1、处理措施
1.1增加导轨强度和稳固性
输送机原上导轨型号为YG20kg/m,下导轨型号为YG18kg/m,为提高导轨的强度,将上、下导轨分别更换为YG30kg/m和YG22kg,m。导轨满足的技术要求:确保两导轨内间距为(1150±2)mm,两导轨的水平度和平行度均为0.5mm/m,导轨的接头间隙为3~6mm。用碱性焊条J857将导轨焊接在导轨托架上。其次,导轨的支撑与支撑之间的间距原为2 500mm,现在中间增加一根支撑,并在每根支撑的下部焊两个三角加强筋( 200mmx150mm)加固,以增加支撑的稳固性。
1.2加强滚轮和导轨的润滑
在上、下链条之间适当位置安装一个油箱(30L),从油箱两侧的下部引出两根油管,用阀门控制,分别通向两边的链条,对链条进行润滑,每班一次,每次一小时,如图1所示。在油箱位置处每班由岗位工在导轨上抹润滑脂,对导轨、滚轮进行润滑,以减少导轨与滚轮的摩擦和磨损,延长导轨使用寿命。
1.3更换风机以增强熟料冷却效果
原来熟料冷却效果不好,入输送机的熟料温度较高,为1600C,我们通过对篦冷机一段FIA、FIB风机的风量、风压进行计算,换用了重庆通用工业有限公司生产的CTL29№9D通风机,风量22000m3/h,风压12000Pa,功率110kW。安装后使用效果良好,现场标定实际风量为21 800m3/h,风压为11600Pa,电流为额定电流80%。
2、实施效果
自2008年12月份以来,通过上述措施的实施,目前熟料产量平均5 600t/d,温度控制在100℃以下,熟料输送机运转稳定可靠,有效运转率100%。