生物质锅炉新闻动态

 

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15t/h循环流化床锅炉项目后评价

发布时间:2013-07-12 08:18    来源:未知

0、项目回顾
    中国石油宁夏炼化公司化肥厂原有3台1. 25MPa、10t/h链条式蒸汽锅炉及配套装置,是1998年设计施工,1999年初竣工投入使用的。这套装置经过多年的运行,日益暴露出许多问题,特别是燃烧不完全,热效率低,残碳含量在12%~16%,造成燃料煤消耗高,吨氨消耗一直达不到设计指标。为了节能降耗,挖潜增效,解决废渣处理难、污染环境的问题,经过多方考察论证,选择了型号为SHFX15-1.6/350-LI额定流量15 t/h、蒸汽压力1.6MPa、蒸汽温度350℃循环流化床锅炉,充分利用了原老链条炉基础和部分配套设施,将造气炉渣和集尘器灰等劣质燃料作为循环流化床锅炉原料。经过综合分析,采用流化床锅炉后,可以消除化肥厂过剩废渣,流化床锅炉燃烧后的炉渣又可作为水泥厂熟料,既降低化肥厂合成氨吨氨消耗,又可达到废渣综合利用的目的,富通新能源销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
1、项目评价
1.1前期工作评价  全燃渣内分离循环流化床锅炉采用新工艺、新材料、新技术,在国内同行业处于领先地位。该锅炉通过将化肥厂造气炉渣、链条炉渣和集尘器灰按比例配成热值在2000~ 3500Keal/kg的低热值原料煤,产生350℃的过热蒸汽,既达到生产需求又解决污染环境的问题。流化床锅炉项目的提出符合化肥厂生产实际情况,从项目的前期立项来看,项目的立项决策是正确的。多年来循环流化床锅炉不断进行技术改进,在技术上取得了突破,已得到了广泛应用,因此技术是成熟的。
1.2工程建设评价对锅炉烟气处理部分,只对烟气通量进行了核算,没有进行详细的设计计算。从目前看,因水膜除尘装置存在渗漏现象,加之流化床锅炉烟气中粉尘带出物多,造成烟道经过一段时期,存在堵塞问题,但粉尘处理能力达到环保要求。
    按照流化床锅炉项目的总体进度计划,2005年4月份流化床锅炉项目进入了设备招标订货阶段。2005年5月14日化肥厂进行了系统停车检修,为保证流化床锅炉项目改造在拆除原链条炉时,生产系统不再受到影响,化肥厂组织了对原链条炉进行了隔离生产系统。保证了流化床锅炉在施工过程中,正常生产不受影响。主体工程完工后,借生产装置检修机会,顺利实现了与工艺管网的碰头。
    流化床锅炉项目大型工程施工,都采取项目招标方式,其它都由化肥厂自行完成。土建基础施工由宁夏石化建设公司承担,锅炉主体、电气、仪表安装均由邯郸锅炉厂负责,部分工艺设备、电气、仪表工程分别由化肥广机修车间、电气车间、仪表车间进行施工。虽然化肥厂参加具体施工的部门在施工技术装备、施工力量、施工组织、施工经验等方面与具有施工资质的施工单位存在较大差距,但还是按计划完成了部分装置的施工。但因锅炉订货确定时间及锅炉拆除时间推迟,整个工程有效作业时间缩短,整个项目没能按预定10月底投产完成。
    流化床锅炉项目完成总投资221. 39万元,其中:设备购置费124. 57万元,安装工程费74. 48万元,建筑工程费18. 99元,其它工程费用3.35万元。流化床锅炉项目完成投资221. 39万元,与估算投资相比,节约32. 33万元。
1.3生产运行评价
1.3.1  试运行评价  流化床锅炉项目整个工程于2005年11月5日完成,11月6日点火试运行,经过将近15天的调试,锅炉基本能稳定运行,锅炉蒸发量约13 t/h,略低于额定出力。各项单耗见表1。
1.3.2存在问题2005年11月30日晚20:40分,当班操作工停炉后检查发现,在风帽上150mm处、耐磨管后浇注层有脱落现象。经过检查分析后认为,该处浇注层脱落有以下原因:浇注层为矾土水泥耐火混凝土的材料,具有耐高温性能,但防水性差,遇水容易脱落。脱落处曾因磨式壁Ⅲ筋板处,在筑炉时因安装人员误动火受损过,后因烘炉加水后此处有过漏水现象,直接影响此处浇注层的质量。
    2006年2月4日正常运行时,先发现l根锅炉隔墙管泄漏,接着邻近4根过热器管也发生泄漏。为不影响生产,经与厂家协商后,临时将4根过热器管封堵,锅炉隔墙管补焊;2006年2月28日锅炉埋管断裂1根;经与厂家有关人员及当地技术监督部门对以上问题进行了现场检查,发现受损的隔墙管有被冲刷变薄现象,除受损的管子外,其余均正常,过热器管也无损坏、变形、变薄现象。分析原因:一是隔墙管本身材质存在内重皮或其它缺陷.该缺陷在冷态试验时无法发现,当锅炉运行后,在高温、高压下运行时发生泄漏。二是锅炉内部水垢较多,受损的埋管内有异物堵塞,怀疑是埋管堵塞后水流受阻,埋管不能得到有效冷却,造成局部过热,引起爆管。经由当地某部门分析鉴定,初步认为该堵塞异物为“循环系统内存在煤粉和泥沙,长期运行在系统内沉积而成,并且该系统内伴有部分油脂类物质,经高温聚合而成”。
    锅炉的除尘器是采用原来的1Ot/h链条锅炉的老设备,该除尘器处理烟气量为25000~ 32000m3/h,处理烟气排放浓度≤2000mg/m’。现炉型改为15t/h流化床锅炉后,烟气量为5 8000m3/h,烟气原始排放浓度在15000 mg/m3,所需处理烟气量与烟气初始排放浓度明显过大。现∮1600文丘里麻石水膜处尘器不能满足15t/h流化床锅炉运行,严重制约锅炉引风机风量调节,造成锅炉出力降低并引起烟道堵塞。
    化肥厂利用大修机会,对循环流化床锅炉存在的部分问题进行处理,将受损的炉墙、隔墙管、过热管及埋管按原图恢复,以保证该炉长周期运行。
1.4项目绩效和影响评价
1.4.1项目技术评价流化床锅炉项目主体部分操作运用技术已较为成熟,设计上从先进性、适用性、经济性和安全性方面考虑,项目辅助配套部分工程设计均为化肥厂自行设计施工。锅炉基础由专业设计单位设计和施工,建筑工程质量及安全能够保证。项目充分考虑利用化肥厂废渣转化为高品位过热蒸汽,使资源得到合理利用。从技术评价角度评认,项目整体技术水平为中等技术。
1.4.2项目经济评价按2005年化肥厂生产4.67万吨合成氨计算,年生成造气炉渣5217吨,其中造气炉渣残碳约16%;生成链条炉渣7761吨,链条炉渣残碳23%左右,全年相当于可利用4763吨燃料煤(固定碳按55%计),按目前烟煤价格(含税)152元/吨,仅烧炉渣全年可挖潜72.4万元。
1.4.3项目环境和社会影响评价循环流化床锅炉投运后,不但有良好的经济效益,而且具有较好的社会效益。原链条式锅炉及造气炉年生成12978吨炉渣,所产生的废渣处理难度大,污染环境。流化床锅炉项目施工后,化肥厂每年产生的所有废渣都可被充分利用,不存在因废渣处理难而污染环境,造成地区环境和生态环境受到影响。同时,根据当土环境监测中心站技术监测,循环流化床锅炉外排烟气均能达标排放,林格曼黑度达1级标准,烟尘排放浓度为131.22 mg/m3,SO2排放浓度为275mg/m3,不存在环境污染问题。流化床锅炉产生的废渣残碳含量在2%~5%以内,残碳利用率高。因此,该项目对促进环境治理与保护,推动产业技术进步具有重要影响,同时也符合节约型社会发展的要求。
2、经验教训及建议
2.1经验教训及建议
2.1.1  经验教训
入炉燃料的控制燃料粒度大,混合不均匀,发热值不稳定,使得锅炉不易操作。入炉燃料粒度宜控制在10mm以下,最好在3~8mm以内。细粉不超过30%,渣、煤、灰应严格按配比混合均匀,发热值控制在2500~3500kcaUkg。这样才能有效避免给煤速度、炉膛温度、鼓引风量的大幅波动,使锅炉稳定运行。
    锅炉烟道清灰除尘器流通面积偏小,停炉后,锅炉对流受热面清灰不利。尾部除尘器是影响锅炉出力的瓶颈,在现有条件下,必须定期对其进行清理,防止发生堵塞,尽量增大烟气流量,降低除尘器局部阻力。加强各受热面的积灰吹扫工作。
    松动风和物料循环的控制回料道风帽要定期进行清理,松动回料道循环不好,未燃尽的物料不能正常循环回流入炉膛,而是从落灰管放掉,严重影响了锅炉出力,增加了司炉人员劳动强度。循环回料道是循环流化床的核心部位,物料能否形成良好的循环燃烧,对锅炉蒸发量、燃烧效率影响很大。在停车检修时,要和炉膛布风一样,对松动布风也要进行彻底检查,清理回料道内的灰渣、杂物,保证松动风帽出风孔畅通。
    司炉人员基于过去操作链条锅炉的习惯,再加上对循环流化床锅炉的特点认识不够,遇到新问题时不能放开思想,即使有好的建议也不愿提出来。如根据当地煤种的特点,炉膛温度可适当提高到≤1050℃。
2.1.2建议循环流化床和层燃锅炉有着本质区别,从层状燃烧操作过渡到流化床燃烧操作需要一个摸索、熟练和积累经验的过程。首先要坚定能够掌握循环流化床操作技术的信心。同时对司炉人员要进行培训,向兄弟单位学习,切实弄通物料配比、给煤速度、鼓引风调节、炉膛及分离器出口温度、回料道松动风控制等要点。并且要肯于钻研,勤于实践,不能囿于形式。根据锅炉技术要求,结合本厂实际情况以及当地煤种特点,制定合理的操作工艺,并定时加强排污。
3、结论及启示
    涉及多专业项目工程,从原始设计到项目实施,要加强工程项目前期技术方案的讨论论证,避免设计缺陷的产生。要做到精心准备、精心实施,加大施工质量技术监管力度,杜绝出现返工,提高工作效率。新技术的运用对操作人员提出了更高的要求。流化床锅炉项目从项目前期、工程实施、生产运行过程来看,虽然在运行过程中还存在部分问题,相比同行业操作还存有一定差距,但基本达到了预期改造目的。从项目评价角度,可认定该项目为中等技术水平。

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