1、传动轴断裂情况及原因分析
提升机头部传动部分结构见图1。减速器的低速中空轴与提升机头部主轴直接连接,中间没有联轴器。主轴为变径轴,进入减速器低速中空轴前,主轴由∮150mm变为∮95mm,变径处设计为90°,该结构导致该处剪切应力增大。发生轴断裂的地方就是主轴变径处,因此,我们认为轴结构不当,是造成断轴的主要原因。
2、解决措施
最直接的方法是将变径处设计为弧度,使应力分散,该处即不易断裂。但我们考虑到由于提升机主轴和减速器主轴间没有联轴器,在出现故障更换时拆装工作量大,检修和更换轴承均不方便,因此,我厂决定借机改变连接方式,用在主轴上增加联轴器的方法修复断轴。
1)重新加工减速器低速轴,比原轴长130mm,开凿键槽,安装半联轴器,半联轴器形状及尺寸见图2。
2)继续使用提升机原主轴,直接在轴上开凿键槽,安装半联轴器。半联轴器除了内径为∮150mm外,其余尺寸、形状与减速器安装的联轴器一样。
3)两边半联轴器安装完后,调整减速器的底座位置,使两半联轴器完全吻合,然后使用带有牛皮筋的柱销连接,螺母为∮24mm。安装后示意图见图3。
3、使用效果
1月5日,回转窑投料生产,提升机运行稳定,3天后,利用处理预热器堵塞事故的时机,将减速器的低速轴的张紧螺丝、联轴器柱销进行紧固,目前N-TGD斗式提升机已连续稳定运行3个月。
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