某公司1000t/d窑外分解窑生产线的石灰石
破碎机采用BW1500x15000mm板式喂料机,设计安装倾斜角度为22°,链板由10档共20只托轮支撑。托轮结构采用内外圈分离,中间粘着一层橡胶,起防震、缓冲作用。自从2001年投入运行以来,由于喂料机设计角度偏大,当大量的大块石灰石堆积在上面时,托轮承受相当大的压力,以至扭曲、变形,从而造成内外圈与橡胶层脱离而失去功效。托轮频繁损坏,造成原料供应不上而停机停窑。我们经调查分析论证,将其改造为整体轮毂式,材料为HT 300,以增强其强度和耐磨性。
下料口处原是1根缓冲枕木,规格为2200x350x180,由2根工字钢支撑。现改为3000x400x200枕木,并用3mm厚钢板包箍而成,由3根工字钢支撑,以增加其缓冲能力,因此,托轮主要起刚性支撑作用。
改进后的优点如下:
1)结构简化,易于铸造加工和维护。
2)耐磨,承压能力大,使用寿命长。原结构使用不到3个月就更换,而改造后使用1年多从未坏过。
3)降低成本,节约维修费用。据初步估算,同样托轮,原来太约2000元1只,改造后约150元/只。这样每年可为公司节约备件损耗费及维修费大约15万元。
改造前后托轮结构如图1。