(1)直接参人混煤产品,造成产品水分大大超过用户要求,用户难以接受;
(2)直接销售给当地老百姓,吨煤泥外销单价很低,给企业造成巨大损失;
(3)堆放在场地自燃凉干,造成环境污染。
针对上述问题,目前很多选煤厂采取了煤泥干燥措施,主要选用滚筒式煤泥烘干机,该机由燃烧炉、干燥滚筒、鼓风机、引风机、旋风除尘器和湿式除尘器等组成。热风炉是为滚筒式烘干机提供热源的重要设备,工作时,燃烧炉温度高达l 200℃左右;停机时,燃烧炉温度在300℃左右。在这巨大温差变化下,燃烧炉经常在热胀冷缩的条件下工作,极易损坏。如何延长燃烧炉使用寿命,成为选煤厂需要解决的重要问题。
1、烘干机存在的问题
金佳矿选煤厂烘干机燃烧炉改造前结构如图1所示。改造前主要存在以下问题:
(1)反射墙易垮落,维修量大;
(2)中拱顶部距炉顶间仅有1.13 m,过火面积小,阻力大,燃烧炉内易形成正压,易烧坏炉门;
(3)中拱太长,热容空间小;
(4)伸缩缝太少,只设有2个热胀冷缩缝,产生的应力会拉坏整个炉体;
(5)燃烧炉至干燥筒之间设有挡火墙,增加了风流阻力;
(6)炉拱与挡火墙之间设有落渣缝,在实际使用中,灰渣不会顺利地通过该缝落到水槽和除渣刮板中,反而会大量堆积在炉拱与挡火墙之间,增加了风流阻力。
2、烘干机燃烧炉的改造
为了解决上述问题,金佳矿选煤厂对烘干机燃烧炉结构进行了改造,如图2所示。改造措施如下:
(1)将反射墙改成阶梯形的反射拱,同时在燃煤给料处和反射拱之间增设冷水箱。阶梯形反射拱结构更加稳定,不易垮落,维修量小。增设冷水箱后,有利于降低给料区的温度,从而延长反射拱的使用寿命;
(2)增加中拱顶部与炉顶间距离,由原来的1. 13 m增至1.85 m,增大了过火面积,减小了热风阻力,燃烧炉内易形成负压,炉门不易烧坏;
(3)缩短中拱长度,增大热容空间;
(4)使燃烧炉的伸缩缝增加至4道,产生的应力不会拉坏整个炉体;
(5)取消燃烧炉至干燥筒之间的挡火墙,降低了风流阻力;
(6)取消炉拱与挡火墙之间的落渣缝,灰渣由人工从检修孔定期排除。
3、结论
金佳矿选煤厂燃烧炉改造后,烘干机热风炉运行一直正常,故障率下降,煤泥得到有效回收,大大减少了煤泥落地对环境造成的二次污染,同时也为企业增加了收入。
相关烘干机产品:
1、滚筒烘干机
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