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带辊压机的水泥磨系统的调试与生产 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|富通新能源 / 13-07-25

0、前言
1、系统简介
    扩建的粉磨生产线由浙江中材设计院设计.主要设备配置见表1,工艺流程见图1。
    物料在库底配料后,经胶带输送机上置除铁器)送至进料提升机,由提升机喂入稳流称重仓:物料在稳流称重仓中混合后,以料柱形式连续、均匀地喂人辊压机;出辊压机的料饼由提升机送入打散分级机进行打散分级,>3 mm的粗粉重新返回辊压机稳流称重仓,<3 mm的细粉直接与斜槽送入的粉煤灰混合后人磨;由磨机粉磨后的水泥经磨尾提升机、空气输送斜槽送入水泥库中。磨尾废气则经过气箱脉冲除尘器处理后由风机排出。
2、生产调试及运行
    经过5个月的建设,该粉磨生产线于2003年1 1月进入单机调试,12月正式进入投料生产调试阶段。经我公司和设备厂家、安装单位的共同努力,系统在1个月的时间内就达到台时产量72 t/h,超过设计指标65 t/h。
2.1  辊压机运行参数的选择
    辊压机在运行时,可供调节的参数主要为挤压粉碎力和料饼的厚度。一般来说,调节挤压粉碎力,可以改变被挤压后的物料性能,但操作时,必须根据使用物料的粉磨性能合理选择,才能得到最佳节能效果。挤压粉碎力的选择原则是:在满足挤压工艺性能的前提下,尽可能降低压力,在料饼中找出外形完整的物料用手碾碎,若绝大多数可碾碎,即可判断压力基本合适。我公司生产*32.5复合水泥时,配旋窑熟料40%.立窑熟料、炉渣、粉煤灰各15%,石煤渣、锰渣、石膏各5%,经调试摸索,挤压粉碎力控制范围为5.4~6.4MPa。料饼的厚度受辊压机的工作辊缝限制,可通过进料时调节辊压机上的插板来实现,工作辊缝下限受到原始辊缝和设备运行状态的限制,上限受主电动机额定负荷限制;当工作辊缝过小或过大时,料饼过薄或过厚,均对挤压效果和设备的安全长期稳定运行不利。一般要求平均进料粒度<30 mm.如果新加入的平均粒度>30 mm,物料又较硬,在适当加大回料量的同时,再适当加大工作辊缝(我公司石煤渣破碎粒度偏大时即如此处理)。一般料饼的平均厚度调节在20~26 mm,富通新销售球磨机、雷蒙磨粉机等磨机等机械设备。
2.2辊压一打散系统的运行平衡
    辊压粉磨工艺在节能方面有显著的效果,但辊压打散系统的最佳运行,不仅要考虑辊压机挤压粉碎力和料饼厚度的合理选择,还必须找到整个辊压一打散系统的运行平衡点,即确定系统最佳运行参数。调试初期发现,系统运行时打散分级机振动较大,人磨物料中有>10mm的粗料,打散分级机内锥简体物料淤积,从大到小调节打散分级机转速仍无济于事,喂入稳流称重仓新物料只有45t/h左右,不能达到65 t/h的设计产量。停机检查发现,打散盘电动机皮带轮毛坯浇铸时不同心,偏心较大,对皮带轮内侧车削后再安装,打散分级机运行平衡。此外,我们还采取了以下措施,保证了系统运行平衡。
    (1)加强设备巡检。及时张紧打散电机传动皮带,防止传动皮带打滑,造成打散盘转速丢转,影响粉碎效果。
    (2)疏通粗料卸料管。保持粗料排料管畅通,防止因内锥简体物料淤积导致粗料混入细料,另外根据混合材搭配的实际,在调节调速电机转速的同时,调节内筒与内锥高度,稳定细粉产量。
    (3)稳定称重仓料位。控制称重仓料位始终平衡在最高料位的60%—80%,稳定物料通过量,保证辊压机运行平衡。
    (4)合理控制辊压机回料量。保证新加料和打散机回粉进称重仓后的物料搭配合理,以免大量细粉造成辊压机振动,损坏设备,这是挤压联合粉磨系统操作的要点之一。辊压机一般都有25%左右的回料,同时回料多少可依据进料粒度的特性进行调整。当进料平均粒度<3 mm,颗粒分布均齐时,我们适当减少回料量,控制为20%,以提高系统产量;当进料平均粒度>4 mm,颗粒分布不均齐时,我们适当加大回料量,控制为30%,一方面回辊压机的物料可填充大颗粒间的间隙,实行料层粉碎,增强挤压效果,另一方面由于改善了进料粒度分布,辊压机的振动也会减小。
2.3入磨粉煤灰工艺装备的改造
    入磨时掺人一定比例的粉煤灰,对改善研磨性能,提高系统产量较为有利。调试初期发现,粉煤灰掺加不均匀,下料不畅,棚料现象时有发生,冒灰严重,制约生产。后经多次摸索改造,才使粉煤灰掺入计量准确,运行平稳,主要改造的工艺装备有:
    (1)在磨头前安装1个钢仓,储量≤400t,仓顶装设除尘器,粉煤灰从仓底经过闸阀,螺旋秤,由斜槽送至磨头。
    (2)仓底卸料处装设冲气箱,提高粉煤灰的流动性。
    (3)调整螺旋秤前的螺旋喂料机喂料管的长度,使全长螺旋叶片的结构形式符合受料段、供料段和稳料段的输送规律,保证设备的锁风能力。
2.4研磨筛分对设备性能的影响
    磨机内研磨体的装载量及级配,磨机筛分装置的筛分效果及通风,均对设备有较大影响。经过试生产后整套粉磨挤压系统投入正常运行时,细度控制为80um筛筛余≤2%,台时产量已达到72 Uh左右。但生产2个月后,曾连续发现台时产量不断降低、细度难以控制等异常状况。停机检查发现,Ⅱ、Ⅲ仓隔仓板有2个篦孔已穿通,Ⅱ仓中的钢锻进入Ⅲ仓,降低了磨机的研磨能力。遂对Ⅱ、Ⅲ仓清仓筛分,隔仓板篦孔、篦缝进行焊补处理,并补球、清仓,调整研磨体的装载量及级配(见表2).加强对出磨辅机设备及除尘设备的管理,通过以上措施,改善了磨内通风、筛分效果,出料畅通,问题得到解决。
    我公司经过半年的实际摸索,辊压粉磨系统的工艺参数逐步确定,详见表3。
3、尚存问题
    石煤渣露天堆放,且未配烘干设备,逢阴雨季节,入磨物料水分有时较大,除尘器有结露现象,导致辊压机振动和产量降低,需建混合材堆料仓房,或上烘干设备。料饼打散时,发现有少量粗颗物料混入细粉中,需在打散盘外侧加装一套筛分圈,则可更有利于提高分级效果。此外,由于本系统全部采用集中控制,操作和管理人员的业务素质还有待于提高,粉煤灰的供应渠道也亟需稳定。
4、结语
    我公司辊压粉磨生产线,于2003年12月开始投料试生产,经过半年调试整改,台时产量平均达到72 t/h,2004年6月达80 t/h,80um筛筛余≤2%,水泥综合电耗26 kWh/t,车间环境治理全部采用脉冲袋除尘,受到环保部门的好评,研磨体消耗较低。该系统投产后基本做到了“生产可靠、技术先进、节能降耗、提高效益”,现在我们结合第一套粉磨系统进行总体规划优化,利用已有的配料系统、散装系统、包装系统等富裕能力,在不影响第一套生产的前提下,建设第二套粉磨线,同时对第一套系统进行完善工作,使第一、二套系统互通互补,平衡发挥最佳能力,最终达到水泥产量100万t/a的生产规模。

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