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35t/h锅炉的燃烧调整
发布时间:2013-05-22 07:53 来源:未知
1、锅炉简介
锅炉型号为SHL35-1.25/280A。锅炉的主要设计参数如下:
额定蒸发量 35 t/h
过热蒸汽压力 1.25 MPa
过热蒸汽温度 280℃±20
给水温度 105℃
排烟温度 175℃
锅炉效率 80%
锅炉燃用Ⅱ号烟煤,设计煤种的工业分析如下:
发热量(应用基)20879 kj/kg
挥发分(可燃基) 27.43%,
水分(应用基) 9.9%
灰分(应用基) 29.41%
锅炉系双锅筒自然循环链条炉,炉膛四壁为光管水冷壁。炉膛出口凝渣管后布置对流过热器,随后烟气呈“w”型流经对流蒸发管束。在尾部垂直烟道中依次布置省煤器和空气预热器。锅炉整体布置见图1。
锅炉上采用顺转的鳞片式炉排,有13根平行的链条转动,每5片鳞片为一组炉条,由夹板固定在链条上。炉排有效宽度4520 mm,有效面积35.1 m2,这种炉排的优点是煤层与炉排面接触,使链条不直接受热,运行较安全;漏煤量少,通风截面比约为5%一7%。缺点是链条是软性结构,炉排宽时,炉排片容易脱落或卡死。
锅炉采用双侧进风,每侧沿炉深有7个独立的风室,并有单独的风门调节各段风量。由煤闸门调节煤层厚度,并由无级变速的滑差电机通过减速器带动炉排主轴转动。炉排行进速度的调节范围为2~20 m/h。锅炉配一台送风机,风量为41999~58570 m3/h、风压为4003~3840 Pa;配一台引风机,风量为86586。109550 m3/h,风压为4029~3965Pa。
前、后拱的长短对链条炉的着火、正常燃烧和燃尽极其重要。若煤闸门至老鹰铁的距离为L,本炉上前拱凸出长度为0.3L,后拱凸出长度为0.45L。
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2、运行中出现的问题
锅炉于2003年10月21日点火试运行。燃烧系统曾出现如下问题:
(1)自投入试运行起,即使锅炉负荷只有20 t/h余,比较突出的有几个问题:①炉膛出口烟温一直偏高,经常在900℃左右,最高时可达到1000℃;②排烟温度高;③过热蒸汽温度偏高。炉膛出口烟温偏高,使随后的过热器、省煤器、空气预热器等各段受热面常处于超温状态,这种状况很容易使过热器、省煤器、空气预热器等在短时间内出现损坏。为此,锅炉不得不限制负荷运行,即使如此,最终还是导致过热器损坏而停炉。造成这种状况的主要原因是炉膛受热面布置太少,仅114.1m2,占汽水系统总受热面的10.9%。炉膛吸热量太少,使炉膛出口烟温偏高。
(2)制造厂对过热器进行了整体更换(主要是减少过热器受热面,以解决过热蒸汽温度超温问题)后重新启炉运行,运行一周后,炉膛出口烟温和排烟温度均再次出现偏高现象,同时发现过热器管和对流管束上出现大量积灰。
(3)运行中由于供汽压力偏低,为保证正常的供汽压力就需增加燃烧,曾采用:厚煤层、长火床,其结果是出现煤的不完全燃烧,炉渣量大,易结焦,其后又发现老鹰铁变形。经检查,属制造厂未采用耐热铸铁所致,但火床过长是促进其快速变形的另一影响因素。
3、燃烧调整
上述情况的出现,主要有两方面原因:(1)炉膛蒸发管的受热面积小,对流管束的蒸发管面积较大,两者间的比例关系值得商榷;(2)过热器和对流管束区域,烟气流速对积灰影响很大。当锅炉低负荷时,若烟速偏低,就会造成这些受热面上的大量积灰。
鉴于炉膛蒸发管受热面已无法增补,只能依靠燃烧调整来降低炉膛出口温度和排烟温度,同时尽量控制火焰高度,以保护过热器、省煤器、空气预热器等。本炉的燃烧调节手段较少,燃烧调整主要就是配风调整,配合不同的煤层厚度和适当的炉排速度。实践证明这种办法不仅有效地解决了上述问题,而且收到了很好的效果,同时,对35 t/h锅炉的操作找到了一条可行的方法。下面是对7个风室配风的具体调节过程:
(1)链条炉上煤的燃烧可分为预热段(水蒸发阶段)、燃烧段(挥发分和焦炭着火、燃烧阶段)和燃尽段(灰渣形成阶段)。根据35t/h锅炉的风室配备,1、2号风室为预热段,3、4、5号风室为燃烧段,6、7号风室为燃尽段。三段的配风比例应为30%、50%、20%。在这种工况下可做到:①火床长度为炉排长度的3/4以上;②离煤闸门200 mm处着火;③离老鹰铁500mm处结束燃烧。风量分配见图2。
(2)为了降低炉膛出口烟气温度,对7只风门的配风进行了多次调整。按照正常的配风,炉膛内的火焰走向见图3中的曲线l,烟气在炉膛中流程较短,被炉膛吸收的热量较少,炉膛出口烟温就较高,中等负荷下已超过900℃,高负荷时可达到1000℃左右。经过几次调整,采用1号风门关,仅有少量漏风;2号风门开85%;3、4号风门各开60%;5号风门全关;6号风门全开;7号风门开15%。这样,本炉在没有二次风调节的情况下,由6号、7号风门提供的气流,借助后拱形成一个强劲的推力,把火焰推向炉前,然后主火焰贴着前墙上升,这种结果:一是增加了烟气流在炉膛内滞留的时间,使炉膛吸收的热量增大,二是气流封住火焰,使火焰高度降低。其流程如图3中的曲线2。其结果是炉膛蒸发管吸热量增加,炉膛出口烟气温度明显降低,通常可保持在900℃以内。
(3)低负荷时适当加大风量,以增加过热器和其他对流受热面区的管间烟气流速,从而对过热器和其他对流受热面起到吹扫作用,防止这些受热面的积灰。
(4)炉排转速最佳的取值范围为400~800 r/min。煤层厚度应以炉排转速范围来确定,实践经验是:当蒸汽流量为21 t/h以下时,煤层厚度取11 cm;当蒸汽流量为21~26 t/h时,煤层厚度取12 cm;当蒸汽流量为26 t/h以上时,煤层厚度13 cm。
通过燃烧调整后,锅炉连续运行3个多月,工况较过去有明显好转。锅炉负荷曾达到35 t/h,经常保持在23~30t/h之间运行,但炉膛出口温度在700℃左右,最高不超过900℃;排烟温度保持在160℃以下;过热器和其他对流受热面的积灰很少,整体情况较好。
4、进一步改进建议
如前所说,该炉的炉膛受热面偏小,又缺乏炉膛内对燃烧的调节手段。上述配风调整仅是权宜之计,要彻底改善该炉燃烧工况,需作如下改进:
(1)扩大炉膛容积,增加炉膛蒸发管面积,使炉膛出口烟温控制在900℃以下。
(2)后拱和前拱顶端加装二次风喷口,以便主火焰可以按需要向前、后推移。