1、前言
我市某矿年设计生产能力为300万t,井下运输大巷使用一部钢绳芯强力带式输送机运输原煤。但由于原设计计算不合理,导致带式输送机在满载荷下不能起动,影响了生产。为此进行了重新设计计算与改造。
2、故障分析
该机原设计为头部双滚筒四电机驱动方式,功率配比P,:P7= 2:2,总功率为4×200 kW,采用尾部固定绞车式拉紧方式。传动系统如图1所示。经过对原设计计算的分析,故障的原因是原设计计算中托辊运行阻力系数取值偏小,而导致电动机功率不足,致使输送机起动不了。
原设计计算时,依据具体环境,按《手册》取定w:w’:0.03(w、w’为上下托辊运行阻力系数)。设
偏小,可能导致带式输送机不能正常运转,甚至损坏。过于偏大,会造成浪费,不经济。因此,在设计中必须引起足够的重视。
(2)滚筒卸载式中间驱动方式最大的优点是能够降低输送带的强度。近几年来,随着高产高效工作面的出现,顺槽长度比较长,由于顺槽可伸缩带式输送机不能使用钢绳芯带,而必须使用编织带(强度低),已采用中间驱动方式来降低输送带张力。对于固定带式输送机,在选型设计或工作中出现以下3种情况时,可以考虑使用滚筒卸载式中间驱动技术。①电机功率满足运输要求,输送带强度不能满足运输要求;②输送带强度满足运输要求,电机功率不能满足运输要求;③电机功率和输送带强度均不满足运输要求。