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200MW机组DCS改造及对锅炉运行的影响

发布时间:2013-08-30 08:04    来源:未知

1、锅炉设备概况
    焦作电厂3号和5号锅炉分别于1985年12月和1991年10月投产,均为哈尔滨锅炉厂生产的HG670/13.7-WM10型超高压、一次中间再热单汽包自然循环固态排渣无烟煤锅炉。喷燃器为四角布
置直流燃烧器,下两层一次风为水平浓缩煤粉燃烧器。一次风四层,二次风3号炉为四层,5号炉为六层。设计燃煤C。
    利用检修的机会,对两台锅炉的燃烧器进行了技术改造,分别将第一层、第二层一次风改为水平浓缩煤粉燃烧器。喷燃器改造后,锅炉最低不投油稳燃负荷由160 MW(80 0/oPe)降至100 MW(50 0/oPe)。
1999年10月和2001年5月利用大修期间对3号和5号炉进行了热控设备的DCS改造。大修后均做到一次点火启动成功,安全运行时间达到优良要求,3号炉还创造了大修后连续运行291天的高纪录。
2、锅炉DCS改造情况
2.1 3号炉DCS改造情况
    3号炉DCS改造采用了美国贝利公司的IN-FI-90分散控制系统,将锅炉所有的参数、电动门、调整门的状态信号都进入了DCS,锅炉大、小联锁和所有辅机设备的操作和联锁,也由DCS实现。锅炉优化燃料系统、灭火保护和安全阀保护未进入DCS,其控制和操作部件仍保留在立盘上,富通新能源生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
    改造后的DCS具有如下功能:
    (1)数据采集与处理系统(DAS):主要用于采集锅炉生产过程中的各种参数和锅炉主、辅设备状态f开关量1并对这些信息进行处理,以实现对机组进行运行监视、参数越限报警、记录和制表打印等功能。
    (2)模拟量控制系统fMCS):主要实现锅炉各个主辅参数的自动调节和控制。主要包括:送引风自动、主汽压力自动、水位自动、主汽温再热汽温自动等,进而实现机炉负荷协调控制。
    (3)辅机启、停操作与顺控(SCS)功能:该功能对实现锅炉辅机转动机械的启停操作和部分顺控功能,实现电动门的开关与状态监视。在辅机功能组中,设置有联锁和部分热工保护功能。
2.2 5号炉DCS改造情况
    5号炉采用了新华公司XDPS2.0分散控制系统进行DCS改造。也具有数据采集与处理(DAS)、模拟量控制(MCS)、机炉负荷协调控制(CCS)、辅机启、停操作与顺控(SCS)等功能。5弓炉除所有的参数测点、辅机设备、电动门、调整门及大小联锁进入了DCS外,锅炉优化燃烧和一、二次汽安全阀也进入了DCS,一、二次汽安全阀硬手操保留。在优化燃烧系统中,增加了同层一、二次风速自动调平和煤粉浓度自动调平功能。在SCS中增加了“集降管排污顺控逻辑”,减少人工定期排污手动操作次数,降低其劳动强度。增加了“给粉机自动投/退”功能,当CCS方式下升降负荷时,给粉机由顺控逻辑自动启动和停止,减少司炉的操作强度。锅炉灭火保护未进入DCS。
3、锅炉DCS改造前运行状况
    (1)送、引风自动运行不稳定,基本上没有投入运行。
    (2)主汽压力自动调节品质不佳,压力波动较大,并且负荷低于160 MW时投不上。
    (3)升降负荷时,水位、汽温自动调节跟不上,只能手动调节,待负荷正常,水位、汽温稳定后才能投入自动运行。
    (4)没有机炉协调控制功能,升降负荷靠运行值班工手动操作调整。
    (5)疏水泵等一些辅助的操作箱在就地设置,当机组发生甩负荷等事故,启动疏水泵向除氧器补水时,必须到就地操作,有可能延误事故处理,造成除氧器水位低,引起给水泵汽化等事故。
    可见,系统改造前,锅炉运行人员劳动强度较大,自动化水平低,锅炉不能始终保持在最佳的经济状况下运行。
4、锅炉DCS改造后运行状况
4.1  改造后运行的优点
    (1)实现了改造前难以投入的送、引风自动,运行比较稳定。并且升降负荷时,锅炉总风压随负荷变化而进行自动跟踪调整。
    (2)主汽压力自动相当稳定,压力变化范围基本上在定值+0.1 MPa范围内波动。
    (3)水位、汽温自动较改造前运行稳定。
    (4)实现了机炉协调控制,减轻了锅炉运行值班工的操作强度,也为AGC的投入奠定了良好的基础。
    (5)改造后由于辅机和电动门等设备的控制进入DCS,使各处逻辑顺控更容易实现。例如对空排汽电动门的自动控制:主汽压高于14.2 MPa时自动打开,主汽压低于13.6 MPa时关闭。其电动门逻辑可在DCS组态中直接实现,减少了一些不必要的辅助设备和系统。
    (6)改造后运行人员监视参数系统化。由于各运行参数、设备操作与系统图结合在一起,使运行人员监视、调整参数更方便,有利于发现设备缺陷和问题。
    (7)将原来就地操作的设备(如:疏水泵、冲洗泵1进入DCS后,使运行人员在集控室就可以启停该设备,而不必到就地操作,减轻了运行人员的劳动强度,也为事故处理争取了时间。
4.2  改造后暴露出的问题及解决的方法
    (1)机组在事故处理时速度较改造前慢。1999年12月24日,8:27,3号炉发生了DCS改造后的第一次灭火。锅炉灭火后司炉要对送、引风机档板、二次风门及油配风等几十个风门进行操作调整,当司炉用鼠标操作时,只能一个一个风门调整,事故处理用了近30 min,造成锅炉通风量不能及时调整,将锅炉大量余热带走,引起主汽温偏低。改造前,司炉进行灭火处理时,双手都可以操作,15 min就可以将负荷恢复正常。
    为了解决上述问题,缩短锅炉灭火事故处理时间,设计了锅炉灭火后的事故处理逻辑程序,见表1~2。3号炉在2001年元月份小修中将有关组态进行了修改,5号炉直接在大修前进行了组态。
    针对灭火事故处理的逻辑程序,大大缩短了锅炉灭火事故处理的时间,发挥了很好的作用。
    DCS系统设计的事故处理逻辑程序RB、RD功能,也应尽快试验并投入运行,以保证机组的安全运行。
    (2)外围设备质量差,影响DCS自动及协调的正常投入。3号炉DCS改造后不久引风机风门经常发生自摆,引起燃烧不稳,影响到送、引风自动的正常投入,因而机组的机炉协调控制长期不能实现。经过认真分析,确定其主要原因是风门执行器质量差,2001年元月份3号炉小修期间经过更换质量较好的风门执行器后,未发生过自摆现象,保证了自动调节系统的正常投入。
5、结论和建议
5.1  结  论
    锅炉控制设备的DCS改造较大程度地降低了锅炉运行值班工的操作强度,保证了机组的安全经济运行,为减人增效工作创造了良好的基础。
5.2建  议
    (1)完善油枪程控点火,为实现锅炉整体程控启动奠定基础。
    (2)灭火保护进入DCS中。
    (3)更换质量较好的外围设备(如:送、引风机档板执行器、减温调整门、给水调整门、二次小风门执行器等1,以保证各种自动调节系统的正常投入。
    (4)将制粉系统顺控启停纳入下台机组改造中去,为机组自动启停顺控的实现奠定基础。

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