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3000t/a钛白粉系统原矿粉碎的技术改造

发布时间:2012-10-20 16:28    来源:未知

1  技术改造内容
    河南某公司对钛白粉生产原料粉碎工序进行了技术改造,钛白粉设计能力由原来2万t/a扩大到3万t/a,采用中3 000 x6 000球磨机,该球磨机由磨机、收尘器、主风机等组成闭路循环系统。①磨机配备高低压润滑站、慢速驱动装置、SP -4干油喷射润滑装置,主轴承内部装有测温装置,与主电机联锁。②采用了国内先进的WF -2800分级机,分级粒度可进行调节,分级精度高、粒度细,转速可在150~ 500 r/min范围内调节。③采用JLPM5B - 310型气箱脉冲吸尘器,吸收效率高排空气体含尘浓度低于0.1 g/m3,折合粉碎每吨矿粉排放0. 25 kg,与原工艺粉碎每吨矿粉排放量30 kg相比降幅较大,不仅符合环保要求,而且降低矿粉、节约能源。④主风机叶片喷涂耐磨层,可有效延长使用寿命。工艺流程见图1。
    通过对粉碎系统的改造,可使原料矿粉碎在负压下操作,没有粉尘外漏,操作环境好。单套设备生产能力可达到12 t/h以上,完全满足生产需要。
球磨机工艺流程图
2  改造效果
    改造后,①原矿粉碎细度提高,更适合生产工艺要求,有利于反应,使酸解率提高,矿粉降低,反应周期缩短。原设备325目,筛余量达2%以上;现设备325目,筛余量约0.6%。②产量增大。原设备每台每日生产磨矿30~35 t,共需3台设备,月产钛白粉1000—1200 t;现设备每台每日生产磨矿300 t,可满足计划月产钛白粉3 000 t。③操作简单,自动化程度高,节约人力,提高效率。④维修费用减少。原设备因托滚、磨环、电机等部件易损坏,年维修费用
从表1可知,原矿粉碎系统改造后,粉碎每吨矿粉综合成本下降了95. 29元。
表1  改造前后消耗对比       元/t
项目 维修费 矿耗 电耗 人工
改造前 7.5 81 43.3 6
改造后 0.83 0.68 39.9 1.1
节约费用 6.67 80.32 3.4 4.9
3  结论
    3万t/a钛白粉系统原矿粉碎经技术改造后,提高了产量,节约了能耗,改善了工作环境,提高了劳动效率,降低了劳动强度,实现了集中管理、集中供矿,满足了钛矿粉碎生产需要。
    三门峡富通新能源除了销售球磨机还销售雷蒙磨、雷蒙磨粉机、雷蒙磨配件等。
 

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