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PPDC96-8气箱脉冲袋除尘器常见问题及解决措施

发布时间:2013-05-03 08:06    来源:未知

    某公司1号水泥粉磨系统是由中3. 8m×12m球磨机(设计生产能力55t/h)、NBH450C×34600mm斗式提升机(日本椿本)、PPDC 96 -8气箱脉冲袋除尘器和中4.0m旋风式选粉机等组成的圈流生产工艺流程,1995年投产。初期,因水泥磨产量只有40~45t/h,除尘器能够正常运行。随着水泥磨台时产量的提高(1999年产量达80t/h),除尘器不能达标排放。
1、技术参数
    气箱脉冲袋除尘器主要技术参数见表1。
2、存在问题
    1)排灰系统
    排灰系统原设计为1台GX400×7 754mm螺旋输送机,输送能力30t/h,其结构见图1。
    输送机中间采用吊瓦联接2个螺旋短轴,使用中经常出现:①在除尘器回灰量较大时,常发生堵料;②联接中间轴与2个螺旋短轴的M14×50螺栓易松动或被剪断;③吊瓦中间轴因工作在粉尘环境中,中间轴磨损快(特别是在生产矿渣水泥时);④螺旋输送机安装在灰斗内,出现故障时维修时间长,作业环境差。
    2000年6月~ 2001年6月,因螺旋输送机故障,水泥粉磨系统停机8次,停机处理时间累计52h。
    2)花板
    花板在气箱脉冲袋除尘器中起着固定滤袋、与滤袋形成密封、隔开袋室和箱体的作用。在除尘器的维护中,常常忽视花板对除尘器收尘效果的影响。该除尘器花板的主要缺陷表现在:①设计、制作花板的钢板厚度薄(6:4mm),花板刚性差,安装、使用中花板发生变形。脉冲喷吹清灰过程中发生振颤;②花板孔边棱多,滤袋袋口在使用过程中易磨损。另外,花板孔周边形状不规则,在滤袋口与花板孔间存在微小间隙,粉尘易从间隙中通过,进入箱体的净气室中,使除尘器失去除尘作用;③花板下支撑钢板的焊渣、焊瘤,恰好在花板孔边缘,滤袋清灰时受到摩擦.易磨损滤袋,减少滤袋使用寿命。
    仅2001年,该除尘器更换滤袋13次,更换滤袋1248条,直接经济损失74 880元,标况下粉尘排放浓度高达560mg/m3。
    3)袋笼
    袋笼作为滤袋的支撑部件,主要是防止滤袋在过滤含尘气体时受负压过度收缩,从而失去过滤作用。其主要缺陷有:①配套袋笼滤袋口无保护圈,在检查、更换滤袋时很容易踩坏或损伤滤袋;②袋笼钢丝骨架表面毛刺多易损伤滤袋.焊点存在锐边或焊接不牢固,在使用过程中易开焊,袋笼易变形;③袋笼骨架为涂漆工艺、表面粗糙,滤袋易粘附在袋笼上,更换困难。
    4)滤袋
    安装、使用中存在的问题有:①在安装过程中滤袋被损伤,大大缩短滤袋的使用寿命,特别是在生产矿渣水泥时,表现更为明显;②安装质量不符合要求,未按规定的方法与要求安装滤袋。滤袋口未完全卡入花板孔内或滤袋被敷衍地摆放在花板上,使用时滤袋掉落或粉尘经由花板孔进入箱体,从而使除尘器失去作用;③制作滤袋的材质不统一,备用滤袋的来源不一,不能保证滤袋质量;④花板设计不完善或制造质量差,滤袋在使用中与花板孔的棱边摩擦,缩短滤袋使用寿命;⑤由于经验不足,经常将滤袋用水清洗后再使用,造成滤袋对粉尘的筛滤、碰撞、钩附、扩散作用减弱,阻力增加。
    5)漏风
    该除尘器的漏风点有:①上部检修门密封胶条脱落、密封不严,导致大量外界气体进入;②净气室周边与含尘气体之间的隔板;③进气室与净气室隔板焊缝气密性差,含尘气体直接进入净气室。
    6)压缩空气及压缩空气管路
    该系统常见故障:①储气罐到各气缸、脉冲阀等用气点的管路接头漏气;②储气罐压缩空气气压达不到脉冲喷吹所需0.4~0. 6MPa的喷吹气压;③压缩空气中含有杂质和油水.品质得不到保障。
    7)提升阀
    常见故障:①提升阀阀板动作不到位,反吹时,阀板与花板出风口有缝隙;②提升阀动作行程过大,导致阀板变形;③阀板锁紧螺母在阀板反复运动后松动脱落;④阀板与花板间密封橡胶老化、脱落,阀板关闭不严,除尘器喷吹清灰效果降低;⑤提升气缸设计选型偏小,除尘器工作负压较大时,提升能力不足。
    8)清灰控制
    本除尘器采用定时清灰方式。清灰顺序为1室至8室逐个进行。各室清灰间隔时间为3min,8个袋室轮流1次需要21min,而至下一个循环开始的时间间隔达40min,1个袋室清灰完成至下1次清灰开始的时间间隔达,由于小循环的1个周期和每个大循环之间的时间间隔都过长,对除尘器的收尘效果产生不利影响。
3、解决措施
    1)排灰系统
    用FU270×10 500mm链式输送机替代了原除尘器的螺旋输送机作为袋除尘器的排灰系统,输送能力68m3/11,能够满足生产需要。改造后:设备易损件少,运行可靠,维修工作量少,因FU链式输送机置于除尘器灰斗外部,检查维护方便。
    2)花板
    更新花板。采用6:6mm钢板,冲压成型压延滚压工艺制作,去除飞边毛刺,保证花板的平面度,表面粗糙度为12.5及尺寸公差∮133±0.1。为了增加花板的刚性,在每室花板底部宽度方向均布加厚4mm、宽40mm.花板通宽的3条钢板做加强筋。在加强筋焊接、花板与隔板的焊接过程中为防止花板受热变形,均采用了细焊条、小电流焊接工艺,同时保证焊接的气密性及花板的平面度。
    3)袋笼
    重新设计改装袋笼口,更改后的袋笼架口如图2。作用在袋笼土的力由袋笼架口传递给花板,由花板承受,滤袋不再受力的作用,不易被踩落。同时,袋笼架口(∮150mm,宽10mm)的外边与花板形成一个环型的封闭,将袋口保护在内,使袋口不被烫伤、踩折或被其他尖锐物品损伤,保护了滤袋。并对袋笼表面的凸起部位(焊渣、油漆堆积溜子)进行了打磨修整。达到了良好的效果。
    4)滤袋
    ①为防止滤袋被踩压、划折,要求每安装好1个滤袋,就装1个袋笼;②避免壳体局部漏风,造成在负压作用下的高速气流对滤袋产生冲刷而损坏该处的滤袋;③必须适时更换破损滤袋;④滤袋长期使用后,滤料层内积聚的细微粉尘会使其透气性降低,当影响系统用风时,也应更换新滤袋;⑤对于备用滤袋应保证质量。在安装前要注意检查袋口的凹部尺寸是否够深,并严格按要求安装滤袋,滤袋口捏成凹状放入。滤袋装配见图2。
    5)密封装置
    ①在除尘器的非标准件结合处做好密封,尽量采用焊接;在可拆卸结合面处做好密封;采用密封胶代替传统的密封材料或密封胶加固体材料的密封方法,具有良好的密封效果。在选用密封胶时,要注意选择化学稳定性好、耐高温、抗老化、干性可剥离和使用方便的产品;②加强管理和对除尘器的日常维护,发现漏风点及时处理。
    6)压缩空气及压缩空气管路
    对压缩空气管路接头处的密封采取缠麻、缠绕生料带或涂抹乐泰螺纹锁固胶等措施,保证管路接头不漏气。对于除尘器使用的压缩空气应做到:①气体压力在0.5~0. 7MPa;②压缩空气净化处理。在除尘器储气罐到各脉冲阀、提升气缸的管路上加装气源三联体并定期放水,以分离压缩空气中的油和水,保证脉冲阀的喷吹压力在0.4~0. 6MPa;③在整个收尘系统中另外加装储气罐,以保证压缩空气的用量和稳定均衡的压力。
    7)脉冲阀、提升阀
    可通过调整提升阀来实现对阀板动作位置的调整。电磁气缸为缓冲式,要求在阀板关闭到达闭合位置时,气缸应进入缓冲区,否则应调节阀板上两侧的螺母。气缸的运动速度可通过气缸两端的节流螺栓进行调节,要求提升阀关闭时间不大于2s,最好1s以内,开启时间可适当慢些。通过调整三连体上的减压阀来保证提升气缸压缩空气的压力,同时为减少阀板的变形及增加阀板与出气口间的密封,密封用橡胶材料应采用耐温材料,防止橡胶在高温下老化。
    在使用过程中脉冲阀双膜片应保证压缩空气的质量,防止膜片孔在使用中堵塞。此外,对于脉冲阀、电磁阀不动作时还应考虑电磁线圈是否烧坏。
    8)清灰控制
    针对脉冲清灰周期及脉冲阀喷吹动作顺序对除尘器的影响,重新调整了清灰周期及脉冲阀喷吹动作顺序,改进后除尘器各室清灰时间间隔56s,除尘器8今袋室进行1次完整的清灰需要8min,至下1个循环开始的时间间隔为3min。清灰时间的缩短,使附在滤袋上的粉尘被及时地抖落下来,不仅改善了除尘器的工作状况,也有利于整个水泥粉磨系统工况的改善及稳定。
4、改造效果
    2002年2月,对PPDC 96 -8气箱脉冲袋除尘器进行了彻底改造。2002年6月经门头沟区环保监测站现场测试,该除尘器的出口粉尘浓度标况下达到21. 2mg/m3、除尘效率达99. 99%。改造共花费资金7.4万元,与公司原计划用新除尘器代替气箱脉冲除尘器的方案相比较,节约资金60余万元。彻底解决了长期以来水泥粉磨系统超标排放对环境造成的污染,取得了良好的经济效益及环境效益。

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