1 技术改造内容
河南某公司对钛白粉生产原料粉碎工序进行了技术改造,钛白粉设计能力由原来2万t/a扩大到3万t/a,采用中3 000 x6 000球磨机,该球磨机由磨机、收尘器、主风机等组成闭路循环系统。①磨机配备高低压润滑站、慢速驱动装置、SP -4干油喷射润滑装置,主轴承内部装有测温装置,与主电机联锁。②采用了国内先进的WF -2800分级机,分级粒度可进行调节,分级精度高、粒度细,转速可在150~ 500 r/min范围内调节。③采用JLPM5B - 310型气箱脉冲吸尘器,吸收效率高排空气体含尘浓度低于0.1 g/m
3,折合粉碎每吨矿粉排放0. 25 kg,与原工艺粉碎每吨矿粉排放量30 kg相比降幅较大,不仅符合环保要求,而且降低矿粉、节约能源。④主风机叶片喷涂耐磨层,可有效延长使用寿命。工艺流程见图1。
通过对粉碎系统的改造,可使原料矿粉碎在负压下操作,没有粉尘外漏,操作环境好。单套设备生产能力可达到12 t/h以上,完全满足生产需要。
2 改造效果
改造后,①原矿粉碎细度提高,更适合生产工艺要求,有利于反应,使酸解率提高,矿粉降低,反应周期缩短。原设备325目,筛余量达2%以上;现设备325目,筛余量约0.6%。②产量增大。原设备每台每日生产磨矿30~35 t,共需3台设备,月产钛白粉1000—1200 t;现设备每台每日生产磨矿300 t,可满足计划月产钛白粉3 000 t。③操作简单,自动化程度高,节约人力,提高效率。④维修费用减少。原设备因托滚、磨环、电机等部件易损坏,年维修费用
从表1可知,原矿粉碎系统改造后,粉碎每吨矿粉综合成本下降了95. 29元。
表1 改造前后消耗对比 元/t
项目 |
维修费 |
矿耗 |
电耗 |
人工 |
改造前 |
7.5 |
81 |
43.3 |
6 |
改造后 |
0.83 |
0.68 |
39.9 |
1.1 |
节约费用 |
6.67 |
80.32 |
3.4 |
4.9 |
3 结论
3万t/a钛白粉系统原矿粉碎经技术改造后,提高了产量,节约了能耗,改善了工作环境,提高了劳动效率,降低了劳动强度,实现了集中管理、集中供矿,满足了钛矿粉碎生产需要。
三门峡富通新能源除了销售球磨机还销售雷蒙磨、雷蒙磨粉机、雷蒙磨配件等。