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200m2平板烘干机的设计制作和生产试验

发布时间:2013-04-17 08:36    来源:未知

     平板烘干机是油料预处理工艺中的主要烘干设备,随着油厂规模日趋扩大,设备向大型化方向发展,日处理200t以上的大型烘干机有一定的市场需求。为了满足蚌埠2000 t/d预处理工程项目的要求,我们采用了8台200m2平板烘干机分4组双层叠置,并联进、出料,风网的设计方案。现将CHGP200型平板烘干机的设计制作和生产调试介绍如下。
1、CHGP200平板烘干机的设计
1.1平板烘干机设计中重点考虑参数
    (1)由于处理量大,需要相应的加热面积也大,若设计床面过宽,给板材的采购,床板的焊接、校平带来困难,刮管的强度也会受到影响。根据我厂同类产品的设计使用经验,我们将床板宽度设计为2 400 mm。
    (2)烘干床的总体长度,8层共82000 mm,每层长10000 mm左右。若每层床面设计过长,主动链轮与光轮的中心距增大,给链条张紧带来困难,传动安全性能下降;另外设备的整体长度也会随之变大,整体刚性受到影响,因此我们设计为主动链轮与光轮中心距11000 mm,框架长度12000 mm。平板烘干机的结构见图1所示。
1.2CHGP200平板烘干机主要技术参数
    ①处理量:230~270 t/d;②总功率:15 kW;③工作压力:0.5 MPa;④设计压力:0.6 MPa;⑤设计加热面积:201.5m2;⑥设计去水率:6%~8%;⑦刮管线速度:6.16 m/min;⑧烘干床层数:8层;⑨外形尺寸(长×宽×高):12 000×2 900×4 300;⑩重量:38 200 kg。
2、主要结构特点
    (1)主传动链条为精铸254钢大节距矿山链条,不易积料,传动安全、可靠。
    (2)刮管为∮27焊管,长2 400 mm,拖动物料翻滚均匀加热,刮管与两传动链条定尺联接后,两端头用开口销锁定刮管轴向窜动,防止运转中因刮管弯曲脱落。
    三门峡富通新能源销售木屑烘干机、木屑气流式烘干机,同时我们还销售颗粒机等生物质成型燃料生产线设备。
    (3)床板为810钢板,主汽路槽钢和分汽路角钢串联焊接。床板分段制作,分组并联进汽,制作校平难度较小。
    (4)主传动链轮组,各组链轮轴必须保持平行且两链轮间距相等并与光轮平行,中心距相等,以避免刮管链条在运行时跑偏,破坏正常啮合。
    (5)主传动链条,紧边在上,松边在下。为防止链条松边,由于自垂下垂刮管路链条与烘干床板卡碰,链条必须可靠张紧,见图3。
    (6)主传动链轮组主动轮为链轮,被动轮为光轮,以保证链条与主动链轮可靠啮合。
    (7)主传动系统设计4套张紧机构,便于各层主传动链条和传动链条张紧使用,松开张紧机构即可更换链条与刮管。
    (8)各链轮组的传动由摆线减速机经GT444链条串联联接实现4组8层链条拖动刮管在加热床面匀速运动,从而带动物料翻滚依次从顶层烘干床落人底层烘干床,达到烘干物料的目的。
3、调试中出现的问题及解决方法
    平板烘干机故障大多产生在传动系统,传动系统是平板烘干机质量优劣的关键。一根刮管,一节链条的断裂损伤,将会导致链轮啮合不好,造成停机事故,因此在试生产阶段,要经常仔细检查传动部件,特别是刮管、链条与链轮的啮合状况是否完好,传动中是否有损伤,一旦发现有损伤,应及时更换或处理。
    在蚌埠T程调试中发现以下问题:
    (1)由于精铸链条、销轴表面粗糙度差,初期运转磨损较快,导致已张紧的链条放松,出现卡碰烘干床的现象。我们在带料运转48 h后,对链条进行仔细检查,并取下一组链条,重新进行了张紧调整。
    (2)在试生产运行中,主传动松边链条下垂卡碰烘干床板,造成链条打折裂断。为防止链条放松下垂折断,我们在烘干床板补焊了弧形托链板,较好地解决了这一问题。
4、结束语
    蚌埠花园油脂有限公司2000 t/d油菜籽生产线,使用我厂8台200m2平板烘干机,在试生产过程中,通过增大链轮中心距调节范围,48 h带料试车再张紧,以及增加链条松边弧形链板的改进,设备运转正常,不再发生因传动系统而引发的停车事故,设计指标达到了预期效果。

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