生物质锅炉新闻动态
富通新能源 > 动态 > 生物质锅炉新闻动态 > > 详细
35T/H沸腾锅炉省煤器改造论证与实施
发布时间:2013-05-13 07:32 来源:未知
1、原省煤器使用概况
本厂SHF35-3 .82/450沸腾锅炉,原省煤器为光管式,管径32mm,壁厚3mm,2层布置,管间水平净距为8mm。运行中局部因飞灰磨损泄漏,管间积灰,堵塞了烟气流通,破坏了锅炉的负压系统,降低了省煤器的有效利用率;积灰后烟速发生改变,局部产生不均匀磨损;积灰难以清除,使部分管束发生外腐蚀,加重泄漏。
2、省煤器的改造
2.1改造原则
保证锅炉运行工况不变,降低省煤器的烟气流速,减少冲刷磨损,延长使用寿命。
2.2改造方案的确定
2.2.1不同改造方案结构与运行参数
保证省煤器的吸热量不变,依据《工业锅炉手册》有关内容对不同改造方案的省煤器结构与运行参数进行计算,其结果见表1。
由表1可知,螺旋肋片管式省煤器具有烟速低、耗材省的特点。
2.2.2螺旋肋片管式省煤器结构特点
(1)螺旋肋片管具有独特的传热特性,单位长度的受热面积大。
(2)加装肋片后,烟气产生绕流,灰粒在水平方向发生位移,浓度向着流道中间集中,降低了灰粒对管子的冲刷频率,撞击到肋片的灰粒能量已经减弱,对管子的冲刷力降低。
(3)省煤器多在管子背面形成松散积灰,加装肋片后,积灰条件被破坏.烟气形成的湍流强度比光管式大,对管子形成自清洁作用。
(4)烟气流速降低,可以降低管子的冲刷磨损,综合抗磨损的能力是光管式的5倍。
鉴于以上分析论证,确定在改造中采用螺旋肋片管式省煤器。
2.3改造方案的实施
利用原有的支撑梁,采用整体箱式组件,分2层,每层2个箱体;弯头布置在箱外,避免形成烟气走廊;上下层间采用连通管连接,减少联箱数量;左右炉墙采用钢组件填充柔性材料保温。
3、技术经济分析
3.1技术比较
(1)改造后蛇形管的横向节距由80mm增至
125mm,有利于清灰。
(2)改造后烟速由5.95m/s降至5.53m/s,降低烟气对蛇形管的磨损。
(3)改造后钢材耗量由15 llOkg降低至
12 094kg,有利于节省钢材。
(4)改造后引风机电流由200A降低至170A,减少了厂用电消耗。
3.2经济比较
3.2.1单台造价
光管式省煤器单台总造价为:23.6万元;
螺旋肋片管式省煤器的总造价为:25.8万元。
3.2.2节省燃料费用
(1)排烟温度由190℃降至180℃,排烟热损失由7.43%降至6.88%,锅炉的热效率由69.16%升至69.71%。耗煤降低,降低量为:
Bd=B1×0.55%=6827.8×0.0055= 37.55kg/h
折标煤为:37.55×0.4= 15.02kg/h
锅炉1997年平均运行时间为:Tpj=6 289h
节省标煤为:B:15 .02×6 289/1 000:94.46t/a
(2)排烟损失折合煤价为:
煤价为:90元/t;
折标煤价格为:90/0.4:225元/t;
全年省煤价值为:94.46×225:21 550元/a。
3.2.3材料费用
(1)原省煤器运行寿命为3年,总造价为23.6万元,年平均支出的材料费用为:7.87万元;
(2)螺旋肋片管式省煤器的抗磨损能力是光管式的5倍,其年平均支出的材料费用为:
25 .8/15=1.72万元;
(3)年可节约材料费为:
7.87 - 1.72:6.15万元。
3.2.4节省电能
(1)改造后引风机运行电流降低,节省电能为:
1.732×380×(200 - 170)×0.8/1 000=15.8kW h/h
(2)年平均节省电量为:
15.8×6 289= 99 366kW h
(3)以电价为0.40元/kW h计的费用为:
0.40×99 366:39 746元
综上所述,改造后累计每年可以节约支出为:
2.1+ 6.15+ 3.98:12.23万元,两年可收回投资。
4、结论
螺旋肋片管式省煤器具有耗材少、低磨损、寿命长、易安装、回报率高等特点,可以克服光管省煤器抗磨损能力低、易积灰、寿命短的缺点,使用在35T/H沸腾炉上技术可行,经济合理,适合推广应用。