秸秆粉碎机新闻动态

 

 富通新能源 > 动态 > 秸秆粉碎机新闻动态 >  > 详细

AUBEMA三辊破碎机在大型尿基复合肥装置中的应用

发布时间:2012-12-29 15:27    来源:未知


    中原大化30万t/a尿基复合肥装置是引进法国K -T公司工艺技术,关键设备由德国、美国进口。其中大粒复合肥破碎机采用德国AUBEMA公司生产的三辊破碎机,在2年多的生产中,体现出工作可靠、破碎比调节方便、粒度分布合理等优点,为产品质量提供了可靠的技术保证。
1、结构及原理
    AUBEMA三辊破碎机由预破碎机和平辊破碎机以及辅助系统组成。预破碎机包括壳体、预破碎辊、刮板及调节装置、电机等。平辊破碎机包括固定平辊、活动平辊、支撑架、减振器、壳体、V型皮带、电机等。辅助系统包括液压系统、润滑系统、电气控制系统、振动布料器、出口溜槽等。三辊破碎机结构见图1。
 颗粒机破碎机
    操作时,物料经过振动布料器均匀布料后进入破碎机进料口,通过预破碎辊压紧在刮板上,物料由此破碎到要求的粒度。刮板调节机构配有螺旋弹簧,当大块团粒或硬块进入时,刮板压缩螺旋弹簧,间隙增大,行过载保护。预破碎后的物料通过分料板进入平辊破碎机,经两平辊挤压破碎达到最终要求的粒度,然后从出料口经出口溜槽进入皮带输送机,送到造粒机作为造粒核心。当平辊间由于硬物引起压力增大超过设定值时,活动平辊在液压缸的压力作用下自动后退,使间隙增大顺利排料,避免损坏平辊。乎辊间隙的设定通过调节液压系统带动活动平辊来实现,范围2~50 mm。
2、辅助系统的改进
    (1)控制柜
    破碎机有手动和自动2种启动方式,通过开关柜和就地控制箱均可实现两种操作。原设计开关柜和就地控制箱均安装在破碎机附近。由于工作环境差,加上尿基复合肥腐蚀性强,运行半年后一些开关、按钮等不同程度出现腐蚀现象。2002年利用大修机会,将开关柜整体移至装置区外的配电室,对就地控制箱加设防尘罩防尘处理。
(2)  振动布料器
    试生产期间发现原设计振动布料器能力与破碎机不匹配,经常出现下料不畅、堵塞、冒料现象。经改型,振动电机功率由2×0.8 kW提高到2×1.1 kW,布料器宽度由1000 mm改为1200 mm。由于整个布料器是由4根拉筋吊装固定,改造后,布料器质量和振动都增大,多次发生拉筋因振动磨损而断裂,造成停车和大量漏料。我们采取,将布料器倾角由25%调到40%,电机振幅由75%降为so%,运行后振动明显降低,再未发生拉筋断裂。同时由于物料流速快,冲刷作用强,布料器内壁结疤明显减轻,减少了布料器的清理频率。
    (3)  出口溜槽
    当造粒物料较湿或干燥不充分时,易在出口溜槽内壁粘结,严重时造成通道堵塞,导致停机。由于溜槽空间狭小、结疤坚硬,清理异常困难。我们在最易结疤的溜槽内壁铺设聚四氟乙烯板。运行1个月后,内壁干净,效果良好。
3、典型故障及处理
    (1)液压系统
    破碎机在运行中,曾出现破碎间隙逐渐增大,最大达50 mm,手动调节间隙,液压缸不动作。经检查发现液压缸油管有一破口,液压油泄漏,供压不足,导致间隙无法调整。分析认为,由于机组本身的振动,该油管与破碎机基础钢格栅长期接触摩擦,使油管的钢丝外套磨破。事后,对2台破碎机的液压油管均采取在接触部位包扎胶皮的保护措施。
    (2)  皮带输送机
    开车初期曾多次发生平辊过流保护停机事故。从三辊破碎机的工作原理分析:预破碎机为弹簧过载保护,平辊为液压系统保护,当杂物进入时,首先受到冲击的是预破碎机,平辊的保护更为先进可靠。经现场观察,发现平辊过流停机均发生在大颗粒较多,即破碎负荷较高时。破碎机上游和下游的皮带输送机长度、宽度基本相同,导料槽的长度也基本一致,但驱动电机的功率上游为4 kW,下游为2.2kW,当负荷较高时,下游物料超出了输送能力,物料在破碎机出口溜槽上漫,直到把平辊包围,引起过流停机。将下游电机改为4 kW后正常。
    (3)平辊
    2台破碎机运行20个月后出现破碎效果差,2.5mm以上的颗粒占30%,远大于设计值。重新设定安全间隙和校正破碎间隙后,即使把间隙降低到最小值2 mm,破碎效果也未好转。2004年解体大修时检查发现,平辊辊体表面磨损非常严重,经测量,圆柱形的两平辊两端间隙为1~2 mm,中部间隙为5~6mm,显然是进口振动布料器布料不均所致。一方面,整体拆下2个平辊,上车床加工;一方面在振动布料器内焊接2块折流板,以使物料均匀分布到整个平辊表面,有效地解决了该问题,AUBEMA三辊破碎机改进前后破碎效果见表1。
 颗粒机破碎机
4、结语
    AUBEMA三辊破碎机在我厂的应用表明,该型破碎机工作可靠,维护简单,性价比高,对吸湿性强、腐蚀性大的尿基复合肥有很好的适应性。
    三门峡富通新能源销售颗粒机、秸秆压块机、破碎机等机械设备。

上一篇:2022型单段锤式破碎机轴承发热分析及处理

下一篇:BP42人型破碎机衬套铸造工艺的改进