红枫水泥分公司粉磨包装车间安装使用有1台GX500x 12,5m、2台CX500×37m和l台GX500×8m螺旋输送机,负责出库水泥的输送任务。从1985年投产使用至今,4台GX500螺旋输送机的平均故障停机率在12%左右,材料配件消耗月平均1 550元,且每月必须对4台GX500螺旋输送机计划检修,更换易损件,吊轴承一次,这样才能保证生产正常进行。
二、螺旋输送机吊轴承损坏原因分析

三、改进措施
将吊轴承的结构由滑动轴承改为调心滚子轴承,联接处采用M16×150的螺旋穿销联接。改进后的轴承可以自动调心,轴承中心线在吊轴承之间可偏移0~ 100,同样运转自如。由于采用滚动密封轴承,轴承外又由两个法兰压紧两个0形橡胶密封圈密封,因此吊轴承密封性能良好。另外在尾轴承端部500mm处,割掉螺旋输送机机壳及螺旋轴,再用厚度4mm的钢板封堵割后的端面,露出尾轴,当螺旋输送机运转时可从尾部观察螺旋输送机运行情况。
四、改进后所取得的效果
把4台CX500螺旋输送机的29个滑动吊轴承全部改为调心滚子轴承后,螺旋输送机运行平稳,运行8个月均没有检修过且尾端滚动轴承无进灰现象,电动机运行电流平均下降5。6A。实践证明改进是成功的。