谏壁电厂12号330 MW机组采用湿法脱硫工艺,配备1台AN40e6( v19+4°)型静叶可调轴流式脱硫增压风机.其主要参数如表1、表2所示。本文针对该机组脱硫增压风机长期存在运行效率低、能耗高的问题,根据风机现场性能试验分析结果提出了多种节能改造方案,并对各方案进行分析比较得出最佳改造方案,改造后节电效果显著。
表1脱硫增压风机参数
项目 |
运行情况 |
TB |
BMCR |
50%负荷 |
风量/m3·h-1 |
1858025 |
1647612 |
820000 |
全压/Pa |
3000 |
2500 |
700 |
入口温度/℃ |
134 |
124 |
105 |
入口温度/KG·m3 |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
风机轴功率/Kw |
1869 |
1348 |
404 |
风机全压效率/% |
82 |
84 |
39 |
设计转速/r·min-1 |
420 |
420 |
420 |
表2增压风机电机参数
项目 |
参数 |
形式 |
YKK1000-14 |
容量/KW |
2000 |
转速/r·min-1 |
426 |
电压/V |
6000 |
电流/A |
250 |
效率/% |
93 |
功率因素 |
0.801 |
1性能试验
依据DL/T 469-2004<电站锅炉风机现场性能试验》在机组负荷分别为100% (330 MW)、73% (240MW)和55% (180 MW)下进行脱硫增压风机性能试验,其结果如表3所示。
表3脱硫增压风机实测值与设计值比较
项目 |
330MW工况 |
锅炉蒸发量/t·h-1 |
983.0 |
实测风量/m2·s-1 |
436.2 |
实测压力/Pa |
1894.0 |
设计风量m2·s-1 |
516.1 |
设计压力/Pa |
3000 |
风量裕量/% |
-15.5 |
压力裕量/% |
-36.9 |
试验表明,脱硫系统阻力随风量变化约为1.5次方,脱硫增压风机位于低效区运行。机组高负荷运行时,脱硫增压风机的最高运行效率仅为78.23%,而低负荷运行时效率更低。因此,由于脱硫增压风机选型不当,使其参数与管网不匹配,但风机的节能空间很大。
2节能改造方案
由于脱硫增压风机出力过大,只能通过改变其运行方式和对其本体进行改造达到节能目的话。
2.1降低电机转速方案
计算表明脱硫增压风机电机转速从426 r/min降至370 r/min也能满足机组各运行工况的需要。脱硫增压风机降转速后各个工况点都可位于高效区运行。脱硫增压风机实施降转速后的节电量预测结果如表4所示。
表4脱硫增压风机降电耗转速节电量预测
机组负荷/MW |
风机功率/KW |
实验期间实测值 |
电机降转速后的预计值 |
每小时节电量/KW·h |
每年节电量/KW·h |
风机效率/% |
风机轴功率/KW |
风机效率/% |
风机轴功率/KW |
330 |
848.0 |
78.2 |
1084.0 |
81.7 |
1018.0 |
66.0 |
|
265 |
449.0 |
60.8 |
738.6 |
77.0 |
561.5 |
177.1 |
991008.0 |
180 |
412.1 |
59.3 |
695. |
74.1 |
525.4 |
169.8 |
|
注:按年运行7200h,各负荷工况均占1/3时间计算。
2.2变频调速方案
脱硫增压风机采用变频调速也可达到节能降耗的效果,改造后的节电量预测结果如表5所示。
表5脱硫增压风机变频改造节电量预算
机组负荷/MW |
风机功率/KW |
实验期间实测值 |
电机降转速后的预计值 |
每小时节电量/KW·h |
每年节电量/KW·h |
风机效率/% |
风机轴功率/KW |
风机效率/% |
风机轴功率/KW |
330 |
848.0 |
78.2 |
1084.0 |
82.1 |
1013.0 |
70.9 |
|
240 |
449.0 |
60.8 |
738.6 |
84.1 |
514.4 |
224.2 |
1177008 |
180 |
412.1 |
59.3 |
698.3 |
84.6 |
499.6 |
195.3 |
|
注:按年运行7200h,各负荷工况均占1/3时间计算。
2.3本体改造方案
将原脱硫增压风机叶片数由19片减至13片,叶片安装角由+4。改为-lo也可达到节能降耗的效果。脱硫增压风机本体改造后的节电量顸测结果如表6所示。
表6脱硫增压风机本体改造节电量预算
机组负荷/MW |
风机功率/KW |
实验期间实测值 |
电机降转速后的预计值 |
每小时节电量/KW·h |
每年节电量/KW·h |
风机效率/% |
风机轴功率/KW |
风机效率/% |
风机轴功率/KW |
330 |
848.0 |
78.2 |
1084.0 |
80.0 |
1039.0 |
45.0 |
|
240 |
449.0 |
60.8 |
738.6 |
70.0 |
614.0 |
124.6 |
693096.0 |
180 |
412.1 |
59.3 |
695.3 |
67.0 |
576.0 |
119.3 |
|
注:按年运行7200h,各负荷工况均占1/3时间计算。
3各种节能方案比较
脱硫增压风机各种节能改造方案的投资回收情况对比如表7所示。
表7脱硫增压风机各种节能改造方案经济性对比
项目 |
降电机转速方案 |
变频调速方案 |
本体改造方案 |
年节电量/ KW·h |
991008.0 |
1177008.0 |
693096.0 |
年节能费用/万元 |
38.6 |
45.9 |
27.0 |
投资费用/万元 |
40 |
300 |
50 |
回收年限/年 |
1 |
6.5 |
1.9 |
注:上网电价按0.39元(KW·h)计算。
由表7可见,脱硫增压风机降电机转速方案的经济性最佳。降电机转速是将原脱硫增压风机的电机转速由固定的426 r/min改为426 r/min(高)、370 r/min(低)2档转速。
4节能改造实施与效果
2009年1月谏壁电厂12号330 MW机组小修时实施了脱硫增压风机降电机转速的节能改造,改造后脱硫增压风机正常运行时转速为370 r/min。脱硫增压风机电机改造前、后参数见表8.其各工况耗电量见表9。
表8脱硫增压风机电机改造前后参数对比
项目 |
改造前 |
改造后 |
额定功率/KW |
2000 |
177 |
额定电压/KV |
6.0 |
6.0 |
额定转速/r·min-1 |
426 |
373 |
额定电流/A |
250 |
190 |
表9脱硫增压风机电机改造前后耗电量对比
项目 |
增压风机 |
机组负荷/MW |
330 |
240 |
180 |
改前实测风机轴功率/KW |
1084 |
739 |
695 |
改后实测功率轴功率/KW |
975 |
662 |
514 |
每小时节电量/ KW·h |
109 |
77 |
181 |
按每台机组脱硫增压风机年运行时间7200 h,机组以330 MW、240 MW、180 MW负荷运行时间各占113(2 400 h)计算,每台脱硫增压风机年节电量2400×(109+77+181)=880800 kW.h。电价按0. 39元/(kW.h)计算,年节约用电34. 35万元,1年左右即可收回投资。