颗粒机生产线设备

 

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K-3250鼓风机增产节能改造

发布时间:2012-12-01 16:42    来源:未知

1、概述
    K-3250风机是原苏联列宁涅瓦工厂1975制造的离心风机,是水钢公司的关键设备,承担着炼铁1+高炉用风,原机的主要设计参数如下:
  型号:K-3250-41-2
  进口介质:空气
  进口汽量:3品250 m‰面嘲i态)
  转速:2 500-3 200 dmin
  风机临介转速:1 600 dmin
  进口压力:O.I MPa
  出口压力:0.45 MPa
  进口温度:20℃
  汽轮机功率:11 200 kW
    水钢r鼓风机(K-3250-41-2)于1989安装投运,全液压控制调节,由于在运行中调速系统不稳定,调节汽门拉杆上下波动,转速发生波动,从而风量、风压同时波动,对高炉影响较大,为了解决波动问题,2003年对调节系统作了改造,改为PEAK-150控制转速,改造后系统稳定。由于水钢两台K-32,50-41-2型风机承担由580 Ill3改为788 U13的高炉生产,一用一备,高炉未改造前,风量、风压还有富裕。高炉改造后风机存在以下问题:
  ①运行能力不足,效率不高,特别在夏季,由于能力不足,肖高炉顶压在0.06 MPa.转速在2 840r/min时风量在1 240m3/min,炉顶压力稍有波动,风机会发生喘振,远行很不稳定。
  ②运行中机头及1-瓦、2.瓦轴承振动较大,自安装2#风机以来,试车期间即发生振动,以后振动一直未能得到处理。
     机头振动(水平)长期大于0.08~0.1  mm,1#、2#瓦振动在0.06 mm以上,而且还发生多次自动停机事故。
  ③汽封尖叫声非常大,超过90分贝以上,令人难以适应。
2、技术改造方案
    随着公司生产能力的提高,高炉强化冶炼,炉顶压力从0.09 MPa提高到0.12 MPa,迫切需要提高转速以提高风量,同时消除振动。如果购买新设备则需投资约5 000万元,资金、成本、安装周期较长等多方面因素,也会给炼铁冶炼生产带来直接影响,现场位置布置也成问题,经多方面考虑及调研,决定采用“全可控涡”压缩机转子三元流技术对K-3250风机进行改造,且此技术在同类型的1.风机上得到应用,效果很好。
   ①技术依据:应用“全可控涡”离心式压缩机三元流转子技术,对K-3250-41-2的转子重新设计制造,以提高流体在叶片内的流动效率,减少阻力,即叶片流道的型线符合气体三元流向的分布,阻力最小,“节能”最省,使K-3250风机转子改造的应用达到21世纪新的水平。
   ②改造范围及目标:保留原有机壳不变,位置不变,原动机功率不变,空冷不变,只对其风机转子、隔板、扩压器、气封、油封等进行重新设计改造,目标是保证高炉顶压在0.12 MPa.风量大于1700 m3/min以上,不振动和长期安全运行,保证1,高炉强化冶炼的需要。
   ③关键设备的技术革新:对转子进行三元流改造,同时对隔板和气封、轴封、进行改造,保证转子气封在0.05 mm之间,油封采用弹力式油封能自动封闭。改善轴承的润滑,还对扩压器、进口导流器断面进行扩大,以满足进风口进风量的要求,气体流动型线好.叶片扩压器由原来的铆钉等厚弯板式改为机翼型叶片,并经数控加工而成,表面汽道光滑,能适应变工况气流流动,流动损失小,这是最大的技术革新。同时对汽轮机的机头危急保安器的间隙、气封、油封全面测量和更换,汽轮机机头振动、1#瓦和2#瓦长期的振动可以消除。
    ④K-3250-41-2风机采用了先进的制造工艺及严格的质量控制手段:在保证风机气动性能提高的基础上,风机转子1-4级叶轮全部采用两体焊。即叶片与后盘整体铣制,其空间扭曲型的三元叶片采用CAD/CAM -体化技术软件自动编程,在数控铣床上加工制造,焊接后并进行整体调质和磁粉探伤,高速动平衡等试验和检验,符合国家标准AP1617标准。
3、施工方案及日期
    K-3250-41-2风机(2#风机)于2006年3月22日开工,确保lt风机运转给1#高炉送风情况下,工期一个月,同时对汽轮机和鼓风机揭盖,对汽轮机部份主要处理了机头与接触面,气封片和油封片的更换,转子的扬度测量。1#~瓦的间隙研磨和测量,危急保安器间隙的较正.转子的对中等项目。风机部份主要对转子三元流改造及油封、气封更换,间隙的测量、扩压器改造,导流器增大等重大项目改造,于2006年5月8日正式试车成功。
4、改造取得的效果
  K-3250-41-2风机改造前后的主要运行参数对比如表1:、
风机
    从表1可以看出,改造后,在原汽轮机功率不变的情况下,风量净增加210 m3/min,比1#风机(K-3250-41-2)风量增加100 m3/min.年增加风量为210x60x24x360天=10 886.4万m3.风的售价为14.5 )t/km3
   则一年净收入为108 864x14,5=1 578 528元
   机器的运转稳定性和安全性大有提高,轴承振动下降到0.06mm以下,符合“电建规”标准,保证了机组长期安全经济地运行。能够满足高炉强化冶炼的需要。
5、结论
    2#风机(K-3250-41-2)改造投运以来,经过7个月的检验运转非常平稳,各项指标与预期目标相一致,用户感到满意。各项参数达到了设计要求,在夏季能满足高炉0.12 MPa顶压的要求。冬季略有富裕量,振动较为理想,非计划停机次数为零,能保证鼓风机长周期运转。为公司节能创效、改善1#高炉技术经济指标和强化冶炼提供了保障。

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