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Ø2.7mx42m回转窑存在的问题及解决方案

发布时间:2013-05-23 08:07    来源:未知

     我公司于2001年4月安装一条∮2.7mx42m回转窑烘干机生产线,主要生产G级、H级油井水泥。该窑在生产中出现的问题主要有:窑口筒体内、外护板固定螺栓易松动、断裂,导致护板松动、脱落;窑口护板扒钉焊接不牢靠,浇注料易松动脱落;三通道燃烧器喷煤头管壁易被煤粉冲刷磨穿,导致煤气混合。为此,进行了改进。
1、窑口简体内、外护板的安装改进
    窑口内、外筒体用B=25mm、8=20mm钢板卷制而成,其内、外护板与筒体用通长的螺栓安装固定。
    该种连接结构操作简单,但受力不合理,由于内、外简体受热温度不一样,其产生的膨胀量也不一样。停窑冷却时,特别是用水急冷降温时,内、外简体收缩量也不一样。这样反复膨胀、收缩,内、外筒体护板固定螺栓极易被拉长、拉断,导致护板松动、脱落。
为此,我们对护板和简体连接螺栓进行了改进,把内、外简体护板单独紧固在筒体上。这样,内、外简体温差变化对紧固螺栓影响较小,螺栓不易松动,护板较牢固地固定在筒体上,保证了回转窑的正常运转。
自改进后,固定螺栓不易松动,也从来没被拉断过,使用周期由原来最短一个月左右提高到一年左右。窑口护板在一年内没有脱落过。
2、内窑口简体护板扒钉的改进
    原扒钉是“V”字形,材质为1Cr18N19T1,直径∮12mm,用A402焊条直接焊接在内窑口护板上,上面涂上沥青漆,再打上浇注料。该种扒钉的底部与护板是点接触,焊接不牢固,易脱落。为了防止扒钉脱落,必须增大扒钉与护板的接触面积。为此,我们对扒钉进行了第一次改进,改为“L”形,材质不变,仍用A402焊条焊接。使用发现,虽然扒钉底部能较牢固地焊接在护板上,但是扒钉间也是点焊连接,扒钉上半部易脱落。我们又将扒钉制成“北”字形,扒钉材质改为OCr25N120,直径改为∮10mm,焊接用焊条不变。
    改进后,扒钉之间及扒钉与护板的连接均变成线接触,大大增加了其间的接触面积,扒钉不易脱落,极大地提高了对浇注料的束缚强度,使浇注料不易产生裂纹和脱落。浇注料的使用周期由原来最短7—30d提高到半年以上。
3、燃烧器喷煤嘴的改进
    所用三通道燃烧器型号为3PM125,存在的问题主要是头部磨损。煤风中的煤粉对煤风及内风管壁不停地冲刷,煤质好时4个月左右即被磨穿,煤质差时2个月左右即被磨穿。管壁被磨穿后,煤风、外风、内风在管道内互相混合,并对旋流器等其他部位冲刷磨损,加速了头部的损坏,降低了其使用寿命。
    对更换下来的燃烧器头部磨损、磨穿部位用不锈钢板修补,修好使用一个月左右,其他部位又会被磨穿。
    改进方法之一是将喷煤嘴材质改用OCr25Ni20,但价格升高,由0.95万元增至4—6万元,并且由于外风管加大,其保护用浇注料变薄,外风管易烧损,同时喷出的火焰直径加大,易冲刷窑皮等,使用寿命一般半年到一年,相对来讲,也不是好的解决方法。因此,我们采用在易磨损部位加焊耐磨层的方法以提高喷煤嘴的寿命,耐磨层表面要用车床车削平整、光滑。喷煤嘴改进前后的结构见图3。
    安装使用后,燃烧器喷出的火焰形状均匀完好。自2006年3月安装使用至2007年4月,使用效果良好,没有因为磨损等原因进行更换,满足了生产需求。对其检查后估计还可以使用4个月以上。耐磨层能牢固地焊接在管壁上,不会因管壁的热胀冷缩而脱落。熟料煤耗平均降低13kg/t,平均台时产量从原来10.2t/h提高到现在的11.86t/h。
4、回转窑窑尾密封的改进
    在该回转窑安装过程中,由于窑简体中心线与五级旋风预热器下料口中心线产生偏移,偏移量达100mm。预热器下料口固定不动,密封用石墨块用支架固定在旋转的筒体上,随简体一起转动。窑运转时,石墨块沿椭圆轨道运行,导致石墨块沿纵向不断滑动,加快了石墨块的磨损,降低了密封效果。为此,我们对该偏移量进行了纠正。用12mm厚的铁板卷制成直径为∮3m的圆筒,焊接在预热器下料口上,圆筒接头焊接处,用磨光机磨平,使其光滑;中间用12mm厚的加强筋支撑。然后用浇注料填实密封。
    使用后,窑尾密封用石墨块沿圆形轨道运行,不再沿纵向上下滑动,减轻了磨损损坏。使用周期由6个月左右提高到24个月以上,且密封效果大有改善。

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