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D325离心风机的故障诊断 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 12-11-30

0、引言
    高速离心式风机是冶金、化工等行业的大型关键设备,其故障往往会造成较大的减产或停产损失,严重时甚至会造成重大设备事故。然而,产生离心式风机异常振动或响声的原因一般是比较复杂的,特别是一些振动现象极为相似的亚同步振动,如果没有有效的分析工具和手段,或者仅仅依靠一般的运行、维护经验,有时很难准确地诊断其故障产生的原因。本文结合我单位硫酸厂的D325二氧化硫转化风机,应用西安交通大学机械监测与诊断研究所研制的“大型旋转机械故障诊断系统”,对其进行长期的监测和敌障诊断,积累了一定的诊断依据,取得了较好的效果。
1、D325离心风机的结构参数
    我单位硫酸厂主要担负着矿石除硫、脱硫后,利用SO2气体来生产自用城外销工业硫酸的任务.D325离心风机的工作介质为有一定温度的二氧化硫气体,其结构简图如图1所示。该机采用削分式椭圆轴承,其它有关参数如下:
    电机转速:    n=2961rpm转频f=48. 3Hz  采用弹性罔柱销连轴节
    增速箱低速轴:    n=oa61rpm转频f=48. 3Hz
    增速箱高速轴:    n=7525rpm转频f=125. 4Hz
    增速箱大齿轮齿数:Z1=194
    增速箱小齿轮齿数:Z1=76
    图中,1#、4#为端面止摊轴承,由于振动通常表现在-I轮端,而低速轴运行较好,故测试时将传感器装于4#轴承处。安装的传感器有两种:电涡流位移传感器和加速度传感器。电涡流位移传感器测量轴颈的相对振动,加速度传感器经前端测试仪器的硬件积分后,输出速度信号进行采样,测量轴承盖的绝对振动。
2  、D325离心风机的振动分析
    该机曾先后于1996年12月6日、1997年1月8日. 1997年7月15日发生间歇性振动,同时伴有较大的吼声,其间隔时间不等,但均有间隔时间逐渐拉长直至最后消失的特征。另外,三次故障均发生在刚刚开机后的几个小时内。下面将分别对其进行分析:
    (1)、第一次1996年12月6日,开机时出现间歇性振动及吼声。测得4#瓦水平方向的振动值为Vrms=3. 8mm/s,垂直方向为Vrms=7, 8mm/s,出现吼声时的撮值突然增大,引起振动值严重超标。3#瓦振动值也较高,轴向振动为Vrms=6. 2mm/s,亦属异常。其中4#瓦水平方向的速度频谱图(如图2所示)中,有以下较明显的特征:含IX及各阶高次谐波(呈衰减趋势)。较明显的0. 39X频率成份。垂直方向谱图较简单(仅有IX成份),水平方向的时频分布图(图3)上t 1X为基本稳定的谱峰,0.39X则幅值不稳定。3#瓦垂直方向谱图(图4)上,1X、2X、3X及高次谐波较明显。
    (2)、第二次1997年1月8日,开机时出现同样的异常现象。测得4#瓦水平方向的振动值为Vrms=3. Omm/s,垂直方向为Vrms=4. Omm/s,出现吼声时振动同样也是增大,并严重超标。4#瓦水平方向速度频谱图中仍以1X、2X、0.39X、0.79X及高次谐波组成。图5为没有吼声时的水平方向谱图,图6为振动吼声增大时的水平方向谱图(注:由于幅值过大,采样时改变了信号增益,将其缩小),一经比较,问题显然出在0. 39X、0.79X上,与上次不同的是多了一个0. 79X的频率成份。图7、圈8为没有吼声和振动吼声增大时水平方向的时频分布图,工频上都出现约为0. 2X的调幅波,它显然与0.79X的频率成份有关,图9、图10为进风管的谱图和频分布图,除1X、2X之外,明显地存在0.39X及0.79X成份,而且时频分布图上表现为极不稳定。很显然,0. 39X及0.79X是主要振源之一。
    (3)第三次1997年7月15日t开机后很短的时间内,伴随一阵吼声,从风机的后气封处冒出一股烟,随即又出现间歇性的吼声,振动同时增大。大约持续了30分钟后,机组恢复正常运行。然而,经过分析位移信号的谱图上只有工频成份,时域波形也非常简单。图1 1、图12为故障时的全息谱图,图上仅有偏心率较小、较扁的工频椭圆,椭圆长轴的方向表明转子基本上受与垂直方向大约成304角的力的作用。除此之外,还有较小的3X成份存在。很显然地,不可能是失衡类的故障。再看时域波形,图13为故障时Y方向的时域波形,有削波现象(截头余弦),图14为正常时Y方向的时域波形,为比较标准的余弦(正弦)波。图l6为正常时X方向的时域波形t图15为故障时X方向的时域波形。可以看出,故障时x方向的振动很不稳定,属非稳定性故障。然后再看看故障时的轴心轨迹(图17),原始轴心轨迹的
上下两端明显存在着削波现象,滤出小于1X成份的信号,其轴心轨迹为水平方向晃动的线团,而正常运行时的轴心轨迹如图18所示。图19为故障时Y方向的时频分布图,存在着较小的调幅( f=17. 8Hz)现象,估计为轴心晃动的频率。至于速度信号,图20为4#瓦水平方向的速度谱图,除1X外,明显存在0.39X、3X成份,与第一次第二次测试的结果极为相似。
3 、 D325离心风机的故障诊断
    第一次和第二次发生故障的情况较为相似.高次谐波说明可能有摩擦类或松动类的故降,垂直方向振动较大,估计为轴瓦上盖螺丝紧度不足。后来的检修发现风机的前后气封都有磨痕的存在。0. 39X则可能是流体激励或管道激励等自激振动,该振动还导致叶轮旋转不稳,进而引起高速轴运行的不稳定,造成不对中的故障(图3、图4、图5、图6、图9中较明显的2X成份)。至于第二次测试时出现的不稳定的0. 79X成份,可能是属于旋转脱离。开机后可能由于工艺、管道、阀门等引起二氧化硫气体进气的不稳定性(流最、密度^).鞋产生这些自激振动的主要原因(特别是该机的进气阀门为一蝶阀,进气孔前面是一段锥管)。具体表现为振动的非平稳性;从风机机壳内传出间歇性的吼声,伴之以较大的振动;振动、吼声增大时,电流表上的负荷电同时增大。增迭箱中齿轮啮合的声音忽大忽小,且很不稳定,说明齿轮啮合状况欠佳,可能是引起2X成份的根源之一。通过调整进气蝶闽及改j机组的工况后,振动及吼声消失,收紧轴瓦螺丝,垂直方向振动降了下来,机纽运行正常。
    第三次敌障时,时域波形、轴心轨迹中出现的削波现象都说明存在摩擦类的故障,而全息谱图上简单的工频椭圆以及没有亚斜波、高次谐波的存在说明故障可能为全摩擦而非动静碰摩,囡发生全摩擦时会引起同频振动,引起工频成份的增大,而全息谱上碰摩应该有渐频扁椭圆且轴心轨迹较为复杂并有突变点。这种振动的特点是每旋转一周产生-次激h力,其频率与转速一致.表现为振动的不稳定性。这种全摩擦有害能蹙积累到一定程度,就会引起机器的强烈振动(包括吼声)a当然,这里的全摩擦是指摩擦比较持续,接触面较火、较长而已,并非全部径向都摩擦。再来看一下低频滤波轴心轨迹图和时频分布图,晃动的轴心轨迹和低频的调幅现象都说明有一定程度的气封磨损,调幅的频率即为轴心晃动的频率。这一点,开机后从气封处冒出的烟雾很能说明问题。最后,再来看看速度信号的谱图:明显的1X. 3X成份与前述的摩擦相吻合00. 39X成份说明管道或机壳内仍然有流体激励等自激振动,只不过它们的幅值小多了。那么为什么位移信号里没有0. 39X频率成份昵?第一,它主要产生T-进风管处,其能量还不足以使转子产生振动,第二,风管、机壳、增速箱在结构上连成一体,因此速度信号里有0.3gX成份而测蹙相对振动的位移信号里就没有。经过进一步测试机壳、风管的速度信号,证实了这一点。
    当然,引起摩擦振动的原因有很多。但结合现场的实际情况,我们认为:产生这次磨擦振动的根源是进气密度的变化(即工况的变化)。由于进气密度突然增人(受工艺、管道内残,酸泥以及流量等的影响),使得叶轮转子负荷突然增大,并产生较大的吼声及较火的电流负荷,稍有轻微的失衡或激振力的激励,就会使转子产生较大的工频振动,进而引起摩擦振动。
    最终,在以后的揭盖检修时发现,风机的前后气封、迷宫式密封都有磨痕且磨损量较大,说明确实有摩擦的存在。
    事实上,该机组以前也出现过类似的故障。有一次培烧-批含铁的硫化矿,致使二氧化硫烟气中含尘量剧增,附着在靠叶轮后盘的机壳的内壁上,形成坚硬的氧化铁块。由于叶轮后盘与氧化铁块的摩擦,造成机纽间歇性振动、吼声增大,各密封处均被磨损,最后由于振动过大而将轴瓦损坏。
4  、总结
    总结以上三次诊断,每次的故障均表现为冷态开机后的一段时间内,且故障表现较为相似。因此,我们有理由认为,冷态开机后风机进气的不稳定性是产生各种自激振动、摩擦振动的根本原因。这在以后的大检修中均已得到了证实。
    通过这些实例,总结出以下几点:
(1)、由于现代离心式风机大多是通过提高转速、增强密封性能来提高整机效率,这就给设备的运行、维护增加了难度,因此也很容易发生摩擦类故障。
(2)、流体激励等非稳定性自激振动与机器的结构、工艺条仆、运行工况等有着密切的关系,要区分这些振动,需将诊断工作与机器的实际情况紧密联系起来。
(3)、全息谱、轴心轨迹、时频分布等一系列有效的诊断方法和诊断工具是进行准确诊断的
坚实基础,否则很容易错诊、漏诊a
(4).现场设备运行的声响、温度、结构、工艺等,以及设备运行、维护的经验是准确诊断的重要因素,否则诊断就是不切实际。
( 5)只有将诊断理论和现场的实践紧密地结合起来,相互促进、相互补偿,诊断结果才真实、可靠。
    三门峡富通新能源销售风机、轴流风机、离心风机等。

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