生物质锅炉新闻动态

 

 富通新能源 > 动态 > 生物质锅炉新闻动态 >  > 详细

125MW机组锅炉燃烧系统改造

发布时间:2013-08-21 08:42    来源:未知

0、引言
    广西来宾电厂420 t/h锅炉为上海锅炉厂生产的SG - 420/13.7一M417型超高压中间一次再热自然循环煤粉炉。该炉设计煤种为贵州盘江县火铺混洗煤,属典型的烟煤煤种,其挥发份Vdaf=33.14%,低位发热量Qnet,ar=20 465 kj/kg。锅炉采用四角切圆燃烧,中间储仓式乏气送粉,均等配风燃烧系统。
    机组投运以来,燃烧状况尚可,但由于近年煤炭资源短缺,来宾电厂不得不从邻近的贵州引进无烟煤及贫瘦煤,以解燃眉之急和保证机组稳定的煤炭供应。由于无烟煤、贫瘦煤与烟煤燃烧特性相差极大,因此采用原有烟煤型燃烧系统来燃烧无烟煤及贫瘦煤,给锅炉运行的安全性和经济性带来了诸多问题。主要表现在:燃烧不够稳定,低负荷稳燃性能差,在额定负荷的75%左右就需投助燃油;飞灰可燃物增加;助燃油耗上升;积灰结渣加剧;锅炉效率降低等。针对上述问题,结合该锅炉的具体情况,经过研究分析,对该锅炉燃烧器进行低负荷稳燃技术改造,着重解决锅炉低负荷稳燃性能及煤粉燃尽性能,使机组能够长时间安全稳定经济运行,富通新能源销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。生物质锅炉
1、存在的问题及原因分析
    来宾电厂420 t/h锅炉运行中燃烧不够稳定,低负荷稳燃性能差,由于煤源不稳定,煤质变化大,对于单机容量较小,国内许多承担调峰任务的机组,都存在着低负荷稳燃性能难以满足目前机组调峰要求,加上近几年燃油价格的大幅上涨,运行的成本提高,促使很多电站锅炉不得不进行低负荷稳燃性能技术改造。绝大部分锅炉经改造后达到了低负荷不投油稳定燃烧要求,例如,焦作万方SG - 420/13.7- M419锅炉改造前80%负荷下需投助燃油,改造后燃用难着火的无烟煤,最低不投油负荷达到40%。
    对于四角切圆燃烧锅炉,强化煤粉气流的着火过程,保证燃烧稳定,最有效的手段就是采用浓淡稳燃型燃烧器,国内目前进行的锅炉低负荷稳燃改造中大都采用了这一技术。根据燃烧理论,为了保证煤粉火焰的稳定,应该组织良好的炉内气流结构,使之形成煤粉着火有利区,这一区域一般定义为“三高区”的有效装置,即具有高煤粉浓度、高温烟气和高的气流扰动等特点的局部区域。理论和实验表明“三高区”是煤粉着火并稳定燃烧的理想区域。
    目前采用的浓淡稳燃型燃烧器就是致力于实现“三高区”,如图1所示的稳燃腔煤粉燃烧器,在一次风的直管段内安装煤粉浓淡分离装置,实现煤粉的水平浓淡分离,煤粉浓度的提高将提高单位容积煤粉气流中的挥发份含量,从而降低着火温度,着火性能将大大提高,此外浓淡燃烧将显著降低NOx生成量。图2所示为稳燃腔煤粉燃烧器的喷口流场图。图2显示,由于稳燃腔煤粉燃烧器的特殊结构,当流体流过喷口时,在燃烧器喷口的局部区域形成较强的烟气回流,高温烟气的回流将实现“三高区”的另外两项要求:局部高温与高的烟气扰动,这将有利于煤粉在局部高温环境下的着火,而着火后的火焰气流将逐步扩散到淡的煤粉气流中。因此,稳燃腔煤粉燃烧器将为煤粉的着火稳定燃烧,提供良好的环境。10多年来,该稳燃腔燃烧器广泛应用于全国30多个电厂不同型号的锅炉上,为厂家创造了显著的经济效益。
    提高锅炉低负荷稳燃性能,除了采用先进的浓淡稳燃燃烧器外,还应考虑以下问题:
  ①合理的一次风速及风粉比,合理的煤粉细度;
  ②合理的一次风、二次风喷口布置;
  ③合理的二次风速;
  ④合理布置的卫燃带。
  对于来宾电厂SG - 420/13.7 - M417型锅炉,我们认为,上述问题同样不可忽视。
    燃煤锅炉炉膛结渣的原因较多,一般认为炉膛结渣不仅与燃料特性、炉膛结构设计有关,还受燃烧器的布置,运行因素等的影响。根据对M417型锅炉炉膛结构及运行情况分析,造成该型锅炉炉膛严重结渣的原因主要有以下几点:
    ①热强度选取偏高为结渣提供了条件;
    ②卫燃带的敷设方式是挂渣的主要因素;
    ③炉内空气动力特性不良是引发结渣的根本原因。
    炉内空气动力特性不良是造成气流刷墙、炉内结渣的根本原因。炉内假想切圆的大小直接影响着实际切圆的直径,过大,易产生气流刷墙。实际切圆偏大,煤粉被甩到水冷壁或卫燃带上,在燃烧器区域较高的温度水平下,处于熔融状态的煤灰就会粘到水冷壁或卫燃带上,逐渐堆积,形成严重的结渣。
2、燃烧器改造技术方案
    鉴于上面的分析,对于来宾电厂SG-420/13.7- M417型锅炉采取如下主要技术改造措施:
    ①下层一次风和中层一次风的喷口处安装稳燃腔煤粉燃烧器,增加高温烟气回流和气流扰动,增强稳燃性能。
    ②在一次风的直管段内安装煤粉浓淡分离装置,在综合考虑低负荷稳燃和防止结渣两方面因素的基础上,采用了水平浓淡燃烧方式,使浓煤粉气流朝着向火侧,淡煤粉气流朝向背火侧,这将大大改善劣质煤粉的着火性能,并有利降低NOx生成量。
    ③减小中二次风口的面积,降低供风量,体现煤粉集中布置。
    ④调整下层一次风和中层一次风的喷口标高,达到煤粉集中布置的目的。
    ⑤将原有燃烧器喷口的向上倾斜角度由8°~104改为0°。
    ⑥调整切圆直径,避免煤粉气流刷墙。
    ⑦顶二次风反切,消除残余扭转,消除炉膛出口烟温偏差。
    ⑧调整卫燃带敷设面积,依据煤质特性,在原设计基础上,减少卫燃带面积76mz,并进行重新划块分割。
    ⑨采用小油枪直接点火。
    以上技术方案的中心思想是:增加高温烟气回流,提高煤粉浓度,采用分级燃烧,同时,合理配合一次风、二次风及三次风,使炉内保持合理的流场。改造后燃烧器系统喷口布置示意图如图3所示。
3、改造效果与结论
    在理论分析基础上,采用上述技术方案,对来宾电厂锅炉进行了燃烧器技术改造,改造完成后,进行了一系列试验,包括各风门标定试验、炉内空气动力场冷态试验、热态锅炉效率试验、低负荷稳燃性能试验等,试验结果表明:
    ①改造前,锅炉最低稳燃负荷约90 MW;改造后锅炉最低稳燃负荷60 MW,并可稳定长时间运行。这说明该浓淡稳燃型燃烧器达到了低负荷稳燃的要求,燃烧系统改造是成功的。改造后锅炉扩大了煤种适应范围,更适合低挥发份煤种燃烧,着火迅速,燃烧稳定。
    ②炉内空气动力场试验表明燃烧器出口处有一个宽为1.2~1.4 m,长约2.5 m的高温烟气回流区,这对煤粉气流快速着火是非常有利的,能改善着火的稳定性。
    ③燃烧器改造完成至今,燃用煤质时有变化,但炉膛未发现严重结焦现象,这说明燃烧器布置夹角是合理的。冷态空气动力场试验显示,贴墙风速比改造前大幅降低,假想切圆直径明显缩小,这为避免炉膛结焦提供了保证。
    ④改造前水平烟道两侧烟温偏差150~160℃,排烟烟温偏差20℃左右;改造后水平烟道烟温偏差缩小为80—90℃,排烟烟温偏差基本消除,有利于锅炉的安全运行。
    ⑤改造前由于燃烧不稳,须经常投油助燃,增加了助燃油耗;改造后即使煤种挥发份达到Vad=10%左右,负荷低至60MW,也不需投油助燃。同时由于着火条件改善,点火用油也明显下降,改造前冷态启动每次用油16t左右,改造后冷态启动每次用油减为11t左右。改造后增大了燃烧稳定性,扩大了锅炉的变负荷能力,启动用油明显下降,助燃油几乎停用。
    ⑥统计分析显示,改造前飞灰可燃物含量12%,改造后锅炉飞灰可燃物含量降低至6.5%,锅炉效率明显提高,燃烧经济性提高,年节约煤3×104t左右。
  长期的运行情况表明,该机组燃烧系统改造获得圆满成功,保证了该厂锅炉的安全经济运行。
  富通新能源生产销售生物质锅炉,同时也销售木屑颗粒机压制的杨木木屑生物质颗粒燃料。

上一篇:125MW机组锅炉给水泵液力偶合器损坏原因分析

下一篇:125MW机组锅炉热态启动时汽温的调节浅析