此结构在更换出料拔梢筒以及更换磨尾出料筛时,工作量相当大,特别在更换出料拔梢筒时,必须将出料罩和中空轴拆除后,才可以进行拔梢筒的拆装,费时费力。在安装拔梢筒时,由于卸料中空轴法兰上有一台阶,接口圈与其装配时,装配间隙不容易得到保证,这样就出现磨机在运转时,拔梢筒产生较大的摆动。
拔梢筒圆圈长度短,只有85mm,在实际中,出料罩的密封环与圆圈端面距离太近,仅40mm,密封效果不佳,大量泄漏物料。
1999年8月我们对其进行了改造,即将原拔梢筒的整体式结构改为现在的法兰联接分体式结构。改造后的拔梢筒结构如图2所示。
改进后的优点如下:
1)在更换磨尾出料筛和更换出料拔梢筒时,不需再拆除出料罩和中空轴,只需将出料罩的上部罩拆除即可,大大降低了检修工作量。
2)出料拔梢筒接口圈与卸料中空轴法兰台阶的装配间隙可调整,出料拔梢筒安装时可保证与磨机轴线的重合,这样可保障出料拔梢筒安装后,在运转时的摆动量为最小。
3)拔梢筒圆圈长度增加了65mm,达到150mm,出料罩密封环到圆圈端面尺寸增加到105mm,可显著地降低物料的泄漏。
另外,为了更有效地解决物料泄漏问题,我们在出料拔梢筒圆圈上距出料罩密封环lOmm左右焊接了一个挡料环,防止物料从密封环处泄漏。挡料环结构如图3所示。挡料环上叶片的主要作用是将溅到密封环处的料浆击打出去.有助于防止料浆泄漏。
Ø2. 6m×13m球磨机出料拔梢筒经过以上改进后,不但降低了检修工作量,提高了安装精度,也使物料的泄漏问题得到了有效地遏制。
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