1单磨带负荷能力提高的情况
针对目前150t/h锅炉制粉系统停磨时间延长、制粉出力相对增大的现象,我们首先对比了一月份与六月份的运行情况,结果见表1:
从上表可以看出:
(1)单磨带锅炉负荷能力,1#炉由原来的77.67t/h提高到95. 7t/h,2#炉由原来的75. 71t/h提高到94. 86t/h,3#炉由原来的73. 75t/h提高到105.8t/h。
(2)元月份锅炉平均负荷为136. 8t/h,六月份锅炉平均负荷为126. 1t/h,在负荷下降7,8%的情况下,球磨机运行时间却降低了32.7%。
我们同时对比了1-6周份1、3#锅炉单磨带负荷能力的变化趋势,结果见下图:
下面我们从制粉系统的运行参数、其它相关措施等二个方面进行原因分析。
通过1月份与6月份的对比,我们可以看出:
(1)排粉机电流目前普遍地控制在210A。电流大小与球磨机的通风量关系密切,通风量大制粉能力也会相应提高。3#锅炉制粉系统出力能由73.75t/h提高到105. 8t/h,与排粉机电流增加7-8A有一定关系。
(2)球磨机电流变化不大,由于锅炉车间是根据球磨机电流的高低来决定加钢球的数量,因此,这一数值通常能够稳定在34-36A。电流稍高,出力能增大,但要考虑到制粉电耗的经济性。
(3)球磨机进出口压差,统计表明1、2#炉均有所下降,反映出下煤量增加,这与制粉系统出力增加的趋势相一致。3#炉无明显变化,可能与通风量增加有关。
(4)球磨机出口温度,1、2#炉表现为增加,3#炉相反是下降,但幅度都不大。平均74℃的出口温度控制在了标准要求的小于800C范围内。
(5)煤粉细度普遍升高,平均升高1.08%。煤粉细度升高,制粉量通常表现为增大。在1月份,管理上要求煤粉细度控制在7-9%,而在6月份,煤粉细度要求提高到8 - 10%,平均值提高1%,可以说是制粉出力相对增大的重要原因。在目前设备状况T,1%的煤粉细度提高量究竟能使制粉能力提高多少,尚需要进一步测定。
此外,我们注意到3#锅炉单磨的带负荷能力比1、2#锅炉要大10t/h左右,这可能与球磨机电流稍高,同时出口温度稍低有关。
3对其它相关措施的分析
(1)配煤的影响。磨煤出力与煤质关系密切,与可磨性系数呈线性关系。我厂烟煤的可磨性系数要比无烟煤高40%左右。在1月份,3台锅炉的用煤配比是烟煤:无烟煤= 2:1,此后根据运行要求及市场变化,3月份以后进行了调整,改为全上烟煤。这应该是制粉出力提高的主要原因。
(2)分时用电与节电竞赛工作。进入5月份以后,按照分公司的要求,分时用电工作得到强化。锅炉运行岗位按照厂部及车间的部署,调整了粉位交班控制标准,并开展了节电劳动竞赛;调度台每班统计转磨情况;化学车间严格煤粉细度化验与抽查。这些管理工作,激励并提高了员工的责任意识,改变了过去球磨机、排粉机空转、低负荷运行时间长等操作上的弊端,有效提高了单磨带负荷能力。
(3)设备的改进。锅炉车间通过在给煤机后方加一根铁棍,使给煤机的振动能够传递到落煤斗仓壁上起到振打作用,减少了下料口频繁出现堵煤、断煤的现象。实践中还摸索出,在单制运行时,如转2、5#磨,能保证两侧粉位均衡下降,避免粉位偏差过大,从而增加了单套制粉系统运行时间。
(4)煤质的影响。参阅生产月报,3台150t/h锅炉入炉煤的发热量上半年较为稳定,1月份与6月份基本一样.吨汽煤耗也均在135kg。水分对磨煤出力影响很大,在管理上提出锅炉严禁上湿煤后,较好地保证了制粉系统的带负荷能力。
4结论与建议
通过上述的分析,我们认为:锅炉配煤的改变是制粉系统出力提高的主要原因;煤粉细度的调整是制粉出力相对增大的重要因素;分时用电与节电竞赛活动通过提高员工积极性,有效增加了磨煤出力,消除了浪费。
为进一步稳定和提高锅炉制粉系统出力,迎接冬季高产稳产,建议还应注意:
(1)控制好进厂煤质。设计的锅炉制粉系统富裕量为1.46,目前实际上只有1.32,这主要是因为煤质没有达到设计标准。如发热量要求收到基低位发热量为26.5Mj/kg,而上半年只有23. 5Mj/kg。在煤质恶化或煤湿时,单磨带负荷能力将会显著降低。
(2)测定经济细度。根据有关资料,我厂150t/h锅炉使用纯烟煤的话,煤粉细度可调整到9-11%。这样预期可以进一步降低制粉电耗,提高出力。当然,这些需要进行试验,需要对比Q4的变化。
(3) 150t/h锅炉目前均存在送风量不足的问题,还存在三次风带粉量大的问题。如果能通过设备改造,适当提高制粉系统热风量和球磨机出口温度,对于优化制粉系统的运行更为有利,特别是在冬季。
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