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80型焦炉烘干系统的改造与应用

发布时间:2013-05-27 07:42    来源:未知

     某洗煤厂所洗块精煤和末精煤经脱水筛、离心机脱水后混合,经皮带运输到精煤场堆放自然脱水,经过配煤后供应80型焦炉使用。由于80型焦炉扩建改造,产量由56万t提高到80万t.精煤在煤场自然脱水干燥时间短便直接供应焦炉使用,因此水分含量在20%以上,绘配煤生产和焦炉加煤造成很大的困难。
    80型焦炉烘干系统随着焦炉扩建改造后投入使用,入炉煤水分由20%降低到10%左右,工艺流程见图1。整个干燥系统由进料部分、干燥烘干系统、除尘系统和出料系统等组成。
1、进料系统
     9#皮带上的精煤经过犁式分煤器落到901#皮带.然后经过902#、903#皮带的转运,通过进料刮板、溜槽进入滚筒干燥机。
1.1存在问题
    犁式卸煤分料系统由电动推杆、分煤器、溜槽等组成。分煤器由钢架结构外加一层运输胶带而成。实际生产中存在的主要问题有:
    1)煤在煤场脱水时间短,煤湿粘难分,经常附着在分煤器上,造成分煤不利,以致分煤较少,烘干产量较低。
2)皮带受力不均,导致皮带经常跑偏、磨损,严重影响了皮带的使用寿命。
    3)下料溜稽经常堵塞,增加了工人的劳动强度。
1.2改造措施
    1)在9#皮带的犁式分煤器下面加一块厚度为6mm的1.2mxl.5m钢板,使其跟皮带均匀接触,解决皮带跑偏、磨损问题,延长了皮带的使用寿命。
    2)在犁式分煤器胶带的外面加一块规格为400mmxl 200mm的钢板,利用不锈钢的耐磨性,使皮带上的煤可被基本分完,并顺利进入溜槽,增加了烘干精煤的产量。
    3)将溜槽的卸料板改为不锈钢材质,并加大溜槽的斜度,解决了溜槽堵塞、棚料问题,减少了工人的劳动强度。
2、滚筒干燥机
2.1工作性能
    80型焦炉烘干系统采用的是JNG3420节能型滚筒干燥机,有如下特点:
    1)导料板优化设计,减少了煤料导料板中的夹带现象。
    2)机内设新型扬料装置,强化了质热交换,提高了蒸发强度和干燥效率。
3)机内设有清扫装置,提高了干燥产品的均匀性和干燥效率。
富通新能源木屑烘干机、木屑颗粒机等机械设备。
2.2存在问题
    在实际生产中,挡火墙及炉顶经常倒塌,导致煤气火焰直接烧到下料溜槽及滚筒干燥机堵板,使钢板直接与火焰接触。钢板材质为Q235,耐火使用温度为425℃,而炉膛温度高达1 000℃,以致钢板变形烧损、氧化剥落,生产任务重时,溜槽使用不到1个月便报废,维修频繁。检修的作业环境恶劣,维修费用极高,仅2005年就达30多万元。
2.3改造措施
    1)改进堵板结构,避免火焰直接与焊缝接触,减缓了焊缝的氧化烧损速度,使堵板的使用寿命由3个月提高到了1年左右。
    2)采用双层堵板.内填充轻质耐火材料,堵板加强筋板由4块增加为12块,减缓了堵板烧损变形的速度。
    3)溜槽材质选择金属材料lCr18Ni9T1。使设备的使用寿命由3个月提高到了2年,不但保证了焦炉人炉煤的供应,而且减轻了维修的劳动强度,降低了设备维修费用。
3、热风炉
    热风炉是精煤烘干系统的关键设备,炉膛温度在1000℃左右。热风炉由炉顶、炉墙、燃烧室和挡火墙等组成,炉顶留有干燥机下料槽人口。
3.1存在问题
    1)炉顶为楔形耐火砖砌筑而成,上有一下料槽入口,耐火砖周围无支撑结构,致使炉顶经常坍塌,火焰直接烧到厂房混凝土梁及烘干棚铁皮瓦,造成混凝土剥落以及供电电缆烧损。
    2)炉顶坍塌后,用楔形耐火砖砌筑以及混凝土浇注,使用寿命不到2个月,维修次数多,维修费用高,仅2006年新烘干热风炉维修费用就高达20万元。
    3)挡火墙经常倒塌,以致煤气火焰直接扑烧到下料槽和滚筒堵扳上,造成钢板灼烧炭化、变形烧损、氧化剥落,下料槽和滚筒堵板使用寿命极短。
    4)喷火筒经常烧毁损坏,导致火焰回火外冒。
    5)由于抢修在炉内进行,炉温高、粉尘大、工人劳动强度大。
3.2改造措施
    1)挡火墙的倒塌是由于挡火墙前后两侧受热不一致,挡火墙的火焰侧膨胀时受到后面的阻力,因此挡火墙经常向火焰侧倒塌。将挡火墙由直墙改为阶梯式并在耐火胶泥配方中添加磷酸,使挡火墙经过火焰喷烧后能烧结到一起。
    2)采用新型耐火浇注材料对炉顶维修,在施工过程中用振动棒振实,使密实度达到2 400~2 600kg/m3之间。增加拉结钢筋,并对钢筋进行耐热处理,合理设计膨胀缝,增加其结构刚度。
    3)制定合理可行的烘炉计划,使耐火浇注料水分达到规定要求,并使耐火浇注料烧结到设计规定的强度,由于耐火浇注料烧结后具有良好的高温强度,因此使用寿命延长。
    4)对喷火筒进行改造,由不锈钢材质改为耐火浇注材料进行浇注。
4、除尘系统
    从燃烧室出来的热风进人干燥机,使精煤得以干燥,在此过程中,部分细粒精煤失去水分,质量变轻,和烟气及汽化的水蒸汽在引风机的作用下,经过除尘器、烟道、引风机、烟囱排人大气。80型焦炉烘干系统采用的是干湿联合除尘设备,其工艺流程见图2。
    烘干除尘系统中十式除尘器采用的是多管旋风除尘器,旋风除尘器构造简单,维护方便,可处理含尘浓度在0.01~500mg/m,范围内的各种气体,常做多级除尘系统的预除尘器。
    烘干除尘系统中湿式除尘器为SFC型复合水雾除尘器,是与煤炭干燥系统配套的高效除尘器,除尘器工作过程包括水浴、雾滤、网滤三次除尘,可有效清除烟气中的粉尘,其性能参数如下:
    处理风量:10—20m3/h
    除尘效率:90%—98%
    阻力:1000~2 000Pa
    用水量:1.5~3t/h
    排放浓度:≤75mg/m3
    干湿联合除尘设备运行良好,排放气体的含尘浓度达到国家规定标准,并且结构简单,操作维护方便。但在实践中,原设计引风机冷却水没有考虑重复使用就直接流入地沟,而风机冷却循环水用量为8~12t/h,经测定引风机水压和水量完全可以供给除尘器使用。因此,对引风机冷却水进行了改造,每年可以节约水近10万t。
5、改造效果
    1)提高了设备的开机率和使用效率,减轻了焦炉加煤操作工的劳动强度,缩短了炼焦周转时间,焦炭产量由150孔/d提高到162孔,d,焦炭平均增产近5万t/a,经济效益比较显著。
    2)由于人炉煤水分的降低,使人炉煤的堆密度提高,改善了焦炭质量,焦炭强度M由80%,提高到82%,M10降至约6%。
    3)延长了设备的使用寿命,减轻了维修工的劳动强度。滚筒堵板寿命由平均3个月提高到1年,溜槽使用寿命由平均3个月提高到2年,烘干炉顶仍然完好。
    4)减少了设备的维修费用,每年可节省修理费用及材料费用近10万元,可节约清水10万t.减少外排污水10万t,经济和环保效益良好。

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