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大洪沟煤矿变坡带式输送机的设计
发布时间:2013-04-04 09:10 来源:未知
1、前言
大洪沟煤矿现在的年生产能力为50万t,井下多为倾斜巷道。经过各方面的论证,在2000年初决定安装1台变坡上运带式输送机,该带式输送机投资60余万元,设计全长270 m,带宽800 mm,坡度为上运16019'51",提升高度为31.47 m,机头水平段5m,斜坡段125 m,下水平段140 m,运输能力200 t/h,带速1.63 m/s,电机功率为2×40 kW,驱动装置集中于机头布置。
2、机械设计部分
(1)驱动装置 由于倾斜角小于180,故采用SSJ-800/2×40标准机头驱动装置,主电机选用西北煤矿电机厂生产的DS。B-40型电机;减速器选用太原重型减速机厂生产的SJ-80型减速器,传动比为24.449,采用飞溅润滑和自然风冷却方式。为便于安装逆止器,第一级高速输出轴加长180 mm。该电机减速器在井下使用方便,互换性强。机头前端设有Ø400 mm的卸载滚筒,头部卸载便于保护驱动装置。
(2)联轴器 电机与减速器之间采用国内较先进的节电保护联轴节,型号为BLQ340~270型。电机通过该联轴节与减速器联接,将功能传递给2个齿轮串联的Ø500 mm的传动滚筒。此联轴节能保证设备启动平稳,消除冲击,还可在机器过载时自动消除负载,从而使电机和其他传动机构得到了保护,提高了设备运行的安全系数。
(3)逆止器 为防止停机时传动滚筒产生逆转,经计算得减速器第一级输出轴上的逆止力矩为900 Nm,为此经选型,在减速器第一级输出轴上安装NF16-55型非接触式逆止器,防止了带式输送机的逆转。
(4)凸弧上变坡装置 上水平段设0.8 m长受力架与机头相联,斜坡前段设2m长的受力架,并与张紧仓相联。2个受力架之间设凸弧纵梁,纵梁的两端分别与这2个受力架用螺栓联接。根据变坡点处的角度变化和张力不同,采用逐点分析计算的方法,合理确定凸弧段的曲率半径,因为该处的变坡角为16019'51",此处的输送带张力接近最大值,而纵梁采用的[100×48型槽钢,如果按设计手册来选用凸弧纵梁的曲率半径是18 m,这给制作带来困难,为此根据实际巷道的布置数据,测得距0.8 m长水平受力架的0.2 m处为变坡点,以此点作切线,此切线与水平线的夹角应为16019'51”,由此,通过几何作图法,得到0.2 m长的一段凸弧半径为0.4 m,此凸弧纵梁总长为1.4 m,前端0.2 m长为R:0.4 m的凸弧线,而与2m长的受力架相联的那段距离则为直线。上输送带就通过凸弧纵梁过渡,再加上密集前倾式槽型托辊,而托辊受力又通过凸弧纵梁进行分解,使托辊在承载时所受的径向力在许用值以内安全过渡。而此处的下输送带,我们采用改向滚筒替代圆弧过渡这种方式,即在0.8 m长的受力架下方设一个Ø108 mm的改向滚筒,而在2m长的受力架前半段设一个Ø200 mm的改向滚筒,使下输送带自然过渡,使用、维护方便,同时减少了托辊的使用数量和备用数量,每年可节约材料费0.5万元。
(5)斜坡张紧装置 在上变坡后设有12 m长的张紧仓,采用J,G电动绞车式张紧装置,张紧车设在斜坡上,可节省电动绞车的电力消耗,降低原煤开采的成本。
(6)斜坡中间架 在斜坡中间支腿的设计中,采用以张紧仓架的高度1.17 m为起点,以下变坡装置中,上输送带在下变坡点所对应的支架的高度为终点,连成直线,按标准设计每3 m-个支腿,算出相应的斜面上各个支腿的高度。从而保证了输送带在变坡段的平稳运行,可避免“飘带”现象的发生。
(7)下变坡装置 此带式输送机是否好用,下变坡装置的设计是关键。在此处,为从根本上防止飘带,在下变坡装置中设置了“。”形的转载装置。下变坡受力架上设有上、下2个∮320 mm的改向滚筒,两滚筒相距Im,上输送带从2个∮320 mm的改向滚筒上绕过,当原煤运至上面的∮320 mm改向滚筒的前端,就转载到了下面∮320 mm改向滚筒的上输送带上,同时,在受力架的前端落料处,还设有挡料槽,在2个改向滚筒之间设有多用弹簧清扫器,对上输送带的煤尘起清扫作用,并兼有防止煤块下滚的作用。此“。”形转载装置的落料处,设有3组缓冲托辊,避免了对托辊的冲击,延长了输送带和托辊的使用寿命。
下变坡装置的下输送带,由于在下变坡点处受力较大,为此,在下变坡受力架下方,设有2个∮200mm的改向滚筒,使下输送带从这2个改向滚筒的下方穿过,这2个改向滚筒起压带作用,可防止下输送带的飘带。
(8)给煤机 在机尾装载点处,安装了K给煤机,该给煤机解决了煤矿井下存在的堵仓问题,保证了矿井安全生产。
(9)上托辊采用前倾式 槽角为35°,前倾角为10°的前倾式槽形托辊可以防止原煤在斜坡上的下滑,而前倾角的采用,使该机在运转过程中,有利于自动调偏。上托辊组的间距设计为1.2 m,改变了过去标准间距(原标准间距为1.5 m),使设备运输更加平稳。
3、电控部分设计
(1)控制系统中采用了BQD-120型隔爆兼本安型真空磁力起动器,设置了手动和电动2种工作方式,实现了电机顺序起动,起动预警和机尾给煤机联锁的功能,提高了控制系统的可靠性。
(2)在机头部装设了烟雾、速度、打滑、纵撕、跑偏、自动洒水等传感器保护装置,在中间装设了沿线急停装置,在机尾装设堆煤传感器等8项综合保护装置,做到了超温报警,过速自动停车。
4、基础设计
在该输送机中,特别是下变坡装置,其受拉力经计算达450 kN,因此,机头凸弧架、张紧仓、机尾的固定螺栓为M20,长0.4 m;下变坡装置的固定螺栓为M24,长0.6 m;其他为M16,长0.4 m。由于将锚固技术引入到该工程设计中,使工程量大大减少。
5、结语
经90多天的设计制造、安装、调试和近la的运行证明,该机设计合理,技术先进,经济可行,运行可靠,达到了设计任务合同书中提出的目标。