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带式输送机回程胶带自动调偏装置及应用

发布时间:2014-07-05 07:55    来源:未知

    南山煤矿是由南山斜井群改扩建而成的,1964年11月由沈阳煤矿设计研究院编制南山立井初步设计,设计生产能力120万t/a.1975年达到设计能力。后经多次改扩建,矿井设计生产能力提高到300万t/a。
    目前矿井日提升矸石量为950 m3。井下通过电机车和矿车运输,提升到地面后由带式输送机运至矸石仓,再由电机车、自翻车运至矸石场排出。带式输送机的配备:DTL - 10001 15型4台,TL- 1000/30型1台、DTL -  1000/55型l台;带式输送机的长度最短20m.最长140m。
    在日常生产过程中,地面带式输送机经常出现跑偏现象,严重影响矿井提升矸石效率,从而影响矿井掘进进度,以至严重影响整个矿井的采区生产布局。因此,必须根据带式输送机跑偏的各种原因及现象,在分析现有带式输送机性能、构造、原理的基础上,研制带式输送机防跑偏装置,解决其防跑偏问题。
1、带式输送机跑偏的原因及现象
    (1)带式输送机上出现大块矸石压偏胶带,造成胶带受力不均匀,导致带式输送机的托辊单向受力,使托辊轴承损坏出现跑偏。
    (2)带式输送机铺设距离短,调偏困难。
    (3)带式输送机软磨硬损坏胶带寿命,胶带出现毛边后被托架挂住导致撕裂胶带,造成胶带断带现象。
    (4)带式输送机上落矸石损坏中间架子,导致矸石的大块卡、阻,造成胶带断带现象。
2、带式输送机防跑偏装置
    根椐带式输送机运转的实际情况,首先从两个方面考虑,一是防止带式输送机跑偏,二是带式输送机如有跑偏现象发生要最大限度地降低摩擦阻力。防止带式输送机跑偏的措施有很多,例如,利用带式输送机机头卸载滚筒调整跑偏,带式输送机拉紧滚筒调跑偏,带式输送机机尾滚筒调跑偏,带式输送机上托辊调跑偏,下托辊调跑偏等。这些调偏措施只适用于看到带式输送机跑偏以后进行调正,对带式输送机跑偏的预防作用不大。因此,研制一套用于普通带式输送机的挡带器,使胶带在一定范围内运行,可实现自动调偏。
    对带式输送机中间架进行改造。一是在中间架上焊制与带式输送机胶带面垂直的防跑偏托架。二是将挡带器安装在防跑偏托架上。挡带器用块状软橡胶制成,可以避免胶带磨中间架,但对胶带边的磨损仍很严重。
    通过查阅资料,对挡带器进行了全面分析。摩擦阻力分为滑动摩擦阻力和滚动摩擦阻力。在同等条件下,滚动摩擦阻力仅是滑动摩擦阻力的1/10。为此,将软橡胶挡块用衬胶旋转托辊代替,可大大降低摩擦阻力。
   对于大型带式输送机而言,实现自动纠偏非常困难。因为大型带式输送机胶带厚,自身重量大,运转中跑偏后非常不容易纠正。大型带式输送机投运以来,原生产厂家的各种调偏装置均达不到生产实际的要求,造成带式输送机胶带边损坏严重,缩短了胶带的使用寿命。
    为此,研制了阻挡跑偏架,每隔30 m安装一组。由于拉运大块矸石,这些阻挡跑偏架仅运行两个月全部损坏。通过总结失败教训,查找有关带式输送机防跑偏资料,结合带式输送机的实际运转情况,在张紧滚筒附近安装两组防跑偏辊;起到了良好的纠偏效果。但是,在此处纠偏推挤力特别大,常常将胶带的边胶层挤开,胶带损伤非常严重。
3、带式输送机回程胶带自动纠偏装置
    带式输送机回程胶带自动纠偏方案,是将回程胶带作为调整胶带跑偏的对象,因为回程胶带没有载荷,所以调偏更容易。带式输送机主驱动和卸载滚筒之间胶带平直可作为最佳纠偏点,分别制作4组调偏架,与带式输送机大架子连接固定,使胶带在限定范围内运行,实现了带式输送机回程胶带自动纠偏。
    实践证明,带式输送机回程胶带自动纠偏装置效果明显,解决了带式输送机在运转过程中跑偏的问题。对胶带边无任何损坏,为带式输送机安全运转创造了有利条件。
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