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75t/h循环流化床锅炉调试经验

发布时间:2013-06-22 08:08    来源:未知

     循环流化锅炉具有高效、低污染、低成本等特点,是一种清洁燃烧锅炉。它的燃料适应性广,燃烧效率高,氮氧化物排放低,脱硫效率高,满足环保要求。蒙华乌海热电工程是乌海市集中供热,实施蓝天绿地的重点建设项目,所以该项目选用了3台75 t/h无锡锅炉厂制造的UC-75/3.82-M29中压自然循环流化燃烧锅炉。工程采用3炉2机的配套方式,建成后可供采暖面积180 mz。因该型锅炉在我区的应用为数不多,为此笔者将调试过程中发现的问题总结出来供同行参考。
1、调试过程中发现的问题与改进
1.1 给煤机堵塞和供煤不均
    锅炉给煤系统采用2台链条倒转刮板式给煤机,置于炉前墙。落煤管设计有松煤风和播煤风,由一次风管引出。落煤口距风帽1300 mm处进入燃烧室。给煤机转速调节采用变频器无级变速调节方式。在首次点火时,由于链条倒转,煤落在煤槽内由刮板送人炉膛,空链在上部返回,运行一段时间后就造成给煤槽内满煤j使下煤不均供煤连续性差,影响稳定燃烧,而且床温也难以控制,容易造成结焦。由于煤槽内存煤过多(300 mmx200 mmx600mm的煤槽),加大了给煤机负荷,使给煤机频繁跳闸,曾在下煤口处加装插棍、用电动闸板控制煤量也无效果。此后根据正转链条给煤机的下煤结构,在下煤口下部煤槽内加焊一块铁板,根据煤层厚度要求确定了焊接位置,这样原煤先落在铁板上经链条反转再落入煤槽内,使煤层厚度得到有效控制,解决了给煤机堵塞和供煤不均的问题,富通新能源销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
1.2油点火系统的改进
    该炉采用燃油床下点火,燃用O号轻柴油,设计两只油枪在风室前部两个预燃室内,每只油枪给油量为150—200 kg/h,油量控制用普通闸阀,几次点火都发现预燃室温度难以控制,升温太快(预燃室温度800~1 000℃,而料层温度才400℃左右,而且上升缓慢)。经分析后改用出力较小的油枪雾化片+并在油枪雾化试验时找到最小的雾化油压,随后启动时把油压相应调低一些,可使风室风温和料层温度同步上涨。机械雾化油枪雾化油压一般在1.5 MPa以上,而在作雾化试验时油压降至1.0 MPa雾化依然很好,点火时油压控制在1.1~1.2 MPa,床温上升速度基本能控制。同时还应当将普通闸阀换成控制灵敏的针型阀,管路上的油量计也应准确好用。
1.3消除返料器堵塞
    该炉采用清华大学水冷方形分离器专利技术,结构紧凑,分离效果好。但首次启动由于分离器内部浇注料脱落,堵住分离器返料室使物料无法返回,全部积在分离器内,需大量人力清除。所以今后调试时首先要保证旋风筒内的浇注质量;其次要注意启动前旋风简内部的烘烤;三要检查清理返料室内的风帽,使其畅通,并且在启动稳定后及时投入返料,运行时要密切关注返料室内温度及风压变化。
1.4一次风机入口挡板与一次风总门的调整
    该炉一次风是用于燃料燃烧和保证床料流化的,另外播煤风、松煤风和返料风都从一次风管道引出,所以调整时既要满足充分燃烧,还要保证其它用风需求。运行人员在调整时将一次风总风门全开,用一次风机入口挡板调整风量,这样虽然简化了调整,但很不科学。因为,这样调整无疑风压要增大都增大,要减小都减小,而正常运行时各处所需风压是不同的,一般风室风压要求8.5-r9 kPa,而返料风在10 kPa以上,播煤风更高一些。调试时采取用一次风入口总风门来调整风室风压在8.5~9 kPa,用一次风机人口挡板来满足返料风、播煤风风压,这样配合调整,满足了各处风压的要求,其一次风系统见图1;
1.5其他问题
    该炉料层温度的热电偶温度计都采用瓷套管式,在运行中极易损坏,热态更换特别危险,应改用钢套管结构为好。另外该炉操作、监视系统全部采用DCS系统,无一块常规仪表,集控室非常简单明了。但必要的常规表计如:电接点水位计、事故放水电动门、主给水调整门是不能少的(在调试人员要求下已加装),因为一旦DCS失电或故障用这些表计监视可以保证安全停炉。
2、建议
    该炉在料层附近设计有料层差压参数,即风室风压和炉膛负压的差值,用来监视运行时料层厚度,从而决定排渣时间和排渣量。但这种取样方式料层差压包含布风板阻力,而布风板阻力是随风量变化而变的,当负荷变化时总风量变大,布风板阻力增大,反映到料层的差压也会变大,而此时炉内存料不会立即变化,如果此时根据料层差压排渣,显然是很不合理的。建议:取布风板上部风帽附近风压和炉膛负压值作为料层差压,由此差压控制排渣时间和排渣量,就不会发生以上现象,因此时料层差压不随风量变化。
    循环流化床锅炉作为一种新兴炉型,在我区的应用不多,所以这方面的调试经验较少,以上这些问题如果能够提前发现,会缩短调试工期。

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