1、改造前设备状况
(1)实心胶轮寿命短。原采用∮1100mm生胶轮,设计直径小,与简体接触面积小,胶轮承载负荷大,磨损快。特别是受料点处胶轮长期受到冲击,胶轮的使用寿命仅90天。胶轮使用后期变形严重,混合机运转时产生较大冲击,严重影响设备的正常运行,而且维修费用高,维护工作量大,备件消耗量大。
(2)联轴器定心精度低。减速机与胶轮,胶轮与胶轮之间传动采用齿型联轴器,定心要求比较高,但齿型联轴器不易定心,经常造成胶轮轴不同心。筒体的运动并不是以一点为圆心的弧线形运动,而是作摆线运动,以致联轴器受力不均,经常发生掰裂现象,内外齿磨损较快,易造成齿型联轴器断齿及脱齿等现象。且联轴器不易更换,维修量大,停机时间长,降低了烧结作业率,
(3)落差大。混料过程中,混合时间短,则达不到烧结工艺要求;混合时间长小球易破碎,从而降低混合料的透气性,影响烧结速度。原有混合时间为3.4min,混合机给料点与受料点落差高达4m,在抛落过程中,造成小球的二次破碎现象较严重。
(4)焊接应力未消除。简体与筋带(挡圈)焊接处应力未消除,造成应力集中。简体为钢板卷曲焊接,简体的轴向移动依靠两组挡轮固定,筋带(挡圈)处因应力集中而导致焊口开焊,本体撕裂,平均30天需补焊加固1次。
2、圆筒混合机的改进设计
(1)采用以点成面调整法,将混合机倾角由1.7。增加到2.50,计算每个轴承座需调整的高度,然后在每个轴承座下加垫板进行调整;
(2)根据烧结工艺,混合料90%以上的水分是在一次混合时所加。依此对混合料通蒸汽并加水,这样既提高了料温,又改善了造球效果;
(3)将原胶轮改为Ø1400mm并加抗磨剂的混料机专用胶轮,每组胶轮与筒体的接触面积增加200cm2,承受载荷能力加强,减少了磨损,同时增大了减速机与筒体之间的间隙;
(4)将混合机衬板压条由原来70mm等边角钢改为80mm槽钢,弥补了角钢易扭曲变形、易脱落的不足,延长了衬板的使用寿命;
(5)更换联轴器。用滚珠万向联轴器替代齿型联轴器,滚珠易于定心,自身具有定心调节能力,承受扭矩大,解决了联轴器打齿故障,延长了使用寿命。
3、改造效果
(1)加大倾角后,混合机的给料点与受料点落差由4m减至2.7m,有效地减少了小球的二次破碎;
(2)混合时间按最佳工艺要求调整。经多次现场取样测试,混合料小球改造后比改造前破碎率减少10%—20%,改善了混合料的透气性,缩短了烧结时间,降低了能耗,且提高了混合机的作业率;
(3)增大倾角后,调整了混合时间,满足了混合机的生产需要,增大了物料流速,降低了填充率,解决了设备超负荷运转问题,延长了胶轮的使用寿命,主动胶轮的使用寿命延长至360天,被动胶轮的使用寿命由80天延长至720天,降低了备件消耗;
(4)将混合机衬板压条改为槽钢后,因槽钢的结构不至于因受力过大而产生弯曲、扭曲变形,故不易脱落。同时物料扬程有所降低,衬板磨损较慢。
(5)联轴器采用了滚珠万向联轴器,具有补偿轴线产生多项偏移的能力,能隔离和吸收轴向振动和冲击,转动惯量小,重量轻,安装方便,调心角度大,维修费用低,保护主传动设备,使用寿命长。
混合机改进后,未出现因联轴器掰裂而造成的设备停机故障,为烧结机作业率的提高创造了条件。