机立窑生产企业,物料烘干是一个重要环节,它直接影响磨机台效和企业经济效益,我厂回转式
烘干机是对矿渣进行烘干,矿渣入厂水分一般在25%左右,经过一段时间存放后仍达15%以上,在使用中存在产量低、煤耗高、热效率高、电耗高,出机水分波动大,成为制约生产的瓶颈,富通新能源生产销售
滚筒烘干机、
气流式烘干机等干燥烘干机械设备。
1、分析原因
(1)矿渣放料为溜子式,卡料时靠人工晃动料流忽大忽小,量小时易空烧,量大时易跑水分,致使烘干物料出机水分波动大。
(2)热风炉为人工手烧炉煤粒度大,燃烧不完全,易结焦,加之烘干机炉头不严,外串火现象引起筒体变形,影响到产量和质量的正常发挥。
(3)烘干筒体内配置L形扬料板,其结构短小,形式单一,使机内物料存有风洞,形不成料幕,热损失大,烘干效果差。
2、针对存在的问题进行技术改造
2.1稳定炉温度,提高烘干热效率
将原固定炉排手烧式热风炉改造为喷煤燃烧式热风炉,并加长加高炉体,使热风炉的容积由原来的47.8 m3,扩改为57.2m3,确保其热风温度在800℃~1 000℃范围内稳定供给。
2.2 完善喷煤燃烧系统,增加煤破碎
将原煤破碎至≤1mm后,人储煤仓,供烘干热风炉使用,储煤仓下设圆盘给料机,根据烘干物料的水分来调节给煤量,定量向燃烧室喷煤。
2.3 稳定喂料,增设圆盘给料机
安装在湿渣仓下面,使之连续均匀喂料,取消溜管下料。
2.4 加强通风和密封
在烘干机尾部出料溜子上增设翻板阀,以减少冷风短路、漏风及热损失现象,将烘干机头部的接触式密封改为迷宫式密封,消除外串火现象对筒体的损坏,发挥热效率。
2.5合理布置扬料板
根据顺流式烘干机工艺,经分析重新设计和布置扬料装置,采用组合式扬料板,除使用原来的一种外,另外改造两种如图1所示:
扬料板设计成与法线成- 30°角,当物料被带起与水平位置成—φ1角度时,开始扬料,经过φ1角后结束,填原来右边空洞。扬料板设计成与法线成+30°角,当物料被带起与水平位置成φ1后结束,填补原来左边的空洞,经过这样改造后,被烘干的物料能充分与热风进行热交换,消除了原来的空洞,扬料板组与组之间排成“品”字型,如图2所示:
3、技改效果
通过以上改造,φ12.2 mx12 m矿渣烘干机收到了显著的经济效益,改造后10个月生产的平均统计值与改造前的对比见下表1所示:
由表1可见技改后的产量提高60%,水分降低10%以上,烟气排放浓度达到国家标准。
4、效益分析
我厂烘干机改造后,产量提高60%,烘干每吨矿渣节约煤20. 19 kg,每年需烘干矿渣54 000 t,节约煤1 090 t,价值21.8万元,同时大幅度降低了工人的劳动强度,改善了工作环境。
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