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7MW锅炉爆管事故分析及改造措施
发布时间:2013-05-16 07:47 来源:未知
某生活区采暖锅炉房设有SZL7-1. 0/115/70型组装式热水锅炉两台,IS125-100-250型循环泵三台,UGS-500型软化器一台,补水水源为龙祠水源地来水,水源水质参数见表。
2#锅炉在补水没有软化处理,循环水量200t/h,出口最高温度65℃的情况下,运行第46天发生爆管事故.紧急停炉后,经炉膛内检查,左水冷壁第十九根上端弯曲处爆裂,有六十一根水冷壁管上端弯曲部位过烧变色;上锅筒内检查,炉膛部位左右水冷壁管出口及对流管束第一排管出口结垢堵塞严重l下锅筒和左右联箱检查,有大量水垢堆积物,
事故发生后,经过对锅炉的运行操作、补水水质及有关资料的认真调查、分析和研究认为,爆管事故是补水没有软化处理,水质硬度过高所致。
事故原因查清后,要求软化器必须投入运行,补水水质达标后方可进炉.炉水水质标准见表2.锅炉更换爆裂和过烧水冷壁管,疏通因结垢堵塞的炉管,化学清洗除垢后投入运行,共耗资20余万元。
1#锅炉补水没有进行软化处理,循环水量200t/h,出口最高温度55℃,低温运行一个采暖期后,结垢严重,化学清洗一次;第二个采暖期锅炉出口最高温度65℃,运行第23天发生爆管事故.紧急停炉后,经炉膛内检查,左水冷壁第十八根上端弯曲部爆裂,有四十六根水冷壁管上端弯曲部位过烧变色,其他类似于2#炉检查情况,原因同于2#炉,紧急抢修更换爆裂、过烧水冷壁管,疏通因结垢堵塞的炉管,化学清洗除垢后,朴水软化达标,锅炉投入运行。
富通新能源主要销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
炉水水质达标后,2#锅炉出口温度提高到80℃,运行72天又发生爆管事故,紧急停炉后,经炉膛内检查,左水冷壁第十七根上端弯曲部爆裂,有二十六根水冷壁管上端弯曲部位过烧变色,其他类似于上次。
2#锅炉第二次发生爆管事故,其出口温度并不高,循环水量不小,炉水水质合格.分析其原因,问题不在运行操作方面,可能在炉体本身。
SZL7-1. 0/115/70型组装式热水锅炉,炉内水循环为自然循环,根据锅炉本体图纸核算,该锅炉水冷壁管内炉水上升速度为0.06m/s.低于规范要求0.Im/s近一倍;对流管束上升管管内炉水流速为0.011m/s,低于规范要求0.02m/s近一倍,炉水在炉内自然循环过程中,由于水冷壁管及对流管束上升管内炉水流速过低,在炉膛高温区造成水冷壁管及对流管束上升管上端局部汽化,引起汽化部位管内结垢、堵塞、炉管过烧及爆裂.经上锅筒内详细检查、分析和核算,上锅筒内进水配水管、挡水板不合理,出水收集管上开孔过小,是造成以上问题的主要原因。
原因查清后,根据有关资料,经过充分分析和研究认为,应该从以下几方面进行改造;(1)加大左右联箱的进水量,提高左右水冷壁管内炉水的流速.(2)加大对流管束上升管内炉水的流量,提高炉水的流速.(3)改善上锅筒内炉水的水温分布和炉内水循环.具体改造方案:(1)将上锅筒内原配水母管直接引至左右联箱下降管人日处,用DN100钢管直接插入下降管,插入深度2cm~4cm;(2)将下锅筒内原前挡水板与锅筒下半周密封好;后挡水板前移两排管,并与锅筒下半周密封好;(3)将上锅筒内配水母管至对流管束下降区的配水管改为DN80, (4)将下锅筒至左右联箱连通管在锅筒内缩径为DN50; (5)在上锅筒内出水收集管两侧,从前往后Im处至第一个法兰处,对应左右水冷壁管出水口,开2cm宽集水口,
按此方案改造完成后,经过一个采暖期的运行检验,运行效果良好.炉膛内检查,水冷壁管和对流管束上升管均无过烧现象.上锅筒内检查,炉管内、管口及锅筒内个别部位有轻微结垢,结垢厚度小于1mm,下锅筒及左右联箱内检查,无水垢及堆积物.彻底解决了以前锅炉运行中炉管结垢、堵塞、过烧及爆管的问题,杜绝了爆管事故的发生,保证了生活区的正常供暖,延长了锅炉使用寿命,锅炉运行平稳,供暖效果良好,每个采暖期节约锅炉换管、机械除垢、化学清洗除垢等费用30余万元,经济效益、社会效益显著。