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35t/h抛煤机炉增容改造的实践
发布时间:2013-06-30 07:56 来源:未知
0、前言
某制药集团公司是以生产多种抗生素、植物提取药、化学合成药及医药制剂产品的大型综合制药企业。公司热电联产工程提供在生产过程中需要的大量蒸汽。
热电厂现有WGC35/3.82 -5型锅炉三台,锅炉总负荷为105t/h,蒸汽除发电外还供应生产用汽。近几年,随着公司的高速发展,生产用汽增长很快,原有的三台炉负荷明显不足,新上锅炉不仅投资大,而且场地窄小,根本布置不开。在这种情况下,与锅炉制造厂一起对现有的35t/h抛煤机炉进行了增容方面的研究,经过一段时间的改造和运行,取得了预期效果。
1、增容改造方案的可行性
1.1炉膛容积热负荷Qv和炉内受热面是否有余量
它们的确定依据两个原则:燃烧条件和烟气冷却条件。也就是说燃料要在炉内得到充分燃烧,并且烟气被炉内受热面冷却到合理的炉膛出口烟温。如果能满足这两个原则,则增容的关键问题得到解决。
WCC35/3. 82 -5型锅炉Q=632—640MU/(m3.h)当由35t/h增容至42t/h时,Qv=812—8291MJ/( m3.h)
经过锅炉制造厂的计算,这样的Q,能够保证燃料在炉膛内燃烬。
WGC35/3. 82 -5型锅炉炉内受热面设计为140H12,出力增容至42t/h后,炉膛受热面不足,会造成炉膛出口烟温偏高,为此,采用在炉内增设四片水冷屏的办法来增加炉内受热面以降低烟温,使其达到合理的出口烟温。
1.2汽包内汽水分离装置的汽水分离能力是否有余量
WGC35/3. 82 -5型锅炉的汽包内共有14个旋风分离器,根据机械工程手册锅炉篇推荐值:旋风分离器每只的平均负荷对中压炉为3~3.5t/h。因此,WGC35/3. 82 -5型锅炉的汽水分离能力为42—49t/h。能够满足出力增容至42t/h时汽水分离能力的要求。
富通新能源销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
1.3尾部烟气流速是否在合理范围内
随锅炉容量由35t/h增容至42t/h,燃料量、烟气量都相对要增加1.2倍,这样对尾部受热面造成磨损加快。
通过对抛煤机炉的特性分析后得知:抛煤机炉约70%的燃料是在火床上燃烧的,烟气中所含的燃煤灰份仅为整个燃煤灰份的30%,抛煤机锅炉的烟气含灰量仅为煤粉炉的1/3。这样,省煤
器、空气预热器处的烟速提高2~3m/s。
1.4水循环的可靠性
水冷屏共四片,每片由12根西423.5管作为上升管,其流通面积St=12 x 3.14/4 x0.03522=0 .01154m2
每片屏由∮6×4管作为引出管,其流通面积S=2×3.14/4×0.0682= 0.00726m2
每2片由1根∮108×4.5管作为下降管,其流通面积
S3= 1/2×3.14/4×0.0992= 0.00385m2.
这样S2/S1 0.00726/0.01154=0.62,一般推荐值为0. 6-0.8。
s3/s1=0.00385/0.01154=0.334,一般推荐值为0.2-0.3。
上述截面比均在推荐范围内,因此水循环是安全可靠的。
对两侧水冷壁引出管不变。原为5根∮83×3.5下降管改为4根∮83×3.5,封塞l根。一侧水冷壁共34根∮60×3的水冷壁管,其流通截面为
S1=34×3.14/4×0.0542=0.0778m2,4根∮83×3.5下降管流通截面S2=4×3.14/4×0.0762= 0.018lm2
s2/s1=0.0181/0.0778= 0.223
因此,水冷壁管水循环也是安全的。
2、增容改造的措施
增容改造应当把安全可靠放在第一位,运用己取得的改造经验,尽量使方案充分利用原有设备的潜力,包括锅炉的辅助设备,达到既能提高锅炉出力,又能适当提高经济性。
2.1汽包
由于增加了炉内水冷屏受热面,为了保证水冷屏的安全,采用由水冷屏上集箱大口径双管引出方案,需将汽包新开64管孔8个.采用机械开孔,焊接后局部进行热处理。
2.2水冷屏
为了增加蒸发受热面,增加炉内吸热,在炉内增加了4片水冷屏,每片为l5m2,共45m2,使炉膛受热面积增至185m2。水冷屏上集箱标高为12.6m,水冷屏下部中心线标高为5.15m。为了安全可靠,向火面的两根管和最后l根管采用15CrMoG,其余为20#钢,管径均为西42×3.5。由于顶棚水冷屏管管距为110mm,管径为∮60,其净空为50mm,故此处不需要让管。安装时应先拆除相关部分的炉墙,从让管处(或管间)将水冷壁弯管就位后再逐一与上下集箱焊接。由于后水冷壁管管距为80mm,则需要让管才能使水冷壁管通过。
2.3支持没备
整个水冷屏是通过出口集箱,吊挂在锅炉顶棚梁上的,吊杆装置应牢固。
2.4下降管和引出管
原侧墙水冷壁,每侧共有5根∮83×3.5的下降管,现每侧墙各取出l根作为水冷屏的下降管,共2根,每根通过等径三通供2片水冷屏。因侧墙下降管在汽包上的开孔各有一只为108×7的管座,原设计是通过大小头过渡到83×3.5,作为侧墙下集箱的下降管。现将这一管座恢复到108×4.5管径相接,每根108×4.5的管作为两片水冷屏的下降管。每片水冷屏上集箱由2根∮76×5的管子作为引出管与汽包相连。
2.5省煤器
由于增容后烟气量增加,省煤器面积不足,由原400m2增至526m2,将省煤器的间距适当加大,降低烟气流速。
2.6管道及阀门
将原设计的给水调节阀Dg80改为Dgl00,满足增容后要求。后水冷屏集箱增加疏水阀,接至适当位置。安全阀的排气能力经验算能够满足增容后要求,不做改动。
3、改造增容后的效果
改造前后参数比较见表。
增容改造后,经过一段时间的运行,达到了改造增容的目的。锅炉运行稳定,改造后消除了过热器超温现象。在增容改造过程中,对高压给水系统进行了改造,投入了高压加热器,由于给水温度提高了,不仅节省了燃煤,同时锅炉效率略有提高。因此,在安全条件允许、投资省的前提下,对锅炉实施增容改造是切实可行的,也是很有成效的。