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764/400型刮板输送机的改进应用
发布时间:2013-05-02 09:45 来源:未知
0前言
764/400型刮板输送机因其功率大、输送量大、强度高、寿命长等优点,是煤矿综采工作面的主要输送设备之一。在采煤过程中,因链轮为主要传动部件.链轮滚筒承受整个机器的最大力矩.故链轮最易磨损。而链轮部件是由链轮体与滚筒组焊而成,链轮磨损后每次都是整套更换,造成一定的损失和浪费。同时由于盲轴的承载力较差,对机头传动部的强度有一定的影响。机头侧架为铸钢件,结构薄厚不均,易产生铸造缺陷,且加工时工序较为复杂。随着我国煤矿井下运输设备新技术的广泛应用.也针对764/400型刮板输送机的上述问题做了一些设计改进。
1、对链轮的设计改造
原链轮部件如图1所示。
链轮部件由链轮体1、链轮体Ⅱ和滚筒体组焊而成,材料均采用35CrMo.锻压、调质、加工后进行焊接,焊前要求预热,焊后保温,以消除内应力。焊缝质量要求很高,焊缝强度不低于637MPa。整体焊后加工滚筒渐开线花键,滚筒的一端与减速器的输出轴装配,减速器的型号选用16JS-200K型,滚筒的另一端与盲轴配合。
设计改造后的链轮部件如图2所示。
(1)链轮由3件链轮体焊接改为整体锻造,材料35CrMo.调质硬度HB255-290,链轮齿面淬火硬度HRC45-55.链轮加工执行MT231-91标准。
(2)取消盲轴,链轮部件采用整轴支承,以提高强度和增加刚度。轴的材料选用40CrNiMo,调质处理HB310-350.加工好后进行探伤处理。轴的渐开线花键端插入减速机减速机的型号选用16JSKB-200Ⅵ型。为了便于拆卸,轴承选用23044K。
(3)油箱采用组焊件,箱体选用无缝管材。使用时定期为油箱内注油.加油时应从滚筒螺塞处挤出新鲜黄油为止。透气塞要经常检查,必要时要清洗干净。
(4)各零部件组装前清洗干净,在轴与滚筒的配合处涂锂基润滑脂。整部件由锁紧螺母锁紧,用止退垫圈防止锁紧螺母松开。装配后保证图中尺寸。
(5)链轮组装后做工作压力为0.02~0.045 MPa的油压试验,各处不得有漏油现象。
(6)链轮组件和机头架组装前与定位销孔保持共线。
(7)链轮磨损后需要更换时,松开锁紧螺母,再退出退卸套即可全部拆开。如果其他零部件没有磨损,只更换链轮零件。重新组装时,应仔细检查各密封件,需要更换的必须更换。
2对机头架的设计改造
原机头侧架的结构如图3。
机头架左右侧架的材料均为ZG270-500.侧架的结构薄厚不均且形状不规则,铸造时易产生铸造缺陷,铸后退火时易产生变形。而原先的链轮拆装是拆下盲轴.再从肓轴的一侧退出链轮。现由于取消盲轴,链轮部件不能从机架侧面退出,需对机架重新设计。
机头架的改进后结构如图4。
(1)侧架采用组焊件,各零件均采用数控下料。
(2)侧板、底板焊前加工时,留焊后加工余量。
(3)整体焊接时,采用C02气体保护焊,焊前预热,焊后去应力。
(4)左右侧架焊后加工基准面和与压块配合面。
(5)压块先加工配合面,然后与侧板合套后加工∮450H8孔。
(6)左右侧架需要对称加工,将左右侧架夹紧后,同时加工底平面、上平面及∮450H8孔。
(7)拆开左右侧架,加工各连接孔。
3、结语
764/400型刮板输送机链轮部件及机头架的改进,大大提高了链轮的承载强度和刚度。而且将链轮部件设计为分体零件,零件磨损后进行单独更换,降低了维修成本。但加工时工序较为复杂,对各零部件的密封要求较高。对机头架的改造,由铸件改为铆焊件.没有了铸造及时效周期.使工时成本大大降低,同时对链轮的拆装更加方便。