4—7.5kW的摆线针轮减速机,加大了电机功率,将原滚筒的转速从24r/min提高到32r/min,从而将生产率从70rr13/li提高到约75m3/h。
2.3设计改进滚筒体,在滚筒体内壁沿螺旋方向等距离焊接用直径12mm圆钢制作末端磨尖的长约80mm的搅拌齿,以利于旧砂在滚筒体内的输送和破碎。同时将滚筒下的过筛细料排出口尺寸加大,避免了堵料现象的发生,取得了很好的效果。
2.4加大顶部吸尘口尺寸,与砂处理通风系统直接联网,降低了旧砂粉尘量,从而提高了型砂质量。
2.5调整卸块废料口连接溜管的安装角度,将原约35°调整到45°,有利于废料在管中的输送,避免了堆堵现象的发生。
3、经技术改造后S4270C滚筒破碎筛砂机的运行效果及其创造的经济效益
3.1改造后的S4270C滚筒破碎筛砂机的各项技术参数全部达到设计要求,原破碎机装砂后重量达
6吨,改造后的重量减至2吨。
3·2变摩擦传动为链传动,设备运行平稳,噪声小,零部件的寿命显著提高,同时也提高了劳动生产率。
3.3设备故障率大大降低,除正常预检预修外,在生产过程中已基本上杜绝了过去三天两头停机修理的现象,从而保障了生产秩序的正常进行。
3.4显著降低了维修费用,两台S4270C滚筒破碎筛砂机每年光节维修费用达15万元以上。
3.5经济效益显著,两台S4270C滚筒破碎筛砂机的技术改造共投入约6000元,而第二年即创经济效益达150万元以上,产出是投入的250倍。
三门峡富通新能源销售木屑滚筒筛等机械设备。