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25t/h循环流化床燃渣锅炉建设情况小结

发布时间:2013-05-15 07:46    来源:未知

    云南某公司有2台25 t/h循环流化床锅炉,于1998年建成并投入使用。由于技术不成熟和设计上的缺陷,给生产的稳定运行造成了严重影响。主要问题是:锅炉燃烧效率低,稳定运行周期短,不能满足生产的长期稳定运行,同时由于返料循环系统不能正常工作,导致煤耗高、热效率低。另一方面,由于燃烧效率低,烟气带出物多,含尘较高,造成环境污染。2001年经多方调查,公司决定上1台SHXF25 -2.5/400 - AP循环流化床燃渣锅炉,该锅炉为双锅筒、自然循环蒸汽锅炉,采用循环流化床燃烧方式、高温旋风分离技术。锅炉于2002年1月开工建设,同年9月建成投产。通过1年多的使用,运行比较稳定,燃烧效率高,返料循环系统正常,烟气带出物少,还可掺烧大量的造气炉渣,既节约能源又解决环保问题,收到较好的效果。现将燃渣锅炉的建设、运行情况介绍如下。
1、建设情况
    循环流化床燃渣锅炉计划总投资368万元,实际投资400万元。从土建开工到锅炉安装、筑炉、烘炉、投用历时8个月。锅炉布置在原锅炉房东面,锅炉为露天布置,锅炉顶部设钢结构雨棚。为尽量节省建设资金利用原有的干煤棚、输煤栈桥、烟囱、给水泵、污水处理系统、配电室及仪表操作室。为保证锅炉建设质量,延长锅炉使用寿命,沸腾流化床、旋风分离系统、返料系统全部用高铝耐火材料砌筑和浇灌,旋风分离器的中心管和流化床风帽均采用高温耐磨不锈钢材料。在辅机的配置上,考虑到我公司地处高原,鼓引风机的配置比锅炉厂提供的配置要求高了一个档次,富通新能源销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
2、运行情况
    锅炉自2002年9月建成投产,开车时先用原煤为燃料,正常后逐渐掺烧造气炉渣,最终达到原煤和炉渣按1:1的比例掺烧的目的。
    燃渣锅炉投用1年多来,运行比较稳定,很少出现结疤息火问题,开停车中点火、压火比较方便,负荷调整幅度大,最小负荷可控制在6 t/h。锅炉热效率尚未进行能源测试,从运行监测数据分析,烧原煤时锅炉出力能达到25 t/h的额定能力,在1:1掺烧造气炉渣时锅炉产汽量20 t/h。
    2003年5月20日分析室对锅炉底渣和对流段下出的灰进行分析,结果分别为底渣未燃烬碳1. 8%、飞灰未燃烬碳3.4%,均低于4.0%的设计值。
    2002年11月22日州环保局对锅炉烟尘进行监测,出口烟尘浓度20 188 mg/m3,经水膜除尘后烟尘浓度144. 84 mg/m3,烟尘排放浓度低于国家规定的200 mg/m3以下的排放标准。锅炉鼓引风机的配置也比较合理,未出现象1、2号炉因鼓引风不足,影响锅炉出力的现象。从锅炉投用以来,已烧造气炉渣2万t,创造直接经济效益400万元,燃渣锅炉的全部投资己从烧造气炉渣所得的效益中收回。
3、存在问题及建议
    (1)2003年10月22日锅炉炉膛后墙旋风分离器进口处1根水冷壁管磨通,原因是不锈钢丝缠绕的防磨高度不够,此处的几根水冷壁应全部采取防磨措施,其它水冷壁、过热器及对流管未发现磨损。
    (2)沸腾流化床与炉膛之间的4根钢梁隔热效果差,运行中钢梁温度高,影响钢梁使用寿命,热损失也大。
    (3)旋风分离器与过热器之间的炉墙中部向过热器方向拱出5 mm,估计是分离器与炉墙之间的热胀间隙不够。建议加大分离器与炉墙之间的热胀间隙。
    (4)过热器与对流管之间的隔烟墙密封不好,有走短路现象,原因是过热器与对流管之间比较窄。安装时按要求须把过热器和对流管安装好,试压合格才能砌筑,此时人进不去砌筑,只能从上面将耐火砖顺对流管放下去,难以保证砌筑质量。建议增大过热器与对流管之间的间距,以保证砌筑质量。
    (5)沸腾流化床上的2根热电偶管磨损比较严重,经常损坏。建议适当提高热电偶的安装高度。
    (6)造气炉渣的筛分、破碎系统应同步建设,设施要建全。锅炉投用初期因无造气炉渣的筛分、破碎装置无法掺烧炉渣。后来有了筛分、破碎装置又因无防雨设施,雨天就影响炉渣的掺烧。

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