一、前言
准东采油厂基地供热面积102万m2,采用3座热水锅炉房集中供热,1座蒸汽锅炉房集中供应热水。总装机容量为:热水锅炉126MW,蒸汽锅炉12吨/I1.其中8台14MW热水锅炉,2台7MW热水锅炉,2台6吨/}I蒸汽锅炉。另有16座热交换站,140多公里高低温供热管网。
供热锅炉房共有8台DHL14-1.28/130/80-AⅡ型锅炉。侧密封结构(见图1)广泛存在于燃煤链条炉排锅炉中,安装在风室与炉排、风室与炉墙之间,既是防止锅炉漏风的密封装置,又是锅炉必须设置的热膨胀缝,其密封性能的好坏对锅炉运行和能耗有很大的影响,在停炉保养时应及时更新维护。本文仅对风室与炉墙之间的侧密封出现的问题和封堵工艺进行分析,提出解决办法。
二、问题提出
供热锅炉房最早的14MW锅炉于1988年投用,至今已使用18个采暖期。这8台锅炉运行中送引风系统漏风现象都比较突出,在锅炉两侧可以看到燃煤燃烧后的火星、飞灰不断地落下。
2005年7月28日对三车间2#炉做漏风试验发现,主要漏风点在锅炉侧密封、炉顶前墙、炉顶、各测点取样口、发璇、原松煤器的冷却水管洞、炉前挡风门、各观察门人孔门、后轴处,漏风重点在锅炉侧密封处。除侧密封外的其他部位在外部就可填塞处理,解决锅炉侧密封漏风是解决锅炉漏风的重点工作。
三、原因分析
供热车间在夏季检修中针对侧密封漏风进行过处理,人员在炉膛内部在侧密封处从里往外填塞填充物,但因外部无封挡物(见图1),用力大时,填充物甚至被捅出掉在炉外,填充物只能被勉强填充,填充效果很差,因外部无封挡物,侧密封处的填充物在锅炉运行一段时间后被吹掉,侧密封处又开始漏风漏灰。无封挡物是侧密封漏风漏灰的根本原因。
三门峡富通新能源销售的生物质锅炉如下所示:
同时我们也销售生物质颗粒燃料的颗粒机、木屑颗粒机等机械设备。
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生物质颗粒燃料
生物质锅炉
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适应物料:≤12mm生物质颗粒燃料
设备类型:家用生物质燃料锅炉
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适应物料:生物质颗粒燃料
设备类型:生物质锅炉
四、解决思路
安装侧密封处的外部封挡物是解决侧密封漏风问题的必要条件。
由于侧密封的结构设计特点,维护人员一直认为从侧密封的下方和外部无法安装封挡物,漏风也一直无法彻底根治。因此,对锅炉侧密封堵漏处理要另辟蹊径。
五、现场策划
2005年一号锅炉房2#锅炉大修.7月29日我们来到现场,当锅炉侧密封压板被揭开后,我们认真地看了侧密封的结构和漏风痕迹,在检查中我们发现,由于侧密封体侧表面平直,从炉前到炉后相通,旁边还有工字钢(见图1),在此贯通安装一根扁铁作为封挡物,内塞填充物,即可解决侧密封漏风问题(见图2)。侧密封体和风室墙板材质是铸铁,且风室墙板还有高矮2种不等间距的拉筋,扁铁只能斜插在侧密封体与工字钢的通道内,紧贴侧密封体漏风的侧表面,放在工字钢上进行焊接(见图2)。为验证可行性,首先在2#炉上做试验,在锅炉前方,我们往通道内塞入一根焊接好的扁铁,发现扁铁与侧密封体侧表面接触很好,决定照此法在一台锅炉上实施,成功后在所有同型号锅炉上推广。
六、施工方案
在集箱下方的工字钢头部炉墙处拆几块砖,放入长度约7米、宽度175~195毫米、厚度10毫米的扁铁,扁铁的长度和宽度按实际尺寸定,扁铁头部焊堵板,斜放入漏风通道内,在扁铁头部和尾部与工字钢焊接固定,在空间处塞入耐火材料硅酸铝纤维毡并捣实,即可把漏风通道封堵严实(见图2),在工字钢头部炉墙处拆几块砖,对结构没有影响。施工完毕后做密封处理并封堵即可。
七、技术措施
1、提供的扁铁宽度100毫米,厚度10毫米,长度约6米,在使用时,扁铁在宽度和长度上都要拼接。要求拼接后校正,保证扁铁平整。在施工时可采用拼接后,在长度方向一半处再切开,校正后再对接的方法。
2、扁铁紧贴侧密封体的侧表面,接触面力求无缝隙。用灯光法检查。
3、扁铁侧边不得高于侧密封体上表面,最好是略低于或持平。
4、扁铁头、尾部与工字钢焊接牢固。
5、硅酸铝纤维毡填充时,必须用专用工具捣实。
6、在炉墙处拆除的安装口在集箱下方,为防止炉膛的风从此处窜出,应对暴露出的集箱做密封处理,然后再封堵。
八、效果评价
2005年9月28日8台14MW锅炉侧密封全部封堵完毕,封堵效果很好,再无漏风漏灰现象,这表明锅炉侧密封封堵工艺改进后达到了预期效果。
1、锅炉侧密封处不再漏风,改善了火床燃烧状况,降低运行人员调整时间和强度。
2、锅炉侧密封处未出现向外冒烟、漏灰现象,改善了员工的工作场所环境,降低了员工劳动强度。
3、鼓引风机频率差值减小,说明引风机电耗得以降低。供热3个锅炉房共节约引风机电费12万元。
从上表得出:一车间平均降低4.00。4.30Hz,二车间平均降低2.OIHz,三车间平均降低1.53~7.17Hz,降低幅度1.53~7.17Hz。
以引风频率差4.5Hz为测试依据,在一车间现场测试得:
每小时可节电6.718kWh,每天可节电161.232kWh,月节电4836.96kWh.单炉一个运行周期可节电29021.76kWh,再根据锅炉的运行规律,在一月、二月需投入另一台14MW锅炉,同样这台锅炉的引风节电4836.96x2=9673.92kWh,这项改造的节电量为:29021.76kWh +9673.92kWh =38695.68kWh,折合电费4万元。供热3个锅炉房共节约引风机电费12万元。
九、下一步计划
从锅炉本体密封性角度考虑,还有下列问题需要解决。
1、锅炉后轴处漏风,漏风点位于轴承盖板四周缝隙处和冷却水、润滑连接管穿盖板的管孔处。可通过填塞耐火密封材料和砌筑红砖封堵解决,三号锅炉房已实施。
2、炉前挡风门、炉墙上各检查门、人孔门漏风,漏风点位于各类门的平面结合处,可通过把门的平面密封改为凹凸面密封和迷宫密封来解决,解决途径:加工结合面改变密封结构或对门进行更换。