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75t循环流化床锅炉给煤机膨胀节的技术改造

发布时间:2013-08-24 08:29    来源:未知

    1997年开始组建年产18万t合成氨、30万t尿素及3万t精甲醇的中氮肥装置。与其配套的动力设备为4台75 t循环流化床锅炉,为系统中的空气压缩机、原料气压缩机及冰机提供蒸汽透平拖动汽源。1998年5月,锅炉相继投入运行,经过一年时间的使用,暴露出许多问题,其中给煤机膨胀节部位的窜漏尤为突出,无法根治。后经技术改造,在此部位杜绝了泄漏现象,同时完全能够满足锅炉正常运行需要。
1、原给煤机膨胀节装置存在的缺陷
    循环流化床锅炉是一种高效、节能、低污染的环保型锅炉。因它对媒质的适应性较强,热效率高、操作简单、转动设备少等优点,深受广大用户的青睬。但由于其在我国只有十几年的开发研制过程,在设计上还存在着一定的不足。我厂4台锅炉是循环流化床锅炉第一代试制产品,该锅炉给煤机与炉体采用方形波纹膨胀节做为膨胀差值补偿结构。示意图如图1所示,富通新能源生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
    给煤机由支架固定在7m平台上,为刚性结构,末端与炉体横梁用钢板焊接固定。在锅炉热负荷状态下,此处炉体的热膨胀为三维膨胀,膨胀所产生的应力全部集中在膨胀节上,造成应力集中。落煤口处热膨胀垂直位移实测平均值多达90 mm,而该膨胀节冷态复原后总高仅有270mm,热负荷下需拉伸至360mm方能满足膨胀要求。故在实际运行中,膨胀节波纹部位焊口因应力集中常常被拉裂,导致窜漏,漏煤漏火现象严重。经补焊处理后,再次启停炉时,该部位又被拉裂。多次启停炉后,已无法补焊处理,只能任其窜漏或外涂耐火料临时堵一堵,无法从根本解决问题。
    根据使用中频繁发生的泄漏点和对其结构的分析,我们认为该设计主要存在以下缺点:①因受安装空间的限制,该膨胀节波纹累加长度过小,满足不了炉体实际膨胀量的要求。②该方形波纹膨胀节内套管与下煤管之间没有错位量,膨胀拉伸后产生间隙,导致煤直接进入波纹节内,冷炉过程中膨胀节无法复位,波纹节受力后在薄弱部位产生裂缝。③方形波纹膨胀节在尖角处受力后产生应力集中,不适用于受热状态下三维膨胀受力的要求。
2、改造内容
    根据对泄露点的研究和结构受力的分析,我们对整个膨胀节装置进行了全面改造,具体如下:①改变膨胀节的结构形式,由原来的方形波纹膨胀节改为圆筒形填料式补偿器;②根据炉体实际垂直膨胀量及下煤管上斜口的高度,适当增加了内套管的长度,以防膨胀后内外套管产生脱离;③参照炉体热膨胀系统图,内外套管加工时环向保留8~10毫米间隙.防止炉体横向膨胀时,构件挤压变形,引起泄漏;④密
封部位采用12mm x12mm石棉盘根做密封材料,并用填料压盖预紧,可根据需要临时更换填料。改造后的结构示意图如图2所示。
3、结语
    在正确的理论分析和充分的准备之后,改造于1999年5月开始,在4台炉相继检修期间,历时3个月对12台给煤机膨胀节进行了改造安装。管理人员在熟悉设备的基础上,认真研究工艺完成设备改造任务,取得了很好的效果。设备改造和维护有时并不需要高深的理论和复杂的技术,只要熟悉设备、了解工艺、积累经验、深入分析就不难解决一些具体问题。
    到目前为止,12台给煤机膨胀节经改造后未发生一起泄漏现象,如按改造前的漏煤量统计计算:改造后每月可节约原煤4吨,按每吨0.02万元计,改造后3年的效益为365x3x4x0.02=87.6万元,如按长远利益及影响生产力方面算,其效益将更加可观。

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